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针对山东某化工有限公司皂化废碱焚烧静电除尘器投运一段时间后,由于灰斗的布置形式、内部结构及出灰口设置存在问题,出现了灰斗严重堵灰,因此从设计角度探讨了皂化废碱焚烧静电除尘器灰斗的优化改进,解决了堵灰问题,保证了除尘器高效稳定运行。 相似文献
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介绍了某钢铁企业烧结机尾脉冲布袋除尘器分室袋漏检测系统,以及根据该系统的检测结果,对除尘器流场进行数值分析,根据分析结果改造了除尘器灰斗内部气流分布板,取得了良好的效果。 相似文献
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华电新乡宝山电厂660MW机组配套电-袋复合除尘器是国内成功投运的大型电-袋复合除尘器。该机组原配套2台双室四电场电除尘器,由于各种原因导致投运后排放一直超标。2009年4月改造为电-袋复合除尘器,取得良好效果。 相似文献
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随着国家环保标准的提高,低低温电除尘器已被更多厂家认同并成为了首选的改造提效方式,低低温改造是通过降低烟气温度来达到提高除尘器效率的目的,低低温电除尘器的烟气温度一般只有90℃,为防止酸露凝结,低低温电除尘器的灰斗、瓷套、瓷转轴及气化风等需加热,如采用电加热将消耗大量的电能,高效节能的电除尘器热风系统利用电厂0.5~1.0MPa的辅气对除尘器灰斗进行加热,再分别通入瓷套、瓷轴热风加热器和灰斗气化风加热器替代电加热,节能效益显著,大大降低了电除尘器的加热成本。 相似文献
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介绍了气力输送系统在电厂660MW机组除灰中的应用,并对飞灰特性,以及除灰系统设计、关键技术运用、运行情况、设备维护和故障处理等问题进行了分析论述。 相似文献
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近年来电袋复合除尘器的应用越来越广泛,不少人认为电袋复合除尘器的电区与电除尘器一样,故完全套用电除尘器的标准。文章从设计参数、结构和电气配套方面详细分析了电袋复合除尘器的电区与电除尘器之间存在的差异,为电袋复合除尘器的设计提供指导,以利于提升电袋复合除尘器的技术水平。 相似文献
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《中国环保产业》2019,(8)
由于部分火电厂燃煤锅炉采用低氮改造+SNCR或SCR脱硝技术的氮氧化物排放浓度达不到现行超低排放标准,因此就必须采用脱硝效率更高的SCR脱硝技术对原有系统进行改造,由于SCR对烟气温度的要求和厂区场地限制,SCR脱硝系统烟气的引出和接入位置空间狭小(2~4m),进出烟道甚至要共用烟道壁板,这样就产生烟气偏流和烟道内积灰现象。文章首先以某燃煤锅炉烟气脱硝工程的直角弯头改造为研究对象,采用FLUENT数值模拟方法研究直角弯头烟气的流动分布,在此基础上,对导流板进行优化设计,直角弯头在改造前积灰严重,影响锅炉工况,经改造后积灰状况得到极大改善,保证了系统正常运行。 相似文献
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垃圾焚烧启炉时脱硫除尘系统均处于冷态,进入除尘器的烟气温度低、湿度大、SOx、NOx、HCl、HF等含量高、易结露、除尘器易腐蚀。循环加热系统使除尘器内部气体充分循环加热,有效解决了焚烧系统启炉时的低温易结露及除尘器腐蚀的难题。文章介绍了垃圾焚烧袋式除尘器热循环加热系统设计方案和经验计算方法。 相似文献
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目前国家批建的火力发电燃煤机组主要为600MW及以上的大型机组,结合新的粉尘浓度≤30mg/Nm3的排放标准要求,本文根据大型燃煤机组主流配套的三种高效除尘设备(电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器)的设计经验,对其技术经济性进行了对比分析,结果表明,电袋复合除尘器的综合技术经济性优势明显。 相似文献
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分室反吹袋式除尘器的技术改造及新产品开发 总被引:1,自引:0,他引:1
在宝钢一期工程中分室反吹袋式除尘器作为一项环保新技术伴随主体工艺设备从日本成套引进,随之在我国消化移植、推广应用。在实际使用中,这类除尘器故障因素多、清灰性能差、运行阻力高、滤袋寿命短的弊端逐渐暴露并形成共识。宝钢是使用分室反吹袋式除尘器最集中的单位,一度深受其害。笔者经过十多年的不懈努力,深入现场调研,剖析问题的症结,抓住过滤元件、清灰机构和输灰装置三个关键问题,开发利用七项专利技术,先后对22台除尘器进行技术改造取得成功,在环保安全和节能节资方面成效显著。在此基础上,优化组合新技术、新工艺,开发设计我国独创的新型分室反吹袋式除尘器系列产品,其整体水平超过国外同类产品 相似文献
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以某300MW火电机组配套除尘设备为例,从一次性投资、维护费用和运行费用等方面对电除尘器和电袋除尘器进行了技术经济比较,结果表明,当粉尘排放浓度≤50mg/Nm3时,选用电除尘器较适宜,但对更加严格的排放标准,选用电袋除尘器更好。 相似文献