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乳化液废水含有大量表面活性剂,化学性质稳定,给处理带来很大难度。为解决乳化液处理困难的问题,我们以某电子制造商产生的乳化液废水为研究对象,采取加热酸化-Fenton氧化开展处理研究,意在解决实际工程中乳化液废水处理困难的问题,同时为乳化液废水处理在技术上提供新的思路。在加热酸化-Fenton氧化处理中,由于乳化液稳定性极好,传统酸化破乳效果不理想,将加热用于酸化破乳,油水分离效果明显,在加酸量1.0 mL 98%H2SO4/100mL乳化液、加热温度95℃、加热时间1h条件下,加热酸化破乳使初始COD20万mg/L,浊度8000 NTU的乳化液废水COD降到46592mg/L,浊度降到20 NTU以下,COD和浊度的去除率分别达90.7%和97.5%以上;由于破乳后的废水仍具有很高的COD浓度,因此采取Fenton氧化进一步处理,在ρFe2+/ρH2O2=1∶30、ρH2O2/ρCOD=1.4、初始pH=4的条件下,经处理后的出水COD可降到18600 mg/L,去除率达61.4%,其B/C可由破乳后的0.11提高到0.3,废水的可生化性大大提高,为后续进一步处理提供可能。 相似文献
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《四川环境》2018,(5)
乳化液废水可生化性较差,为处理带来了很大难度。为解决混凝破乳后乳化液仍然存在的超标排放问题,采用自行设计的固定床生物接触氧化装置,使用生物载体聚氨酯填料,处理混凝后的乳化液出水。结果表明,室温下在进水COD浓度8. 35×10~3mg/L,曝气溶解氧含量5 mg/L,进水p H为7时,停留时间9天,最佳填料投配率50%及悬浮污泥浓度5 500 mg/L状况下,此装置出水COD去除率可达到95%。为了提高废水可生化性,采用3种自行研制的生物调节剂,并确定最佳使用量,结果表明在3号生物调节剂投加量为2. 97×10~(-3)kg BOD/L时效果最佳,达到相同COD去除停留时间减少至5天,最终处理后出水达到《污水排入城镇下水道控制项目限值》(GB/T 31962-2015) C级标准。该方法处理混凝后乳化液出水效果理想,配合生物调节剂的使用能提高废水可生化性,有效缩短反应的停留时间。 相似文献
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膜分离技术作为一种新型分离技术,具有分离效率高、过程能耗低等特点,被广泛应用于废水处理领域。由于电镀废水污染物种.是多样,纳滤、反渗透、聚合物强化超滤、电渗析等膜分离过程作为电镀废水的处理与资源化技术被深入研究,纳滤、反渗透及其组合工艺等被应用于电镀废水的处理及其资源化,有着良好的应用前景。 相似文献
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《环境保护与循环经济》2015,(5)
针对我国钢铁工业废水来源及水质特征,分析了膜分离法中的微滤膜法去除钢铁废水中的悬浮物、胶体和有机颗粒的效果,超滤膜法中无机陶瓷超滤膜技术应用于冷轧废水中除油和超滤膜法在反渗透进水前的预处理,以及反渗透膜法对废水的处理,并列举出膜分离技术在我国各钢铁厂的实际应用,概述了膜分离技术的发展前景。 相似文献
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废乳化液化学治理技术研究现状 总被引:1,自引:0,他引:1
废乳化液化学治理技术主要有:Fenton氧化、混凝、电解、催化湿式氧化等。化学治理技术由于反应速度快、处理效果好而成为目前主要的化学破乳技术,但是较高的成本和控制参数的复杂性使得其应用受到一定的限制。今后废乳化液化学治理研究重点应该是降低治理成本、简化操作流程,并解决产生二次污染的问题。 相似文献
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通过对冷轧厂乳化液(含油)废水处理方法的对比,说明处理该废水采用无机陶瓷膜处理装置完全可行;介绍了无机陶瓷膜处理冷轧厂乳化液(含油)废水的工艺过程及处理系统组成。 相似文献
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为脱除焦化废水中的酚,本文研究了新型化学破乳法液膜脱酚的工艺,确定了搅拌塔操作条件,并实际应用于焦化厂含酚废水的处理中,结果表明该工艺具有良好的脱酚效果。 相似文献
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二段混凝沉淀-曝气氧化-砂滤处理印刷电路板废水 总被引:5,自引:0,他引:5
探讨印刷电路板废水处理工艺。针对某印刷电路板厂废水水质特点,采用“二段混凝沉淀一曝气氧化一砂滤”工艺对其进行处理。运行结果表明,废水准确分类及预处理、曝气氧化和投加重金属捕捉荆是保证出水达标的重要措施。该工艺处理效果稳定,出水水质低于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准。本研究为印刷电路板废水的处理提供了一条可行途径。 相似文献
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酿造废水属于高浓度有机废水,要将其处理达到排放标准,必须经过多种处理工艺的组合才能办到。通过物化处理、生化处理的实验室研究,我们得出了资源化和净化相结合的优化工艺组合,使酿酒废水的排放达到规定的排放标准,且运行费用和收益基本持平,解决了环保工程与经济效益间的矛盾。 相似文献