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前不久,我厂正在运行的一台KZL4-1.25型锅炉的水冷壁管发生变形事故,此锅炉左侧的水冷壁管中段有4根变形,中间两根变形较为严重。经测厚,4根变形和未变形的水冷壁管中部(由于飞灰的冲刷)的厚度由3.5mm减为2.5~2.7mm。变形位置从集箱350mm以上开始,大约800mm左右。变形管最大弯曲处突起25mm,无胀粗现象。 相似文献
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一起锅炉水冷壁管变形事故的原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
王敏 《中国安全生产科学技术》2004,(5):65
前不久,我厂正在运行的一台KZL4-1.25型锅炉的水冷壁管发生变形事故,此锅炉左侧的水冷壁管中段有4根变形,中间两根变形较为严重.经测厚,4根变形和未变形的水冷壁管中部(由于飞灰的中刷)的厚度由3.5mm减为2.5~2.7mm.变形位置从集箱350mm以上开始,大约800mm左右.变形管最大弯曲处突起25mm,无胀粗现象. 相似文献
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张志超 《中国特种设备安全》2012,(12):69-70
某公司一台锅炉于2010年03月12日开始试运行,03月25日下午,左侧水冷壁管(炉前数第l5根)中段发生爆管。锅炉的参数为:额定蒸发量:4t/h;额定蒸汽压力:2.5MPa;给水温度:20℃; 相似文献
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1994年11月至1995年元月,我市连续发生了三起锅炉水冷壁管爆破事故,严重影响了生产、生活,造成直接和间接经济损失3.5万元。 事故 1、2:某厂,DZW2—1.0型锅炉。该厂用除垢剂煮炉除垢后,打开锅筒入孔盖和集箱手孔盖清除了大量垢片。锅炉投入运行后仅3天,锅炉左侧第7根水冷壁管爆破。爆破口离集箱350mm,经检查发现管壁内只有 1mm 左右的水垢,初始结论是锅炉使用 相似文献
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周才春 《特种设备安全技术》2007,(4):17-17
水冷壁爆管多见于炉膛向火侧.但笔者在锅炉检验中遇到一台SZW4-1.25-AⅡ型锅炉水冷壁爆管位于炉膛背火侧(靠炉墙侧)。经过细致的调查和检测分析,发现造成水冷壁爆管的主要原因,是由于锅炉安装缺陷以及用户使用不当。 相似文献
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孙连启 《中国特种设备安全》2014,(8):37-41
循环流化床锅炉磨损是降低锅炉使用率的重要因素,其中水冷壁管磨损导致的爆管停炉事故十分突出。本文连续监测5台150t/h循环流化床锅炉4年,给出了循环流化床锅炉水冷壁磨损方式,评估了水冷壁剩余寿命,根据锅炉运行表现验证了评估结果。 相似文献
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刘凤强 《中国特种设备安全》2014,(4)
正某厂动力车间5#蒸汽锅炉于1994年8月投入使用,累积运行58367h。锅炉水冷壁管材质为20#钢;规格为φ60mm×3mm;设计压力3.82MPa,实际最高工作压力3.5MPa;锅炉额定蒸汽温度450℃,实际为430℃。2012年3月初锅炉连续发生水冷壁管泄漏,泄漏水冷壁管位于锅炉人孔对面管排中部,泄漏处位于炉膛底部,对该水冷壁管失效原因进行综合分析:1宏观检验送检试样为一段带圆形泄漏孔的水冷壁管残片,圆孔呈喇叭状,圆孔由内表面向外表面凸起,圆孔周围减薄明显。用肉眼观察水冷壁管外表面,发现水冷 相似文献
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本文以某电厂600MW超临界W型火焰锅炉为例,针对运行中频繁发生的前墙上部水冷壁鳍片开裂以及水冷壁管变形、爆管问题,从金属材料的膨胀量和许用应力两方面进行研究分析。结果表明:水冷壁超温是引起前墙上部水冷壁鳍片开裂以及水冷壁管变形、爆管的主要原因。 相似文献
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刘小毛 《特种设备安全技术》2007,(2):23-24
佛山市顺德区某针织公司1台SHFx20—2.45/400-PⅡ型锅炉发生水冷壁管爆管事故。事故间接造成1人死亡,直接经济损失达30余万元。并使该公司停产一周。 相似文献
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王乃曙 《特种设备安全技术》2007,(4):I0001-I0001
盐城市某企业一台SHL10-16-AⅡ型锅炉,由于连续发生水冷壁爆管事故,于2004年9月进行了大修,更换了除对流管束外的所有受热面管,下降管以及连箱。但在恢复使用6个月后,又在同一根凝渣管连续发生3次爆管事故,最后两次爆管仅相隔7天。爆口部位面向火侧,呈桃核状开口纵向破裂,断面锐利.管内壁结有一层约0.1mm的薄垢,具有典型的超温过热引起的爆管特征; 相似文献
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张龙习 《特种设备安全技术》2005,(1):42-42
山东省东营市是胜利油田的主产区,有许多在用燃油工业锅炉。大家知道,燃油工业锅炉的炉膛温度较高,水冷壁的传热负荷很大,经常发生水冷壁炉管爆破事故。笔者通过查阅大量资料后并对一台SZS102.45-Y型锅炉水冷壁爆管事故的分析,认为水冷壁内侧碱腐蚀是造成爆管事故的一个重要因素。 相似文献
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胡全 《特种设备安全技术》2005,(2):18-18
四川美丰公司一台循环流化床锅炉,2001年12月18日点火时,发生炉膛及烟道爆炸,造成膜式水冷壁严重变形,水膜除尘器的文丘里段产生严重裂痕,最大缝隙达到10cm,在水堰下方1.5m处的外层壁炸开0.4m^2左右的一个大洞,致使该锅炉停炉25天进行大修。 相似文献
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锅炉水冷壁管由于各种原因会造成腐蚀穿孔,最终产生管体爆裂泄露等严重事故。利用远场涡流检测技术可发现在水冷壁管上的缺陷。本文重点阐运了远场涡流检测的基本原理和工作程序,并总结了对锅炉水冷壁进行检测时的工艺要点。 相似文献
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一、前言 2004年6月在检验某造纸厂一台DZH2-0.7锅炉时,发现左侧13根水冷壁管几乎在同一位置(耐火泥上方)鼓疱、过热.用检验锤就能轻易击穿管壁,而右侧水冷壁未发现类似的情况.检验过程中发现锅炉受压元部件水侧局部结有1-2MM水垢,锅筒底部有大量脱落的水垢,有一些脱落的水垢分布在锅筒下端水冷壁管管头附近.经对水冷壁管进行通水检查,最终确认这13根管子堵塞. 相似文献
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对某厂6号机组锅炉多漏点爆管的水冷壁管样进行了宏观检查与首漏点判断、金相检测及分析、扫描电镜及能谱分析。结果发现,水冷壁泄漏主要原因为焊接原因导致水冷壁管与鳍片焊接处存在过热组织;过热组织的出现,降低了焊接接头的整体力学性能,随着运行时间的延长,该薄弱处发生泄漏。最后提出了防止本锅炉机组再次出现水冷壁爆管的几点建议。 相似文献
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分析了某高压锅炉水冷壁管腐蚀破坏的原因,得出了该锅炉水冷壁管破坏实际上是由磷酸盐隐藏和凝汽器泄漏导致炉水中游离氢氧化钠过多而引起碱性腐蚀,并对预防锅炉此类腐蚀的发生提出了具体的措施和建议。 相似文献
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对锅炉水冷壁管腐蚀破坏的情况进行了调查,探讨了形成腐蚀破坏的原因,并提出了防止此类腐蚀发生的预防措施。 相似文献