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印染废水絮凝脱色研究 总被引:2,自引:0,他引:2
前言印染厂用水量很大,平均每染1000米布的耗水量约为20吨,其80—90%外排为废水。废水中染料污染最为严重且难以处理。染料在织物上留存率只有70—80%,其余随废水排放,严重污染环境。本研究采用铁盐絮凝法,对5种不同类型的染料(名称、性质参看附表1)染?.. 相似文献
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海绵铁对印染废水脱色研究 总被引:6,自引:1,他引:6
海绵铁脱色是电化学、氧化还原、电场作用、絮凝沉淀以及物理吸附等的共同作用。实验结果表明 :海绵铁对色度的吸附过程符合Freundlich等温式。研究了海绵铁对几种不同颜色废水的脱色情况 ,海绵铁对酸性金黄、酸性藏蓝以及大红色染料都有较好的脱色效果 ,脱色率在 90 %以上 ;对耐晒黑染料的脱色效果相对较差为 80 %左右。同时通过几种影响因素的研究 ,确定了脱色的最佳实验条件。并在实际废水中得到了有效的验证 ,当滤速为 6m/h时 ,脱色率可达到 94%以上 相似文献
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活性FZY脱色剂对印染废水的脱色作用 总被引:6,自引:0,他引:6
试验了活性FZY脱色剂对处理印染废水的最佳条件,发现它对印染废水的脱色率明显高于其它脱色剂、将此脱色剂与碱式氯化铝合用处理实际印染废水,脱色率灰89.5%,且能降低其值。 相似文献
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印染废水的混凝脱色研究 总被引:6,自引:2,他引:6
针对以使用活性染料为主的印染厂的生产废水,选择六种常用的无机混凝剂以及自行研制的脱色剂,进行混凝实验,在确定各自最佳pH、最佳投药量的情况下,比较了COD、色度的去除率,絮体平均沉降速率,产生污泥的体积,污泥密度,以选择最佳效果的药剂品种和混凝条件。结果表明:脱色剂具有高效脱除色度和去除COD的特性,单独使用时,在pH为7.5,投加量为200mg/L的最佳条件下,色度去除率达到95.7%,COD去除率达到54.1%,产生的污泥量很少,与聚合氯化铝配合使用可以提高沉降速率。 相似文献
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活性染料印染废水混凝脱色研究 总被引:57,自引:1,他引:57
对以活性染料为主的印染废水,用硫酸亚铁、碱式氯化铝(PAC)加内烯酰(PAM)进行混凝土脱色实验,并分析了脱色机理实验表明,混凝剂投加量,PH值大小均对脱色效果有影响,通过比较,该文给出了取得最佳效果的控制条件。 相似文献
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三维电极法对印染废水脱色的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对三维电极方法处理模拟印染废水的脱色进行了实验研究,初步探讨了三维电极处理印染废水的机理,对影响处理效果的各种因素,如曝气、填充物质种类、活性炭与铁屑重量比、槽电压、电极间距、初始废水pH值等进行了条件实验。实验结果表明:不曝气的脱色效果比曝气的脱色效果好;填充物为混合物活性炭与铁屑比活性炭、无填充物的脱色效果好;混合物活性炭和铁屑重量比为2:1时的脱色效果最佳;槽电压越高,脱色效果越好,但当大于某个值16v时,处理效果反而会下降;电极间距越小,脱色效果越好,但间距小于1.5cm时易短路而影响脱色效果;中性条件下的脱色率要优于酸性和碱性条件下的;综合考虑,在不曝气,活性炭和铁屑重量比为2:1,槽电压为16v,电极间距为6cm,溶液浓度为200mg/L,pH=6的条件下,降解时间为90win,脱色率可达98.7%。 相似文献
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采用自行制备的具有不同SiO2 :Al:Fe(摩尔比值 )和碱化度的两类新型无机高分子混凝剂聚硅酸氯化铝铁 (PSAFC)和聚硅酸硫酸铝铁 (PSAFS)各 7种 ,直接对印染废水进行处理。从中选出 2种混凝剂 ,考察了pH值、混凝剂投量等对混凝效果的影响 ,并对混凝处理后 ,印染废水出水中残留混凝剂主要成分Al、Fe、SiO2 的含量进行分析。实验结果表明 ,氯化物型 (PSAFC)和硫酸盐型 (PSAFS)混凝剂对印染废水的色度、浊度、CODCr均有良好的去除效果 ;总体而言 ,PSAFS的混凝效果略优于PSAFC ;混凝处理后印染废水出水中残留铝、铁、硅的含量均比较低 ;pH值和碱化度对混凝剂在水体中残留铝含量有影响 相似文献
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处理染色废水专用活性炭研究 总被引:9,自引:0,他引:9
利用普通活性炭的筛余炭作基炭,采用浸渍化学物质后再活化的办法,使炭内大孔和中孔容积扩大并赋以催化能力,从而提高对染色废水中污染物的吸附能力,经小试和生产试验能使处理过的水达到纺织部活活用水标准,且活性炭寿命长,成本低,技术经济优势突出。 相似文献
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印染废水治理研究现状 总被引:1,自引:0,他引:1
本文综述了印染废水水质及特点 ,染料的分类和发色机理。评述了目前印染废水治理研究中的各种物理、化学和生物方法应用现状、优点和存在的问题 ,及其对脱色效果的影响机理。 相似文献