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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
苏联明斯克分院研制成功一种内圆 磨床的防护装置,无论砂轮靠近工件还 是返回原位或者是修整砂轮时,它总是 跟着砂轮,保证了砂轮工作的安全。 该装置(如图所示)防护罩2固定 在圆杆5的前端并护盖着砂轮;在圆杆 的槽里装有滚动轴承6(在垂直和水平 面内),圆杆依靠它沿导轨7移动。为 了保证圆杆无间隙地运动,中间轴承与 两边轴承的轴线错开0.5~1.5毫米。 导轨7固定在砂轮主轴10上,并 被上盖8、后盖9封闭着。波形罩4可 以防止砂轮粉尘进入导轨和圆杆,外套 3能防止机械损伤。防护罩2的下部有 支架13,其上有一对马蹄形的永久磁铁12,带有挡铁14的盖…  相似文献   

2.
我厂生产自行车档的专用机床,是自制的棒料加工机。棒料在进料管内随主轴旋转而不停地旋转,与进料管不断碰撞,因而发出极大的噪声,震耳欲聋。 为了减少噪声的危害,我厂对进料管进行改进,制成有简易降声装置的进料管,效果显著。 装置结构如示意图所示。在原有进料管内管3外加会另一外管5。然后,内、外管经开槽后,用二条板条1和一块马蹄形封板2焊接,中间空腔放入砂子4或旧棉絮或隔声软木,上顶再焊另一块马蹄形封板2,成密封式开口管。这样,当棒料在内管3中旋转碰撞时,噪声就大大降低了。进料管简易消声装置@陈搏$上海自行车配件厂技术组…  相似文献   

3.
我厂预热车间为了降低风动砂轮的噪声,制成了一种盘香管式消声装置。这种装置用φ10×1毫米的紫铜管盘成螺旋直径为30毫米、高35毫米、进气口和出气口呈90°的盘香管,四只盘香管集中焊装在圈状的薄钢板上,然后套在风动砂轮的出气口部位即成。这种装置的消声原理,是利用盘香管使排气口的压缩空气缓冲排出,以降低因空气振动而发出的噪声。经测定,风动砂轮机安装上这一消声装置后,噪声值从94分贝(A)降至81分贝(A),工人劳动条件得到了明显的改善。风动砂轮消声装置$自贡东方锅炉厂安全环保科  相似文献   

4.
日本的青木功和松山卓藏二人作了两台静电除尘器的模型实验。这个除尘器的特点是:(1)体积小,有效尺寸是, I号机为 150毫米× 280毫米 × 320毫米; Ⅱ号机为 250毫米 × 400毫米。 400毫米。( 2)工作电压低,为 10千伏。( 3)两极采用窄间距 15毫米,约为通常设计法的十分之一。(4)采用刮板式清灰法。通过实验研究,对于粉尘向集尘极附着的机理所提出的看法,可供我们参考。 一、实验装置和方法 图1表示除尘器的各部分及刮板的结构。图2是实验观测装置。 实验在从高比 电阻、中比电阻和 低比电阻三类粉尘 中,选取了四种具 有代表性的粉尘为 试料…  相似文献   

5.
我们锻工车间的空气锤在工作时排气噪声十分强烈。为了改善劳动条件,我们设计制造了如图1所示的消声器,用厚壁波纹橡胶管与空气锤的排气口连接(见图2),收到了良好的消声效果。560公斤空气锤噪声由85~86分贝(A)降至 73~74分贝(A),150公 斤空气锤噪声 由87~88分贝 (A)降至72~ 73分贝(A)。 这种消声器的构结如 下:560公斤锤为φ800×1200,150公斤锤为 4500× 800,外形桶体均用5毫米钢板制做,内衬50~80毫米玻璃棉,用钢丝网将玻璃棉固定在桶体上,针对进气口处做一圆锥形阻尼板,挡住气流冲击,强迫气流转向,再通过内圈上的φ8毫米密集小孔进…  相似文献   

6.
尤飞  李玉臻  杨玲  胡源  陈祖耀 《火灾科学》2004,13(2):128-133
运用“一步熔融共混法”制备了同时包含十溴二苯乙烷(SAYTEX8010)—氧化锑(Sb2O3)和蒙脱土(MMT)—十六烷基三甲基溴化铵(C16BrN)(不同重量比率)阻燃体系的系列高抗冲聚苯乙烯(HIPS)复合材料,通过X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、UL—94垂直燃烧测试和锥形量热计等测试手段对其结构形貌和燃烧性能进行了表征,探讨了两种阻燃体系间的协效性及蒙脱土改性比率对协效度的影响。结果表明,在十溴二苯乙烷存在时,可以制备层离型阻燃HIPS/MMT纳米复合材料,其中两种阻燃体系具有优异的阻燃协效性,其协效度取决于复合材料中各组分的复合比率,特别是MMT及C16BrN的改性比率。研究发现,其它组分含量一定时(十溴二苯乙烷和氧化锑重量比率保持lO:4),MMT和C16BrN改性比率为4:2时复合材料具有相对最佳阻燃性,十溴二苯乙烷体系和改性蒙脱土体系具有相对最优阻燃协效度。  相似文献   

7.
我厂主厂房内共有22台φ2,700×3,600毫米湿式格子型球磨机,单机噪声均在100分贝(A)左右。为了解决这一问题、我们于1981年12月开始对球磨机进行噪声治理试验。首先对该机噪声的声压级及频率特性进行了测定,从测定结果分析,需要治理的是低中频噪声。但是无论是隔声材料还是吸声材料,低频降噪效果都较差。为此,我们决定采用隔声罩,将声源控制在一个较小的空间范围内,选用3毫米钢板作隔声材料,用120毫米槽钢作龙骨,顶盖做成半圆形。隔声罩长为7,800毫米,宽为6,800毫米,高为3,500毫米。同时在隔声罩内表面衬上吸声材料。吸声材料采用北京新型…  相似文献   

8.
我市彭高腐竹厂的一台 KZG1—8型卧式快装锅炉,运行不到三个月,就发生了爆管事故。爆破口在锅炉右侧后部第一根水冷壁管上,距联箱400毫米。面向炉膛,破口长32毫米,最宽处为11毫米。破口边壁厚明显减薄(见下图)。 我们将破坏的管子在破口附近锯断,发现下部距联箱约 80毫米的长管内无水垢水渣,往上 320毫米长全部被水垢水渣堵死。再往上600毫米,长管内无水垢水渣,在靠近锅筒的一段弯管内又有厚约1~3毫米的水垢。 据制造厂说,这次事故是由水垢引起的。但是,为什么同一根管子却出现几段不同的结垢情况呢?为了查明原因,我们在距下部结垢起始处…  相似文献   

9.
锅炉受压元件强度计算直接关系到锅炉安全运行和使用寿命,设计时必须予以重视。 卧式快装锅炉虽然是一种烟水管锅炉,但它是烧锅壳的,除联箱应遵照 JB2194-77《水管锅炉受压元件强度计算》外,其它受压元件应按《火管锅炉受压元件强度计算暂行规定》(简称《暂行规定》,下同)进行。 三支点的确定 卧式快装锅炉前后管板非管孔区,当采用拉撑时,管板壁厚的计算公式: 式中:S──壁厚,毫米; d─—三支点或二支点确定的最大假想圆 直径,毫米; K──系数; σB─—材料抗拉强度,公斤力/毫米2; P─—工作压力,公斤力/厘米2。 支点的确定: 1.距管板扳…  相似文献   

10.
一、锅炉管子被胀在管板上,是用来封闭管子与管板之间的间隙,并使管子固定在管板的固定位置上。 二、新的水管锅炉,管子和管板之间的间隙约为0.79毫米( ). 三、火管锅炉的管子,由于其外面有水垢,为了便于拆除管子,规定其出口烟侧的管子与管板的间隙为1.58毫米( )。 四、美国机械工程师学会的锅炉规范,要求水管锅炉的管子突出量为 6.35毫米( )至 12.7毫米( )。并且要在管端翻边扩大成喇叭口,其喇叭口直径要比原管子直径增大3.17毫米( )。 五、翻边的胀管工作,须使用具有翻边或扩大喇叭口的胀子的胀管器,还要有卡板限制其翻边的深度。 六、胀…  相似文献   

11.
为了寻找高效消除挥发性有机污染物的新材料,克服单纯杂多酸催化剂催化性能低、稳定性差的缺点,采用水热法合成了两种新的具有Keggin型杂多酸骨架的有机-无机混配配合物单晶,分别为(4-C6H7N)2(4-C6H8N)3PW12O40·H2O(配合物1)和(4-C5H7N2)3(PW12O40) ·5H2O(配合物2),用X-射线单晶衍射、红外光谱、紫外光谱、差热-热重进行了表征.配合物1和2由1个Keggin型PW12O40阴离子与有机配体4-甲基吡啶或4-氨基吡啶组成,并通过广泛的氢键作用在空间上无限延展形成超分子网络结构.配合物1为单斜晶系,晶胞参数为:a=16.0569(10)(A),b=19.8781(17)(A),c=18.4728(15)(A),α=90.00°,β=98.384(7)°,γ=90.00°.配合物2为单斜晶系,晶胞参数为:a=11.8880(9)(A),b=20.0148(15)(A),c=25.495(2)(A),α=90.00°,β=96.279(5)°,γ=90.00°.在流动催化反应体系中,探讨了该两种配合物催化消除甲醇的能力.体系流速为10mL/min,甲醇初始质量浓度为3.0g/m3,配合物1在150℃时对甲醇的消除率达到85.25%,配合物2在140℃对甲醇的消除率达到53.00%.  相似文献   

12.
我厂一台WCZ65/39 —6型锅炉,停炉检查时 发现了壁管泄漏。在标高 17.2米的防爆门下方两根 水冷壁管上各有一条形状 不规则的沟槽,每条沟槽 内都有一个黄豆大小的洞 (见图1)。 该炉为微正压炉,采 用膜式水冷壁,管子为φ60 ×5毫米,外观检查没有 发现管子变色、蠕胀、裂 纹等现象。因此,管子过 热损坏不可能是由水质不 好或水循环不良引起的。 该炉为中压炉,汽包 的额定工作压力为43公 斤/厘米2(表压)。这个等 级的锅炉的水冷壁管,通 常采用φ60×3.5毫米或 φ60× 3毫米的管子,而 该炉的管子为φ60× 5毫 米,强度裕量很大。从沟 槽弯曲、…  相似文献   

13.
问:《规程》第21条规定“火管锅炉的最低安全水位,应高于最高火界100毫米。”对于立式直水管锅炉、立式弯水管锅炉和快装水火管锅炉,其最高火界如何确定? 答:对于立式直水管锅炉,其最高火界为上管板(水侧),见图1中的1。对于立式弯水管锅炉,取炉胆顶水侧(图2中的2)和烟道内受热面的最高点(图2中的1)两者较高的位置。对于快装水火管锅炉,取最高一排烟管外壁最高点(图3中的1)、后烟箱区管板受热的最高点(图3中的2)、筒壳受热面的最高点(见图3中的3)三者中最高的位置。 问:立式平头锅炉、立式埋头锅炉、立式冲天管锅炉的最高火界如何确定? 答:确…  相似文献   

14.
我厂制材车间设计制造了一种MJ1605型机械进料圆锯机。两年试用的情况证明,这种圆锯机既提高了生产效率,减轻了劳动强度,又确保了安全生产。 该机用于割锯长于300毫米.宽30~300毫米、厚25—70毫米的木板,进料速度为每分钟15米,锯片线速度为每秒钟70米左右。若把进料辊筒加长,台面加宽,并稍加改进靠板,就可扩大加工范围。 该机由辊筒进料、圆锯锯割和机座三部分组成,其结构及原理见图1和图2。 辊筒进料部分由上下4个直齿辊筒组成。两个上辊筒分别由中间轴和立滑板支撑,它们可以绕中间轴回转和升降,并借助立滑板上的压紧弹簧和自身重重,对木…  相似文献   

15.
对蒸发量在2吨/时以下、蒸汽压力在10公斤/厘米2以下的火管锅炉、立式水管锅炉或老式锅壳锅炉,可以用加药罐往炉内加药的办法,进行水处理。采用这种办法处理水质要加强管理,严格控制加药、排污、清洗可以做到少垢或薄垢运行。 加药罐的制作 加药罐由筒体,上、下封头,外丝接头,漏斗组成。简体可用 159 × 4无缝钢管制作或用4毫米薄板 卷制(长350毫米)。上、下 封头用4毫米薄板加工成 椭圆形,板边(长10毫米) 与上、下筒体焊接。锥形 漏斗用3毫米钢板制成。 1英寸外丝接头要车制5 支。最后进行组装。详见 图1。 加药罐的安装 蒸发量≤2吨/时的 …  相似文献   

16.
该球磨机房是喷煤车间制粉系统的主机房.目前有1台球磨机、2台风机连续运转,球磨机产生的噪声达160dB(A),风机噪声达90dB(A)。而且,由于机房操作室距厂区铁路仪5m,也受到机车噪声的危害。  相似文献   

17.
我市纺织系统各厂有6台KZG2-13-1型卧式快装锅炉。由于制造质量及结构上的缺陷,经常发生水冷壁管被鳍片拉裂。鳍片焊缝咬边造成水冷壁管渗漏和鳍片本身断裂等现象.对上述缺陷采取了下述办法检修: 1.拆掉锅炉外部保温层,割掉被拉裂管段的鳍片,换掉拉裂的管子,然后再焊上鳍片。焊接要保证质量,不应出现咬边;焊接应采用连续焊,不应采用点焊或断焊。 2.换管时只换被拉裂的管段,不宜采用整根换,因为换整根管子易损坏钢筒和联箱。 3.把原鳍片从中间拉开,一分为二,中间留5毫米间隙,使每块鳍片的宽度约为30一50毫米。最好在垂直方向上再分成几段,…  相似文献   

18.
我厂石蜡车间立式发汗装置大水泵房的噪声很大。最初,我们借鉴独山子炼油厂消除电机噪声的经验,采用全包式隔声罩,由于电机温升高,不便检查。后来,在13台电机上把风翅罩拿掉,用隔声罩罩住电动机后半部,在尾部安装阻性消声器(见图1),使泵房的噪声由100分贝降为87.5分贝(A)。 隔声罩结构:内层用筛网(铁丝网即可),外层用薄铁板,中间吸声层衬超细玻璃棉,吸声层厚度为25毫米,可视电动机外形尺寸而定。 阻性消声器结构:外形为扩散喇叭状(见图2),内衬超细玻璃棉,大端外径250毫米,内径200毫米;小端外径200毫米,内径150毫米。在气流入口外装设呈十字…  相似文献   

19.
在自行设计和搭建的模拟湿法脱硫烟气系统中,研究了基于控制冷凝法原理的SO_3/硫酸雾采集装置对湿法脱硫后SO_3/硫酸雾的捕集性能,重点考察了螺旋管与石英棉冷凝温度、采样枪温度、采样流量、采样时间和SO_3/硫酸雾质量浓度对SO_3/硫酸雾捕集性能的影响。结果表明,在研究范围内,湿法脱硫后SO_3/硫酸雾采集装置优化的操作参数为:螺旋管及石英棉冷凝温度95℃,采样枪温度280℃,采样流量17 L/min,采样时间30 min。SO_3/硫酸雾质量浓度较高时,螺旋冷凝管对SO_3/硫酸雾的捕集起主要作用,其捕集的SO_3/硫酸雾比例在75.8%~80.8%,远高于螺旋冷凝管与石英棉捕集SO_3/硫酸雾的比例;SO_3/硫酸雾质量浓度较低(约1mg/m3)时,采样枪对SO_3/硫酸雾的捕集起主要作用,其捕集SO_3/硫酸雾的比例大于50%。  相似文献   

20.
运用“一步熔融共混法”制备了包含十溴联苯醚(DBDPO)—氧化锑(Sb2O3)和蒙脱土(MMT)—十六烷基三甲基溴化铵(C16BrN)阻燃体系的高抗冲聚苯乙烯(HIPS)复合材料,并通过X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、UL94垂直燃烧测试和锥形量热计等测试手段对其结构形貌和燃烧性能进行了表征。结果表明,在传统阻燃剂DBDPO存在前提下,仍然荻取了具有插层结构的高抗冲聚苯乙烯/蒙脱土(HIPS/MMT)纳米复合材料。燃烧特性实验发现两种阻燃体系在HIPS基体中具有良好协效性,复合材料热释放速率大幅下降。这种效应为减少溴系阻燃剂用量以降低生产成本和减轻不良环境效应提供了依据,对于发展绿色环保型高性能聚合物阻燃复合材料非常有意义。  相似文献   

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