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铁屑过滤—SBR工艺处理棉纺印染废水 总被引:5,自引:0,他引:5
采用铁屑过滤-SBR工艺处理棉纺印染废水,结果表明,当进水COD为500-1300mg/L,色度为100-200倍,BOD51120-300mg/L,时,COD去除率可达85%,BOD5去除率和脱色率均在90%以上,出水达到了排放标准,该工艺较适合于中小型印染厂废水处理。 相似文献
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铁屑过滤,絮凝,砂滤法处理印染废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用铁屑法对鞍山印染厂印染废水进行处理。经AlCl3中和再絮凝,再经砂滤处理后,出水COD和色度的去除率分别达87.9%和99.7%,达到了国家规定的排放标准。 相似文献
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混凝气浮-生物氧化工艺处理毛巾印染废水 总被引:2,自引:0,他引:2
本文采用常用混凝剂对毛巾印染废水的脱色及有机物去除进行了试验探讨,取得了混凝气浮工艺参数,并应用混凝气浮——生物转盘——气浮工艺处理毛巾印染废水取得了良好的处理效果。 相似文献
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混凝沉淀-延时曝气-炉渣吸附工艺处理印染废水 总被引:1,自引:0,他引:1
针对印染废水特点,采用混凝沉淀-延时曝气活性污泥-炉渣吸附为主体工艺处理印染综合废水,实践证明,印染综合废水经该工艺处理后,对BOD5总去除率达94%,COD总去除率达97%,脱色能力达72%,出水水质达标排放,效果稳定。 相似文献
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新型复合混凝脱色剂处理印染废水试验研究 总被引:9,自引:0,他引:9
针对某印染厂生产废水,以COD和色度为指标,用混凝试验方法研究了新型复合混凝脱色剂SE对印染废水的处理效果,并探讨了SE投加量及pH值、沉淀时间、搅拌强度对其混凝效果的影响,利用SE与 PAC 和PFS进行了对比试验.结果表明,SE可有效地去除印染废水中的COD和色度,当pH为8~10、沉淀时间为30 min、搅拌强度为75 r/min、投药量为155 mg/L时,去除效果最佳,COD和色度的去除率最高可达83%、94%;相对于PAC 和PFS,SE产生的絮体大而密实,沉降速度快,产生污泥量少,药剂用量少,最佳出水水质为:COD为139 mg/L,色度为37.证明SE是印染废水处理高效实用的复合型混凝剂. 相似文献
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印染厂排放的废水,色度、COD含量均较高,水质、水量变化复杂。常用的废水处理方法,或基建投资大,占地面积大,控制、操作复杂;或处理成本高、又可能造成二次污染,因此,对于乡镇企业和中、小型污水处理厂,降低运行费用、提高出水水质,是印染废水处理的关键。本文选择石灰与其回流污泥作为混凝剂,对印染废水进行模拟处理和实际运行的研究。结果表明,具有较好的脱色率和COD去除率,且运行费用低于其它常用方法。一、模拟试验 (一)试验方法水样取自某工厂的印染废水。其主要污染 相似文献
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活性染料印染废水混凝脱色研究 总被引:57,自引:1,他引:57
对以活性染料为主的印染废水,用硫酸亚铁、碱式氯化铝(PAC)加内烯酰(PAM)进行混凝土脱色实验,并分析了脱色机理实验表明,混凝剂投加量,PH值大小均对脱色效果有影响,通过比较,该文给出了取得最佳效果的控制条件。 相似文献
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铁屑微电解法处理带色城市污水和印染废水机理的探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
1 实验工艺流程将废水 (海泊河污水处理厂进水 ,各种染料水 )打入高位槽 ,经铁屑微电解池之物理、化学变化 ,调节 PH值后其出水进入沉淀池 ,经 1小时沉淀之后 ,测其上清液 PH、COD、色度 ,海泊河污水处理厂进厂污水需再经活性污泥法曝气 4- 5小时之后 ,测其 COD、色度 (图 1)。1、高位槽 2、铁屑微电解池 3、沉淀池 4、活性污泥曝气池图 1 实验装置及工艺流程图2 基本原理铁屑微电解法处理废水是基于电化学中的原电池反应原理。众所周知 ,废铁屑是铁和碳的合金 ,即由纯铁和 Fe3C及一些杂质组成 ,由于它们的电极电位的差异 ,当… 相似文献
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以宜兴市苏南针织厂为例,介绍了混凝沉淀—SBR工艺处理印染废水工程,说明了工程设计方案、调试过程和运行处理效果。近1年运行表明,处理印染废水效果稳定,CODcr、BOD5去除率均在90%以上。 相似文献
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