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相似文献
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1.
除尘系统中通风管道设计应注意的几个问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
一个完整的除尘系统包括吸尘罩、通风管道、除尘器、风机四个部分。通风管道(简称管道)是运送含尘气流的通道,它将吸尘罩、除尘器及风机等部分连接成一体。管道设计是否合理,直接影响到整个除尘系统的效果。因此,必须全面考虑管道设计中  相似文献   

2.
通风除尘系统一般由吸尘罩、通风管道、除尘器和风机组成。利用机械抽风的办法,借助吸尘罩的捕集、管道的输送和除尘器的净化,对工人操作点的粉尘加以控制,捕集、净化后回收或排除。这个措施如果使用得合理,能够起到降低工人作业点的粉尘浓度、改善劳动条件以及减少大气污染的作用。因此,它是防尘工作中一项积极有效的措施,被广泛应用于有粉尘危害的厂矿企业。  相似文献   

3.
我厂电石破碎采用旋风除尘器和水浴除尘器二级除尘,效果很好,具有结构简单、投资少、检修量小、除尘效率高、安全可靠等优点。 除尘系统 在颚式破碎机进料口、提升机下部和小料仓下料口设吸尘罩,含尘空气经扩散式旋风除尘器进入风机,风机出口接水浴除尘器,经两级净化,然后排入大气。除尘系统见示意图。 设计与选型设:吸入粉尘浓度为5,000毫克/ 米3,工作截面周长为5米。工作面离吸风口距离为0.35米。 排尘浓度标准为150毫克/米3。选用二级除尘: ①一级用:扩散式旋风除尘器,除尘效率85%,进口风速18米/秒。 二级用:水浴除尘器,除尘效率85%,进口…  相似文献   

4.
在毛主席无产阶级革命路线指引下,我们以阶级斗争为纲,遵照毛主席关于“打破洋框框,走自己工业发展的道路”的教导,发扬敢想、敢干的革命精神,群策群力,为我厂铸工车间十吨震动落砂机设计、制造了半封闭固定式除尘罩及其通风除尘系统。该系统主要由半封闭固定式除尘罩、旋风除尘器和风机组成。生产实践证明,这种除尘系统构造简单,操作方便,除尘效果好,生产效率高,深受落砂工人欢迎。 我厂铸工车间十吨震动落砂机原有的除尘罩是移动箱式全封闭除尘罩。在生产实践中,发现存在许多问题:(一)落砂操作程序复杂,生产效率较低,落砂一次就得开、闭移…  相似文献   

5.
各种通风除尘设备包括吸尘罩、风道、除尘器、通风机等,通常联系在一起组成一个系统,叫做通风除尘系统。图1就是一个简单的通风除尘系统示意图。吸尘罩通过抽风,以控制尘源。风道作输送 含尘空气之用。除尘器 是从含尘气流中把尘粒 分离出来,并加以收 集。风机是把含尘空气从吸尘罩经风道、除尘器排入大气所需要的动力设备。通风除尘系统由哪几部分组成?  相似文献   

6.
长期以来,我厂筑炉用粘土灰浆都是人工搅拌的。工人从灰库里把料装进手推车,推到现场倒入铁箱内,吊运到筑炉的地方,再盛入搅拌器内合成灰浆。每次装卸,劳动强度大,粉尘飞扬,危害工人健康,因而引起领导的重视。 1976年第二季度,我厂均热车间组成了“三结合”攻关小组,经过六十多天的参观学习和研究,试验成 功了灰浆远程输送线(如图)。 输送线的工艺流程是:从设在灰库里的灰浆搅拌 机中,把搅好了的灰浆,通过带有斜度的铁板溜子, 流入压浆缶中。然后向压浆缶给入压缩空气,当击中 的空气压力达到一定值时,灰浆就沿专设的管道送到 现场,贮存在灰…  相似文献   

7.
1 粉尘污染的来源 杭州钢铁集团公司铸造车间,每年生产大量浇钢用钢锭模。钢锭模有两种形状,转炉用钢锭模为一头大一头小中间直通的形状,电炉用钢锭模为小头仅有一直径110mm的小孔的形状。在钢锭模的生产过程中,必须由工人用气动沙轮对钢锭模内表面的毛刺进行打磨清理。在打磨操作时,工人必须站在钢锭模旁边对着钢锭模口边观察边操作,钢锭模内表面的残余造型石英芯沙和沙轮磨损产生的粉尘,在沙轮及压缩空气的作用下,从钢锭模内腔中飞出,直接飞扬到空气中,作业条件十分恶劣。这部分粉尘的游离二氧化硅含量很高,对操作工人的危害非常严重。2 曾经采取过的治理措施 为了减轻和杜绝粉尘对工人的危害,车间曾经对钢锭模磨修粉尘进行了治理。转炉用钢锭模,每3个钢锭模用1个侧吸罩吸尘,由4个侧吸罩相连组成整个吸风罩部分;电炉用钢锭模,因其端部仅一直径110mm的小孔,因此每个钢锭模用1个小吸风罩,由6个小吸风罩组成整个吸风部分。吸出的粉尘经旋风除尘器预处理后,由风机压到一简易的冲击式水浴除尘器除尘后排放。  相似文献   

8.
编辑同志: 有些通风除尘书刊中,谈及流体流经管道、设备的能量损失时,使用了“阻力损失’这个词。例如:《采暖通风设计手册》第十四章“通风管道设计”中有“风管中阻力损失”的提法;《五小工业通风防护基本知识问答》一书中,论述除尘器性能时,也用了“除尘器阻力损失”的提法。 在流体力学中,流体流经管道、设备时的能量损失分为两种:沿程阻力(沿程损失)和局部阻力(局部损失)。沿程阻力是流体与管道、设备内壁相摩擦而产生的能量损失,例如通风除尘管道中的摩擦阻力。局部阻力是由于流体的方向或管道断面发生变化而引起的能量损失,如通风除…  相似文献   

9.
北京电机厂铸造车间砂处理工段采用了风力吸送新、旧砂,设有三套相似的吸送系统,分成六条输砂管路。它的主要设备是;φ1,000毫米圆盘给料机喂料,喉管吸料,输砂管道内径为4300毫米、厚6毫米钢板焊接管,输送长度为12—31米,提升高度为10—15米,用φ1,400毫米旋风卸料器卸料,锁气器为重锤砂封式,尾气的第一级除尘用 DF-4号除尘器,第二级除尘用φ1,200毫米水浴除尘器.风机采用8—18—101—8D型,电机容量为 55。 上述吸送系统连续使用了三年多,突出的问题是尾气得不到很好地净化,水浴除尘器投产半年后,经过一个冬季,风机出口带水带泥浆、泥块,…  相似文献   

10.
生产现场在运输和筛分物料过程中,由于落差及振动的结果造成大量粉尘飞扬。为了解决这个问题,通常用罩子将转运点和筛分点密闭起来。并从密闭罩里抽出一些风量,使罩内形成负压,避免粉尘逸出罩外。当扬尘点比较集中时,可考虑把这些抽出的含尘气体送到专门设置的除尘器里净化。但是工厂里有一些小的分散扬尘点。彼此相距甚远,无法考虑集中除尘,而专门为之设置除尘器又存在一定的困难。因此,往往未采  相似文献   

11.
1.问题我厂浮法玻璃生产线通风除尘管路的设计和除尘设备的选型存在以下问题。 (1)由于受厂房高度所限,部分通风除尘管路水平设置,管路易堵,除尘器运行效果差。 (2)管道内粉尘浓度大,机械振打时除尘器布袋间隙小,除尘器内外温差大,致使除尘器易堵,振打臂易折,维修量大,除尘效果差。 (3)设备密封性低,泄漏现象严重. 为此,对我厂通风除尘系统进行了改造,加强了管理,取得良好效果. 2.改造 (1)1988年,对浮法车间窑头和浮法碎玻璃下料仓扬尘点以及原料车间自磨除尘系统和粉碎15米砂岩料仓等进行技术改造.  相似文献   

12.
平面磨床在进行铸件磨削加工过程中,会产生大量粉尘,采用一般的除尘装置捕集和净化粉尘,效果往往不理想。天津光电通信公司研制成功的集尘式平面磨床除尘器,具有较好的除尘效果。 该装置针对磨削加工产尘特点,有效地控制了粉尘的飞扬和扩散。装置的结构如下图所示。 吸尘罩的尺寸为60×45×38厘米,罩体内设有活动挡板、活动拉门和回水挡板。活动挡板在罩的底部,用来控制吸尘罩和工作台面的间隙,加强密封性能,它可沿导轨做往复运动。活动拉门为有机玻璃制成,安装在操作侧,可防止粉尘外逸。该拉门设有导轨,可左右移动。当磨床使用冷却液加工时…  相似文献   

13.
针对国内煤矿掘进工作面用湿式过滤式旋流除尘器配套除尘风机的工作特点,指出了解决矿用除尘风机安全可靠性的关键技术.特别介绍了新研制的矿用子午加速除尘风机的除尘原理、结构特点、性能指标以及配套除尘器使用效果.  相似文献   

14.
我厂生产的微动开关采用塑料壳体和盖子。在钻削壳体、盖子的销子孔时,操作场所的空气中塑料粉尘含量很大。为了不影响工人健康,我们经过反复摸索、试验,试制成功一种简易的除尘装置,有效地控制了塑料粉尘的飞扬。该装置只有一个吸尘盖板和一个小型集尘水箱。它与一般抽风除尘法比较,有以下优点。1.节省资金,不需风机和除尘器,也不要通风管道;2.节约电力;3.减少噪声;4.结构简单,制作方便,一般生产班组都能利用废旧料自己制造,凡有压缩空气的地方均能推广使用。 除尘器原理如图所示。压缩空气经橡皮管进入吸尘盖板。由于压缩空气的流动,使与…  相似文献   

15.
福州第一脱胎漆器厂木工车间,过去工人劳动强度大,而且粉尘锯末到处飞扬,严重危害工人健康,也影响了产品的质量和产量。 1984年11月,我们对该车间取料、木机及雕刻三部分的除尘,采用了迷宫式除尘器,于1985年6月正式投入使用,控制了粉尘,车间劳动条件和四周环境都得到不同程度的改进。 木工车间粉尘主要是木屑、锯末和木粉。大颗粒木屑超过100微米,细粉末均在5微米以下。过去的除尘系统,多半选用木工旋筒除尘器及XM型木工除尘器;近年来也有采用袋式木工单机除尘器的。但上述两种除尘器难以净化细小木屑。于是,我们结合该厂木工生产特点,设计…  相似文献   

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目前,我国大多数火电厂采用抽风除尘方法控制输煤系统粉尘,即在各尘点安装吸风罩,利用风机在罩内产生负压抽风,含尘气流经除尘器分离净化,由排气口集中排放。在吸风除尘时,风机的空气动力性噪声十分强烈,一般在90~110dB(A)之间,需要另外安装消声器来控制噪声污染,给煤  相似文献   

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上海柴油机厂和天津第四铸造厂,为了防止落砂时烟尘四逸,危害工人健康,先后在7.5吨震动落砂机上设计安装了吹吸式通风罩。 上海柴油机厂根据落砂机的位置离外墙远、又背靠立柱等不利条件,利用射流速度场扩散远的特点,采用了“合成式除尘通风罩”和“射流段过行车”的特殊方法(见图1),即在垂直侧吸罩的基础上加“龙门式”气幕,迫使上升的污染源热气流转向90°后被推送到吸气罩口,以降低吸气风量,增加抗干扰风能力。除尘器选用了DG型卧式双旋风式除尘器,紧扣着吸气罩的喇叭形收缩口安装,风机也靠近合成式除尘通风罩安装,以根除长距离含尘风管…  相似文献   

18.
怀化铁路福利橡塑制品厂炼胶房,由于用开炼机炼胶,使大量的炭黑扬入空气中,造成了炼胶间空气严重污染,经测定,空气中炭黑粉尘浓度为51.2~63.1mg/m3。通过革新工艺流程,采用密炼胶机炼胶,开炼胶机加硫,使炭黑粉尘浓度下降到4.8~7.1 mg/m3。再建造安装湿式抽风排尘设施,炭黑粉尘浓度进一步下降到3.7 mg/m3~3.9 mg/m3。通过进一步监测评价,密炼机旁和开炼机旁取炭黑粉尘浓度分别为(3.7±2.3)mg/m3和(4.1±2.0)mg/m3。建议进一步完善工艺流程,实施清洁生产,减少扬尘产生,定期对操作工人进行健康检查,早发现早治疗尘肺患者。  相似文献   

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1 除尘器概况 湖南东安水泥厂生料车间Φ2.4×15生料磨,安装了一套XDC-4/14型组合式多管旋流电除尘器。该除尘器是近年在除尘设备领域出现的用多种机理共同作用而构成的新型除尘器。它将旋风离心力与静电力除尘机理组合于一体,在传统的立式多管电除尘器中引入旋风分离机理,利用旋风作用捕集粗大尘粒,使含尘气流得到初净化,将复杂的二级除尘系统转变为组合式除尘设备,节省了设备投资和占地面积,十分适合于老厂的除尘系统改造设计。 XDC-4/14型组合式多管旋流电除尘器结构见图1。含尘气流自下而上运动,通过五通管分流进入四个伞形罩,在伞形罩下部设有轴向叶片旋流器,使气流在伞形罩中呈螺旋上升,经旋风离心力和静电力分离出来的尘粒经伞形罩缝隙抖落到下部的灰斗。  相似文献   

20.
为了改善我矿选厂破碎工段主要产尘设备作业区的环境,决定对除尘器进行更新。在参阅资料的基础上,研制了离心式泡膜除尘器,除尘效率达86.7%~91.3%,耗水量约3t/h。经反复调试,样机子1987年1月安装,投入使用,作业区的粉尘浓度达到国家标准要求(0.25~1.33nlg/m~3),受到操作工人的好评。离心式泡膜除尘器的工作原理见附图。通过风机的风压作用,将含尘气流从除尘器的底侧部引入,自下向上通过布满小孔的塑  相似文献   

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