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利用钢铁酸洗废液处理印染废水 总被引:7,自引:0,他引:7
利用钢铁酸洗废液对一印染厂印染废水进行了处理试验。工业装置运行结果表明,处理出水的各项指标均可达到国家排放标准,且该装置具有投资少,管理简便,运行费用等特点。 相似文献
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腐蚀电池法处理印染废水 总被引:31,自引:2,他引:31
提出利用铁屑和烟道灰组腐蚀电池,治理印染水的方法。该方法以电化学作用为主 有还原降解、吸附和混凝等机制。采用铁屑/烟道灰过滤-混凝组合工艺处理印染废水,出水COD可降至100mg/L以下,去除率达85%以上;色度低于50倍脱色率达95%以上,水质清澈透明,各项指标均符合国家排放标准。 相似文献
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内电解法处理印染废水 总被引:17,自引:2,他引:17
采用内电解法处理印染废水,在理论上是可行的;试验也证明,处理模拟染料配水和工业印染废水效果良好。处理后废水的包度和 COD_(er)去除率在80—95%之间。此方法具有工艺简单、适用范围广、原料易得、投资少、处理费用低等优点。 相似文献
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经济型阳离子淀粉絮凝剂的制备及其对印染废水的处理效果 总被引:3,自引:0,他引:3
采用玉米淀粉为原料、氯化缩水甘油三甲基铵(GTA)作阳离子化试剂、水-乙醇混合液作分散剂、NaOH作碱催化剂,制备了经济型阳离子淀粉絮凝剂(简称经济型阳离子淀粉)。实验结果表明:在淀粉加入量110g、GTA加入量30g、NaOH加入量1.6g、分散剂中m(水):m(乙醇)=1:1、m(分散剂):m(淀粉)=0.50:1、反应温度80℃、反应时间2.5h的条件下,可制得取代度(DS)为0.31的经济型阳离子淀粉;用该经济型阳离子淀粉与聚丙烯酰胺(PAM)联用处理印染废水,当经济型阳离子淀粉加入量为140mg/L、PAM加入量为4mg/L、废水pH为8时,印染废水的色度去除率和COD去除率分别达92%和82%。该方法絮凝效果好,药剂费用低,产生的污泥少。 相似文献
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厌氧生物—水生植物—好氧生物法处理印染废水 总被引:5,自引:0,他引:5
印染废水具有色度深、CODcr高、成分复杂、水量大及水质多变等特点,对环境水体影响较大。随着纺织工业新产品和新技术的发展,印染废水中可溶性染料、活性染料和化学浆料的数量和种类不断增加,采用常规好氧生物法处理难以达到理想的处理效果,且能耗较大。为提高印... 相似文献
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改性淀粉絮凝剂处理印染废水 总被引:18,自引:0,他引:18
改性淀粉絮凝剂处理印染废水1前言60年代初,国外开始使用聚合电解质絮凝剂,尤其是合成有机高分子聚合电解质絮凝剂处理废水的研究。这种絮凝剂不仅使用方便,应用范围广,而且絮凝效果比无机絮凝剂(如铁盐和铝盐)提高几倍至几十倍;此外,它还有絮凝及沉降速度快、... 相似文献
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改性赤泥絮凝-臭氧氧化处理模拟印染废水 总被引:7,自引:5,他引:2
采用改性赤泥絮凝—臭氧氧化法处理直接酸性大红4BS、活性黄KD-3G、分散红S-R、酸性黑ATT、硫化黑BRN等不同类型的5种模拟印染废水。对比了单独改性赤泥絮凝、单独臭氧氧化和改性赤泥絮凝—臭氧氧化三种方法在处理不同模拟印染废水时的COD及色度去除效果。实验结果表明:改性赤泥絮凝—臭氧氧化法对不同类型模拟印染废水的COD及色度去除效果均明显优于单独改性赤泥絮凝法和单独臭氧氧化法;在臭氧使用量减少50%的情况下,5种模拟印染废水的COD去除率为88.9%~96.6%,脱色率均高于99.0%。 相似文献
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导流电凝聚法脱除印染废水色度的研究 总被引:10,自引:1,他引:10
阐述了导流电聚法处理废水的基本原理。采用该法处理印染废水,通过试验确定了废水电解脱色的最佳工艺条件。处理后印染废水的色度,pH,COD均达到国家排放标准。该法操作简单,电耗低,产生废渣量少,无二次污染。 相似文献
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采用MBR—纳滤(MBR—NF)组合工艺处理印染废水。运行结果表明:MBR出水的COD、ρ(NH3-N)和TN分别为94,0.93,8.88mg/L,COD、NH3-N和TN的平均去除率分别为87%、95.8%和70.2%,出水水质满足GB4287—92《纺织染整工业水污染物排放标准》中的一级标准;再经NF处理后出水COD、色度、ρ(总Fe)、ρ(总Mn)和pH分别为11~30mg/L、2.3~7.4倍、0.065~0.095mg/L、0mg/L和8.06~8.21,水质可满足印染工艺回用要求。 相似文献
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废旧塑料用于印染废水脱色研究 总被引:6,自引:0,他引:6
探讨了在阳离子助剂及十二烷基苯磺酸钠存在下,利用废旧塑料对阴离子染料的脱色工艺。结果表明,此脱色工艺具有脱色温度低、时间短、脱色率高、操作简单等优点。 相似文献
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臭氧氧化法处理印染废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
我们对印染废水处理方法进行了研究,曾采用铁盐混凝、电解、吸附等多种方法,但处理结果都不理想。虽活性炭吸附法处理效果较好,但存在再生困难、价格高等缺点。在一定条件下采用臭氧氧化法处理取得了令人满意的结果,出水无色清澈,脱色率可达99%以上,COD去除率约90%,而且脱色迅速,处理费用较低。 相似文献
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采用芳香聚酰胺膜(NF-1#)、复合膜(NF-2#)和聚酰胺复合膜(NF-3#)深度处理棉针织品印染废水,考察了膜分离性能及膜污染情况的影响因素。实验结果表明,在操作压力为0.5MPa、废水温度为25~35℃、废水pH为7的条件下,NF-1#膜处理效果最佳,COD去除率最高,为76.0%~85.0%;脱盐率也最高,达90.0%。膜过滤后浓水送污水厂处理,产水回用于车间生产。操作压力增高、废水温度升高和废水pH增大均导致滤饼层阻力(Rc)和膜过滤过程中的总阻力(Rt)增加,Rc是Rt的主要组成部分,同时也是导致膜透过通量下降的主要因素。 相似文献
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臭氧氧化法深度处理印染废水生化处理出水 总被引:6,自引:1,他引:6
采用臭氧氧化法深度处理印染废水生化处理出水。实验结果表明,在进气流量为2.5 L/min、进气中臭氧质量浓度为12.5 mg/L、臭氧通气时间为30 min、后续反应时间为30 min的条件下,废水的COD去除率约为40%,色度去除率大于95%,处理后废水色度小于5倍,COD为45~70 mg/L,BOD5为10~13 mg/L,BOD5/COD=0.2,出水可生化性有所提高。三维荧光光谱分析和相对分子质量分布检测结果表明,臭氧氧化处理后废水中相对分子质量较大的物质被降解为相对分子质量较小的物质。 相似文献