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燃煤灰渣用作水泥混合材试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍昆明电厂粉煤灰及炉渣用作水泥混合材的试验研究。结果表明:该厂粉煤灰及炉渣3d,7d强度活性与高炉矿渣相当,而28d强度活性稍低于矿渣。炉渣与粉煤灰相比,前者强度活性稍高。无论粉煤灰还是炉渣,对水泥的其他常规性能不会产生有害影响,均可代替矿渣用作水泥混合材。 相似文献
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蒋屹欧阳寿林 《再生资源与循环经济》2022,(7):37-39
介绍了以中钛型粒化高炉渣为基础,通过配加普通粒化高炉渣和自制活性剂的方式,实现矿渣微粉活性的提升,最终制备出符合国家标准的S75级含钛矿渣微粉产品的工艺方法。对自制活性剂配置原理、配比组成等进行介绍与分析,旨在为同类工艺研究提供参考条件,并希望以此为基础不断优化含钛矿渣微粉制备技术,推动行业进步。 相似文献
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用矿渣处理含镉水的探索试验 总被引:10,自引:0,他引:10
用矿渣处理含镉水的探索试验1前言含镉废水常采用化学沉淀、离子交换及吸附等方法进行处理。活性炭吸附法具有比表面积大、吸附能力强、去除效率高的特点,但价格昂贵,所以一般选用风化煤、磺化煤等代用品。我们在实验中发现,高炉矿渣具有良好吸附能力,故对矿渣处理含... 相似文献
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《再生资源与循环经济》2015,(8)
用建筑垃圾废弃混凝土再生粉体按一定比例部分替代高炉矿渣粉,设定不同替代比例进行胶砂实验,通过测试7 d和28 d抗压强度,对比不同替代比例对高炉矿渣粉活性的影响,实验表明废弃混凝土粉体部分替代高炉矿渣粉对早期强度影响很小,但对其后期强度有一定影响,通过控制适当比例,可有效保证产品质量,且不会对产品的吸水率造成明显影响。同时,选定废弃混凝土细集料掺混比例为10%进行两种物料的混磨性能试验。粉磨时间分别设定20 min,35 min,50 min,65 min和80 min。通过对比各时间段物料的比表面积来分析其易磨性,实验表明废弃混凝土细集料比高炉矿渣的易磨性好,但单磨时会出现团聚现象;通过混掺共磨可以提高高炉矿渣粉磨效率、降低粉磨时间、节约粉磨能耗,具有一定的助磨作用。 相似文献
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来自小硫酸厂的硫铁矿渣,多为粉粒状,一般含铁40—50%,二氧化硅10—30%,柳州地区各硫酸厂每年约产生十万吨以上硫铁矿渣,大部分未进行处理,堆积如山,严重污染环境。如何处理利用硫铁矿渣化害为利,是一个值得研究的问题,下面介绍几种有关硫铁矿渣的处理方法。1.烧渣制砖将石灰石煅烧成生石灰,经腭式破碎 相似文献
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广西金秀县矿粉厂冶炼分厂年产三氧化二砷1000吨。该厂采用直接法生产,即将砷毒砂矿进行氧化焙烧,然后经冷却、分离而得到产品。实测结果,每焙烧1吨矿石约产生0.67吨矿渣,其密度约1.4吨/米~3。按该厂的年设计能力推算,全年排放的矿渣量约为2000吨(体积约1400米~3);废气量约为2900万米~3。 相似文献
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《再生资源与循环经济》2020,(9)
分析了几类主要冶金、化工固体废物的组成,归纳了尾矿、矿渣、粉煤灰、煤矸石、钢渣、脱硫石膏、磷石膏的主要应用途径和当前研究进展,总结其在再生利用和发展过程中存在的一些问题,提出一些可行性建议。 相似文献
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采用产碱杆菌(Alcaligenes sp.)DN25去除金矿选矿废水和矿渣浸出液中的氰。考察了菌株DN25的除氰效果,研究了DN25生长和降解活性的影响因素。实验结果表明:利用DN25处理选矿废水,当反应时间为23 h时,总氰质量浓度分别从162.6,32.4,21.0,22.3 mg/L降至0,0.07,0,1.24 mg/L;利用DN25处理矿渣浸出液,当反应时间为25 h时,总氰质量浓度分别从 4.4,8.8 mg/L降至0.37,0.38 mg/L;处理后两种废水的总氰质量浓度均满足GB 8978—1996《污水综合排放标准》的要求;DN25可在初始总氰质量浓度为10~30 mg/L且仅含碳源的条件下生长但存在24 h停滞期,而在初始总氰质量浓度为5~20 mg/L且含碳、氮源的条件下没有生长停滞期。 相似文献
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含砷废渣的固化处理 总被引:4,自引:1,他引:3
为了处理有色金属冶炼厂产生的含砷废渣(简称砷渣),以水泥、粉煤灰、矿渣、黄砂等作为固化材料对砷渣进行了固化研究。确定了砷渣固化的最佳工艺条件:w(砷渣):50%、w(水泥)=15%、w(粉煤灰):20%、w(矿渣)=10%、w(黄砂)=5%;砷渣、粉煤灰预先混合球磨10min,加水搅拌后陈化4h,烘干后与水泥、矿渣一起球磨20min,再与水(水与混合物料的质量比为0.175)、添加剂(质量分数为0.05%的添加剂B)及黄砂一起在搅拌机中搅拌6min,然后加压成型,成型后的固化体先放入24℃水泥砼试体养护箱养护14d,然后取出在室温下自然养护14d,养护时间共28d。扫描电子显微镜分析结果显示,砷渣固化体的胶凝状态良好。测试结果表明,砷渣固化体7d抗压强度为8.13MPa,28d抗压强度为14.20 MPa;As的浸出浓度为0.07mg/L,Hg的浸出浓度为0.008mg/L。砷渣固化体的性能达到了国家建材行业标准(JC239-2001《粉煤灰砖》)和危险废物鉴别标准(GB5085.3~1996《危险废物答别标准——浸出毒性答别》)的要求。 相似文献
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1 前言硫酸渣(硫铁矿烧渣)是硫酸生产过程中排出的废物,每生产1t硫酸约排出渣0.8-1.1t。龙海磷肥厂现有硫酸生产系统两套,年产硫酸6.5万t,每年排放废渣6万t。对这些废渣的利用一般以低价(8元/t)销售给水泥厂,如果遇到水泥厂不景气,就大量堆积于厂内矿渣场,或弃之空地,这样,不仅占据大量的土地,污染周围 相似文献
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王元荪 《再生资源与循环经济》2015,(4):45
<正>专利申请号:CN201410419951.2公开号:CN104177069A申请日:2014.08.25公开日:2014.12.03申请人:国家电网公司;孟州市电力公司本发明公开了一种基于废旧陶瓷电力绝缘子烧结砖,由以下质量百分比的原料制成:水泥:5%~10%、铁矿尾矿渣:10%~20%、陶瓷电力绝缘子颗粒:10%~60%、陶瓷电力绝缘子粉末:5%~10%、固化剂:1%~3%、余量为水,其生产工艺包括 相似文献
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硫酸废水处理及污泥的综合利用 总被引:1,自引:0,他引:1
吴泾化工厂通过工艺改革,把开放式直接洗涤冷却的硫酸净化工艺,改为二次文丘里洗涤、间接冷却和电除尘的工艺,使废水量由240—300吨/小时降至120—150吨/小时;通过观察废水颜色来调节沸腾炉的进风量,控制炉出口SO_2浓度在12%,以降低净化废水的总酸度。硫酸和造气废水经综合处理后,废水中的重金属、砷、氟和悬浮物的去除达到国内同行业一级处理水平;将氯磺酸工段的盐酸废水引入平流池反调pH,不仅使pH达标排放,而且氟化物被进一步除去。此外,通过改革工艺,综合利用了硫酸污泥。把硫酸污泥代替水全部掺入热矿渣,作为水泥生料的添加剂,既变废为宝又改善了环境。 相似文献
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用改性赤泥为原料制备水泥 总被引:2,自引:2,他引:0
研究了用改性赤泥为水泥混合材料制备水泥的方法。用具有酸性的工业废渣磷石膏作赤泥的改性剂,以降低水泥的碱含量;在750~800℃焙烧赤泥,使赤泥中活性低的γ-2CaO·SiO2转变为活性高的β-2CaO·SiO2,以提高赤泥的活性。实验结果表明:在水泥中加入质量分数为45%的混合材料,改性赤泥比赤泥用作混合材料制备的水泥的后期强度提高近10%;改性赤泥作混合材料时,水泥的各项物理性能仍能满足GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》中的525^#水泥要求;用改性赤泥作水泥混合材料,其强度优于粉煤灰、增钙粉煤灰和赤泥。 相似文献