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91.
清洁生产审计是清洁生产的前提。根据产品的物料消耗以及废弃物量、环保费用和限期治理的要求 ,确定审计的重点是济南裕兴化工总厂钛白车间。对已产生的污染控制方案依据技术可行性、环境效果、经济效益、实施难度和对生产及产品影响等 5个因素进行筛选 ,共产生污染控制方案 69个。已经实施的无 /低费方案 ,收到了一定的环境效益和经济效益。对 3个中 /高费推荐方案进行技术、环境和经济评估 ,确定先启动钛白废酸浓缩至 40 %除铁后供磷肥配酸方案和钛白酸解尾气系统改造方案 相似文献
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93.
黄健 《石油化工环境保护》1998,(1):43-45
通过碱渣与废酸溶液的中和反应室内试验和碱渣与中和溶液在75℃和50℃条件下通风12小时的氧化反应的室内试验,碱液的硫化物含量可降至120mg/L以下,pH值降至8.5~9.0,提出工业生产的工艺流程,彻底根治碱渣冲击污水处理系统的现象。 相似文献
94.
用重机厂除锈废酸液为破乳剂,以放心碱液为中合剂、炉灰渣为滤料,处理用来降低机械加工切削温度的高浓度乳化油废液的方法,采用此方法能够使废液油去除率达99.9%。 相似文献
95.
杨杰 《甘肃环境研究与监测》2000,13(2):128-128,F003
离子交换树脂的交换容量是有限的,当今交换容量达到饷和时,需要用酸液再生,采用串联再生工艺,可充分利用再生废液,不但节省酸的用量,同时也减轻了排放液对环境的污染。 相似文献
96.
97.
钛白废酸回收技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过臭氧氧化技术将钛白废酸中的Fe^2+氧化成F^3+,再用萃取法除去Fe^3+。考察了络合剂(盐酸)浓度、萃取剂、萃取相比和多级错流萃取级数等对Fe^3+萃取率的影响,初步探索了反萃法回收萃取剂及萃取剂的循环利用。结果表明,当盐酸浓度为3.4-4.0mol/L时,几乎可完全络合溶液中的Fe^3+,Fe^3+的萃取率随相比(O/W)的增加而增大,萃取级数愈多萃取效果愈好。O/W=1:1的单级萃取与总相比O/W=0.5:1的四级错流萃取率接近。当反萃相比(V/O)=1.5:1时,Fe^3+的反革率达97%,萃取剂经过6次萃取一反萃循环后.Fe^3+的萃取率没有明显下降。去除Fe增的钛白废酸,经蒸馏浓缩到70%左右,再与浓硫酸混合后可用于钛白粉的生产,蒸馏过程中得到的盐酸循环使用,反萃出来的Fe^3+可作为生产铁红的原料。 相似文献
98.
99.
由钛白副产绿矾制超微细和高着色力氧化铁系颜料 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了以钛白副产绿矾为原料制备FeSO4溶液,再经净化处理用于制超微细和高着色力氧化铁系颜料的工艺过程。 相似文献
100.
采用溶剂萃取与蒸发浓缩相结合的方法综合利用钛白废酸。实验结果表明:向钛白废酸中加入一定量的盐酸,用磷酸三丁酯(TBP)萃取Fe3 ,得到萃合物为HFeCl4.2TBP;在萃取相比(有机相与水相的体积比)与反萃取相比(水相与有机相的体积比)均为1的条件下,用2.53mol/L的TBP对c(Fe3 )=1.023mol/L、c(HCl)=4.53mol/L的试样进行连续5级逆流萃取与反萃取后,得到纯度高达99.88%、总产率达99.4%的氯化铁;萃余液经一次性蒸发浓缩,可得到质量分数80%以上的硫酸。 相似文献