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通过建立乙烯裂解炉及SCR脱硝反应器CFD流场模拟计算模型,完成了上流式一体化脱硝反应器及低压降喷氨内构件开发。工业运行结果表明,在空速5 300 h-1的条件下,烟气中NOx可由109~148 mg/m~3降低至40 mg/m~3以下(最低10 mg/m~3以下,脱硝效率 93%以上),整个脱硝系统压降小于300 Pa,氨逃逸未检出,乙烯裂解炉及脱硝反应器运行稳定,对乙烯裂解炉未造成影响。排放烟气中的NOx不但满足现行标准,也为将来更严格标准预留了空间。 相似文献
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烃类热裂解生产过程中设备、管线、阀门的泄漏是引起火灾的重要原因,此外,还存在着管式裂解炉易产生结焦,高压操作具有爆炸危险,深冷分离易发生冻堵,高温裂解气、加氢反应火险性较大,工艺中存在引火源等特点。因此,防火防爆措施应从合理布置工艺装置,严格控制操作温度、压力、物料流量、流速及液位,避免裂解炉结焦,防止冻堵,设置安全装置,加强防火管理,采取紧急处理措施,配置灭火设施诸方面加以考虑。 相似文献
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NOx污染控制技术选择 总被引:1,自引:0,他引:1
毕铁成 《石油化工环境保护》2005,28(3):55-58
介绍NOx的产生机理和各种NOx污染控制技术,并对其进行脱硝率和脱硝成本的比较。在此基础上提出可供石化行业乙烯裂解炉和FCC装置选择的脱氮技术。 相似文献
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张济宇 《石油化工环境保护》2003,(4)
在热裂解炉中,抽出由废弃物燃烧产生的可燃气体,将含有焦油的可燃气体于重整炉中进行重整。然后引入高温热交换器中,用洗涤器除去重整气中灰分等杂质后,通入发电机中,最后产生电能。 相似文献
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废塑料生产汽油,柴油的工艺及设备 总被引:4,自引:0,他引:4
考察了废旧塑料生产汽油、柴油的实际情况。结合多年的试验开发,采用溶剂预热熔化、管式炉加热、自动循环排渣裂解炉、采用自制同效催化剂,可年处理150-300t废塑料,生产100-200t汽油、柴油。 相似文献
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考察了废旧塑料生产汽油柴油的工厂及生产情况,结合几年的试验开发,设计了一套以中小城市废弃塑料为原料,采用溶剂预热熔化,管式炉加热,自动循环排渣裂解炉,采用自制高效催化剂,生产汽油,柴油新工艺,生产线造价16.5万元/套,年处理150tdisplay structure 相似文献
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王建中 《安全.健康和环境》2005,5(12):3-4
中原石化乙烯装置原设计能力14×104t/a,2000年改扩建至18×104t/a,目前6台裂解炉"五开一备",满负荷情况下日产乙烯600t.中原石化乙烯车间作为中原乙烯的"龙头"车间,一直将装置实现"安、稳、长、满、优"运转作为车间全体职工的奋斗目标和努力方向. 相似文献
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就影响独山子石化公司乙烯裂解装置废碱液氧化反应的因素,在实验室小试规模试验的基础上,对影响因素进行分析和探讨,着重分析了装置在运行过程中出现的问题和存在的不足,在对现有装置工艺不做大的改动的前提下,提出了装置的技术改造建议。 相似文献
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目的研究渣油催化裂化装置在生产运行中存在的问题,解决该装置因腐蚀损害而造成停工停产的问题。方法对该装置典型的易腐蚀部位进行分析研究,主要包括对再生器卸剂线阀门冲蚀、膨胀节露点腐蚀、螺栓断裂的形貌分析及换热器管束端口腐蚀的具体分析,针对不同部位不同的腐蚀机理及采取的相关有效措施。结果基于上述典型案例的研究,提出该催化裂化装置日常防腐的4个措施,主要措施为强化腐蚀监测、强化施工质量监督、强化助剂管理及生产操作平稳运行。采用三指式电化学和电感腐蚀监测方式,对催化裂化装置的分馏塔顶油气系统、分馏塔顶循环系统、富气冷却系统、吸收稳定系统等易腐蚀部位进行重点监测,做到月汇总分析,根据腐蚀率进行重点关注,做好防腐和腐蚀率的对应措施。结论找准造成腐蚀的根本原因,针对腐蚀情况制定相应的应对措施,降低腐蚀速率,减低设备损坏,从而保证装置安稳长时间的运行。 相似文献
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催化裂化废水连续萃取脱酚研究 总被引:2,自引:0,他引:2
选用焦化粗柴油为萃取剂,在转盘萃取搭连续试验装置中,对催化裂化含酚废水进行脱酚预处理。结果表明,用焦化粗柴油做萃取剂,进水pH值为80~90不加调节;油水比(体积比)17∶1~21∶1;转盘转数1100r/min,酚萃取脱除率达到85%以上。萃取后的粗柴油依据现有工艺而进行加氢精制,不需进行再生等后处理。整个萃取工艺简单易行,能满足预处理的要求 相似文献
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对一起黄铜汞裂破坏的构件进行形貌和金相分析,结合能谱测试,讨论了汞裂破坏形式、汞裂破坏机制,汞裂与一般沿晶型应力腐蚀破裂及晶间腐蚀的差别.指出汞裂是汞或其蒸气沿应力作用造成的缺陷部位深入组织内部,通过物理或化学作用与原来的组织在晶界生成强度低的新相,破裂沿新相区域出现. 相似文献
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目的研究发动机缸体出现开裂失效原因。方法通过化学成分分析、力学性能分析、断口扫描分析、显微组织分析、能谱分析及低倍缺陷分析测试手段,对发动机缸体的开裂模式及失效原因进行分析。结果发动机缸体原材料中Si元素超标,导致晶界析出较多的Al Si Cu及Al2Cu脆性相,在开裂区域组织存在过热过烧现象,两个原因导致组织晶间结合力大大降低。同时,在开裂区域存在热节效应,低倍疏松和缩孔较集中的现象,为热裂纹形成及继续扩展提供了有利条件。结论通过不断改进设计工艺,控制原材料成分及调节浇注参数,大大减小了热裂纹出现概率,在后序批量生产中,未发现类似失效样件。 相似文献