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离子交换技术的应用历史悠久 ,离子交换器已成为工业水处理中不可缺少的设备。然而 ,离子交换器运行一定时间后 ,必须用大量酸碱对树脂进行再生。所以 ,使用这种设备酸碱费用较高 ,劳动强度较大 ,对排放的废水必须处理 ,设备和下水道必须防腐。长期以来 ,人们不断研究不用酸碱和无公害的再生离子交换树脂的方法 ,国外最近开发成功的电去离子法 ( EDI) ,是一种将电渗析技术和离子交换技术结合在一起的脱盐新工艺。由于它能够连续不断地去除水中的离子 ,因此又称为连续去离子法( CDI)。1 EDI的应用和 DCJ的问世图 1 DCJ纵截面结构示… 相似文献
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采用"厌氧水解—缺氧—好氧—二次沉淀—超滤—反渗透"组合工艺进行印染废水的处理回用。运行结果表明,在平均进水COD和色度分别为508 mg/L和1695倍的情况下,COD和色度的总去除率分别为94.2%和98.8%,硬度不超过10 mg/L,铁、锰离子未检出,各项指标均达到HJ 471—2009《纺织染整工业废水治理工程技术规范》中的回用标准。GC-MS分析结果显示,二沉池出水中主要有机物成分复杂,超滤出水中有机物浓度有一定降低,反渗透出水中酸类全部被去除、苯胺类和烷烃类含量明显降低。从染色的白位沾色、手感、颜色和亮度等指标分析,回用水的染色效果远优于工业水。污水处理工程总投资约1×10~7元,设计规模4 500 m~3/d,回用水规模2 500 m~3/d,回用率55%,回用运行成本1.80元/m~3。 相似文献
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针对某厂多介质过滤-超滤-反渗透(MMF-UF-RO)废水深度处理工艺发生污堵的问题, 采用在MMF装置前加入NaOH混凝沉淀的改进工艺代替加入聚合氯化铝(PAC)絮凝剂的原工艺.模拟原工艺水样的初始UF膜通量较低,过滤后UF膜通量下降35%左右;模拟改进工艺水样的初始UF膜通量较高,且UF膜通量基本无变化.改进工艺UF装置出水中除SiO_2外,其他物质的质量浓度远小于原工艺UF装置出水,可有效改善RO装置的进水水质.改进工艺的MMF和UF的运行稳定性均明显优于原工艺. 相似文献
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构建了双室型微生物燃料电池(MFC),探讨了硫酸盐对MFC阴极脱氮效果和产电性能的影响。实验结果表明:缺氧阴极室中,硝酸盐氮、硫酸盐的还原存在一定的竞争关系,且硫酸盐对电子的竞争能力比硝酸盐氮强;当S与N的质量比(记为S/N)为2∶1时,72 h后的硫酸根去除率达96.41%,而硝酸盐氮去除率仅为36.86%;在S/N为2∶1的条件下,当电压达307.6 m V时,功率密度达最大值15.77 W/m2,电池内阻为100Ω,与未加入硫酸盐时相比产电性能明显提高。 相似文献
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通过对锅炉补给水处理系统中反渗透装置的多次化学清洗,结合水质条件和运行实际情况,提出反渗透膜清洗药品选型和反渗透膜清洗措施,并对反渗透装置运行及清洗存在的问题进行了总结,为同类清洗反渗透装置在运行效果、清洗效果以及延长膜运行寿命方面提供参考。 相似文献
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AndrewLayson 《电力环境保护》2007,23(1):7-11
讨论了一些为提高生产力和降低成本而发展起来的废水零排放或水回收循环利用前沿技术,并将这些技术的经济性与原有的水循环利用系统进行比较. 相似文献
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采用预处理-超滤-反渗透工艺深度处理某炼油厂污水场的二沉池出水。预处理单元出水COD为40mg/L,ρ(NH3-N)为1mg/L,SS为6.3mg/L,能够满足超滤-反渗透系统的进水要求。超滤单元进水压力在0.04~0.08MPa波动,反渗透单元进水压力在0.92~1.12MPa波动,运行均稳定,化学清洗周期均可超过一个月。预处理-超滤-反渗透工艺产水回用于二级脱盐装置脱盐水补水的成本为每吨产水2.04元,低于企业现有的新鲜水每吨3.45元的费用。该优质产水取代新鲜水回用,每年可为企业节约100多万元。 相似文献
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国外光伏发电并入智能电网发展探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
智能电网是未来电网发展的主要趋势。随着人们对环境保护的重视,如何将风能、太阳能等可再生能源大规模接入电网已经成为智能电网下一阶段的研究方向。介绍了国外光伏发电技术发展,概述了国外对光伏发电并入智能电网的最新研究,提出了光伏并网发电面临的问题以及相关建议,为我国未来光伏并网发电的实施提供参考。 相似文献
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