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用还原中和—混凝沉淀—曝气吹脱工艺处理电解金属锰含铬废水及尾矿库含锰渗滤液 ,处理后CODcr、Cr6 、Mn、NH3-N的去除率分别为 74 %、 81%、 72 %、 75 % ,出水CODcr<10 0mg L ,Cr6 <0 5mg L ,Mn <2 0mg L ,NH3-N <15mg L ,可达标排放。 相似文献
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一、前言上海嘉定有机化工厂在生产有机玻璃过程中,排出化学需氧量高达1万ppm以上,含氰50—70ppm的废水,我们曾采用混凝、吸附、电解等多种物化手段进行试验,结果表明,新颖的电解氧化法—充填活性炭电解,对水量小、难降解的有机废水有显著的处理效果。为此,我们最后确定采用中和沉淀、电解氧化、生物处理的工艺流程,使废水中的氰根达到排放标准,COD去除率达90%左右。在高浓度废水经电解氧化后,将厂内的生活污水与之混合,一并进行生物处理,可达到良好的效果。二、工艺流程的确定1.探索性试验由于有机玻璃生产废水呈酸性,为此,必须进行预处理,调节pH值,沉淀过滤。然后,再采用混凝、吸附等手段进行探索,并与新颖的电解氧化法—充填活性炭电解进行比较。其结果 相似文献
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采用铁碳微电解/Fenton试剂组合工艺对炼油碱渣废水混凝沉淀处理后出水,进行降解研究。实验结果表明:pH值为3,废水与铁碳填料的体积比为2∶1,微电解反应时间2 h,曝气的条件下,废水的处理效果最好,COD的去除率超过42.5%。Fenton试剂处理微电解反应出水的最佳操作条件是:pH值在2~3之间、反应时间2.5 h、Fe2+浓度为800 mg/L左右、H2O2浓度为0.25 mol/L,在此条件下,Fenton试剂处理微电解处理后的炼油碱渣废水COD平均去除率为63.8%以上,微电解/Fenton工艺对COD的总去除率在79.2%左右,可生化性由0.16提高到0.56。 相似文献
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铁氧体法处理含Zn~(2 )、Cr~(6 )电镀废水工业性试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以冷镀锌为主的乡镇企业,环境保护治理措施一般比较简陋,采用简单中和处理后就外排,排放的废水Zn2 、Cr6 经常出现超标现象。我们先后对徐州源园涂装有限公司、徐州方园电镀厂含Zn2 、Cr6 废水进行试验研究,在试验研究的基础上建设了污水处理设施,运行正常,能够稳定达标排放。1含Zn2 、Cr6 电镀废水工艺特性锌的氢氧化合物是两性化合物,pH值过高或过低,排放的废水都不能稳定达标排放;废水中Cr6 必须首先还原成Cr3 ,再调节PH值,以Cr(OH)3沉淀去除;废水水质不稳定,锌、铬含量波动大,加药量保持不变的情况下,出水经常超标排放。鉴于锌、铬氢氧化物的沉淀化合特性,利用铁氧体共沉淀工艺,可以较好地克服两性氧化物沉淀的特性和水质波动而带来水质超标。2处理原理铁氧体即为铁离子与其它金属离子组成的氧化物固溶体,该工艺最初由日本电气公司研制使用。铁氧体固溶体具有较高稳定性且具有磁性,易于实现固液分离,在处理两性氧化物和重金属废水中具有自己独到优点。根据铁氧化体形成工艺,可以分为氧化法和中和法。氧化法是将加入亚铁离子废水在加热和通气情况下,部分氧化为铁离子;中和法是通过按照一定浓度比例向废水投加亚铁离子和铁离子而... 相似文献
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以广东省潮州市彩塘不锈钢电镀区的水体为例,研究了电镀废水、底泥的Cr分布特征和基本特性,并针对废水基本特性,采用FeSO4进行调控,探讨如何将Cr6+转化Cr3+以及除去废水中Cr的途径。电镀废水中的总Cr和Cr6+分别为57.3mg/L、42.4mg/L,远远超过了电镀废水排放标准37、83倍,导致河流水体Cr6+超过环境质量标准。电镀废水具有低pH值和高电导率。电镀区底泥Cr大大超过背景值,底泥中的Cr残渣态含量最高,其次是氧化态、还原态,可溶态和碳酸盐态含量低,说明了底泥存在潜在危害性。FeSO4能有效地将Cr6+还原为Cr3+,Fe2+/Cr6+摩尔比为4具有很好转化效率,还原充分后将pH值调至9,对Cr3+具有最好的沉淀效果,通过该途径有效除去废水的Cr。 相似文献