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由浙江天海环保工程有限公司研制的烟气氨法脱硫装置,在广东南海发电厂20万千瓦机组(670t锅炉)工业化试验获得成功,脱硫效率达97%以上。试验表明,大型锅炉采用氨法脱硫的效果十分明显,也证明烟气不用降温,直接进入脱硫塔,同样可达到较高的脱硫效率。该技术占地省,脱硫效率高,投资省(220元/kW左右),用电量少,670t锅炉脱硫用电量每小时小于150kW,脱硫产物实现资源化。 相似文献
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《环境污染与防治》2017,(3)
在煤电机组超低排放趋势背景下,煤电企业需积极开展燃煤电厂大气污染物排放控制关键技术研究,快速推进环保升级改造,以期实现低成本下燃煤机组大气污染物的超低排放。基于环境审计中成本效益估算原则,收集实际工程案例投资和运行参数,建立了烟气脱硫、脱硝技术费效数据库,评估了燃煤电厂典型大气污染物控制技术的费用效益。烟气脱硫技术中,循环流化床半干法单位装机容量的系统初投资、年运行费用分别为25.78万、5.68万元/MW,均高于石灰石/石膏湿法。烟气脱硝技术中,选择性催化还原(SCR)技术的效费比仅为1.15,显著低于选择性非催化还原(SNCR)技术(1.63)和SNCR/SCR联用技术(1.36),但SCR技术脱硝效率高达80%,而SNCR技术的脱硝效率仅为30%,因此脱硝技术选型时不宜将效费比作为唯一参考指标。 相似文献
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《环境污染与防治》2015,(12)
<正>公司是由浙江大学环境工程专业毕业、专门从事燃煤烟气除尘脱硫多年的多名研究生组建的一家专业公司,是集创新、研发、设计、制作和工程实施于一体的高新科技企业。20多年来,公司几乎对所有的除尘脱硫技术均进行了实验,并综合分析了这些技术的优缺点,集众家所长,设计出了现在的XXS型除尘脱硫升温一体化装置、LXB型自然风脉冲反吹布袋除尘器。公司被评为浙江省公众满意质量诚信双优单位,并成为同时拥有环境污染防治工程专项设计认可证书和环境污染治理工程总承包资质证书的少数环保专业公司之一。公司拥有的荣誉产品——XXS型除尘脱硫升温一体化装置,于2003年被国家环境保护总局批准为国家级环保认可产品,2010年11月 相似文献
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《环境污染与防治》2014,(8)
正公司是由浙江大学环境工程专业毕业、专门从事燃煤烟气除尘脱硫多年的多名研究生组建的一家专业公司,是集创新、研发、设计、制作和工程实施于一体的高新科技企业。20多年来,公司几乎对所有的除尘脱硫技术均进行了实验,并综合分析了这些技术的优缺点,集众家所长,设计出了现在的XXS型除尘脱硫升温一体化装置、LXB型自然风脉冲反吹布袋除尘器。公司被评为浙江省公众满意质量诚信双优单位,并成为同时拥有环境污染防治工程专项设计认可证书和环境污染治理工程总承包资质证书的少数环保专业公司之一。公司拥有的荣誉产品——XXS型除尘脱硫升温一体化装置,于2003年被国家环境保护总局批准为国家级环保认可产品,2010年11月 相似文献
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《环境污染与防治》2016,(9)
针对现有燃煤机组脱硫、脱硝和除尘超低排放改造的常规技术路线,分析了燃煤机组实现烟气超低排放改造的投资和成本,并将实现超低排放与满足重点地区排放要求的投资和成本进行比较。结果表明,300、600、1 000 MW等级的燃煤机组实施烟气超低排放改造的总成本分别为37.60、30.00、25.70元/(MW·h)。对于符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223—2011)特别排放限值的重点地区,300、600、1 000 MW等级的燃煤机组实施超低排放改造的成本分别增加3.37、2.68、2.37元/(MW·h)。虽然重点地区实施超低排放改造增加的成本较少,但当前环保电价补贴(27元/(MW·h))仍无法覆盖300、600 MW等级的燃煤机组实施超低排放改造的成本,因此相关优惠政策的出台将有利于烟气超低排放改造的实施。 相似文献
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生物法同时脱硫脱硝试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用轻质陶粒生物滴滤塔处理摸拟燃煤烟气中二氧化硫和氮氧化物的试验研究,探讨生物法同时脱硫脱硝的影响因素及生物降解宏观动力学。研究结果表明,生物法能有效同时去除烟气中的二氧化硫和氮氧化物,烟气同时脱硫脱硝效率分别可达99.9%和88.9%。为获得最佳烟气同时脱硫脱硝效果,二氧化硫和氮氧化物进气负荷应分别<140 g/(m3·h)和20 g/(m3·h),循环液pH=7~8,空床停留时间为30.28 s,喷淋密度为8.81 L/(m3·h)。 相似文献
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分析湿法烟气脱硫系统的脱汞性能,对控制燃煤电厂的汞污染具有重要意义。利用安大略水法和吸附管法分别对某600 MW电厂湿法脱硫系统的进出口的烟气进行了采样,测量了烟气中各形态汞浓度,并分析了该系统对烟气总汞、气态氧化态汞的脱除效果以及对气态单质汞的影响。研究结果表明,安大略水法和吸附管法均能较为准确地测定湿法脱硫系统进出口烟气中的汞含量,测得入口和出口的氧化汞与平均值的相对误差的绝对值分别为3.5%和1.3%;入口和出口的单质汞与平均值相对误差的绝对值分别为16.6%和3.3%。其中吸附管法操作相对简单。通过湿法烟气脱硫系统后,烟气中氧化态汞的浓度可下降87.5%,其中约67.5%的氧化态汞被湿法脱硫系统脱除,约20%的氧化态汞在脱硫浆液的还原作用下被还原为单质汞,导致脱硫系统出口的单质汞浓度高于入口。 相似文献
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简要介绍了循环流化床烟气脱硫技术及国内外研发现状,通过对不同容量机组锅炉采用循环流化床工艺和其它工艺烟气脱硫方案的分析计算,给出并讨论了各种方案的总投资、年运行费、单位运行费及均化脱硫成本等的经济技术指标。 相似文献
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为了探究典型燃煤机组超低排放系统的经济性运行区间以及经济性优化策略,建立了长三角区域115台燃煤机组(共计79370 MW)超低排放技术路线数据库;通过建立污染物控制技术成本评估模型,探究了机组容量、煤质、运行时间和"上大压小"策略对运行成本的影响.针对典型超低排放技术路线,机组容量由100 MW增加至1000 MW时,超低排放系统运行成本由0.051元·(kWh)-1下降至0.027元·(kWh)-1.根据环保电价补贴,将超低排放系统运行成本划分成了4个区间.当超低排放电价补贴为0时,600 MW及1000 MW机组超低排放系统原有的环保电价补贴仍可满足超低排放系统运行的成本要求."上大压小"策略可以显著降低污染物控制成本,在实现相同发电量的情况下,如果用3台1000 MW燃煤机组替代10台300 MW燃煤机组,SO2、NOx及PM控制年运行成本下降幅度分别为20.7%、27.6%和34.4%.本研究结果可为燃煤电厂超低排放系统的经济性运行提供参考. 相似文献
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分析讨论了冲击水浴式和旋风水膜式燃煤烟气除尘脱硫系统产生风机带水的主要原因,研制开发了密闭式水位控制箱和锯齿形溢水槽,通过工程实践,能有效解决除尘系统引风机带水问题。 相似文献