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钢渣湿法脱硫试验研究 总被引:3,自引:2,他引:3
以某厂钢渣为吸收剂,以旋流板塔为吸收器,对湿法脱硫进行了试验研究。通过分析钢渣脱硫前后的化学成分变化,以及试验脱硫率随反应过程的变化,提出了钢渣湿法脱硫的反应机理。同时,试验研究了液气比、进气SO_2浓度、浆液浓度等主要参数对脱硫率的影响,以及加添加剂的效果。试验结果表明,通过合理的设计和适当的操作,可使钢渣湿法应用于中低脱硫率(50%~70%)的场合,以取得综合治理、以废治废的效果。 相似文献
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本文研究了在不同碱性吸收液条件下,利用高罩旋流塔吸收SO2的吸收性能。研究指出,高罩旋流塔具有气液接触面积大,处理负荷强,脱硫率高,操作弹性宽等优点,为湿法脱硫开发出一种较为理想的吸收设备。 相似文献
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介绍了多管陶瓷除尘器与旋激旋流板塔串联工艺应用于燃煤锅炉烟气除尘脱硫,并阐述了其关键技术装备及旋激旋流板除尘脱硫塔,工业应用验证了该技术的可行性,其具有高效脱硫除尘效率,能被广泛应用于锅炉烟气净化。 相似文献
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以广州钢铁集团有限公司烧结机头烟气脱硫工程为例,详细介绍了该系统的组成部分,并分析了其采用的钠-钙双碱旋流板脱硫塔技术的利与弊。 相似文献
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在研究传统湿法脱硫塔的除尘效果基础上,提出了一种基于旋流雾化的协同脱硫除尘技术。该技术利用切圆布置旋流雾化器的湍流与雾化作用,使得烟气与浆液产生强烈碰撞,混合更加均匀,强化了细微颗粒湍流凝并作用,同时加剧了微细颗粒的相变凝并,提高了脱硫效率、雾滴及粉尘捕集效率。采用该技术对某300 MW火电机组进行脱硫除尘改造,现场测试结果表明:使用该技术的脱硫效率可达到99%以上,粉尘排放浓度由脱硫塔入口的50~60 mg/m~3降低到6~12 mg/m~3,旋流雾化技术在脱硫塔内具有脱硫降尘的双重作用。 相似文献
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旋流板塔镁强化石灰脱硫过程研究 总被引:14,自引:2,他引:12
以旋流板塔为吸收器进行镁强化石灰脱硫的实验研究,测定了脱硫率、浆液pH值等随时间的变化情况,考察了硫酸镁浓度的影响,并利用实验数据计算了石灰利用率.与单用石灰脱硫对比,添加硫酸镁可明显提高脱硫率;对具有2块板的旋流板塔,硫酸镁浓度为0.2mol/L时,脱硫率从45%提高到60%以上.为保证较高的脱硫率,pH值宜控制在6.0~7.5.由于硫酸镁能促进石灰的溶解,减缓pH值的下降,因此又可提高石灰利用率;适宜条件下,0.2mol/L硫酸镁强化时可提高石灰利用率5%(所加石灰为基准)以上. 相似文献
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烟气湿法脱硫塔内流场的分布直接影响脱硫效率。对一种在喷淋塔内增设脱硫剂旋流雾化层的流场再造脱硫反应方法进行优化,以Fluent软件为平台,通过改变旋流雾化层喷嘴的布置角度、数量以及浆液喷出的速度等参数,对不同工况下脱硫塔塔内烟气流动状况进行了三维数值模拟与分析。研究结果表明:旋流雾化层的直径比d/D为0.6左右,至少设置8个喷嘴才可形成稳定的螺旋场,浆液从喷嘴喷出的速度在15~20 m/s时有利于塔内烟气处于最佳脱硫速率。此结果对大型锅炉的烟气脱硫塔的改造具有参考作用。 相似文献
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《环境科学文摘》1998,(5)
X79802852旋流板塔在碱性黑液烟气脱硫中的应用/谭亚军(清华大学环境工程系).二//环境工程/冶金部建筑研究总院一1998,16(1)一33一36 环信X一26 研究了用模拟然煤烟气处理造纸黑液的工艺,着重设计并改进了旋流板塔作为酸析吸收塔,确定了其最佳工艺条件。结果表明,常温常压下,四级吸收采用液气比L二2.0~3.01/m‘时,黑液COD去除率可达60.0线,S()2去除率在88.0写~99.9%。旋流板塔吸收效率高,运行可靠,压力降低,没有发生堵塞现象,从而解决了用造纸黑液等碱性工业废水进行烟气脱硫工艺中的主要间题一一吸收设备,推进了该工艺的实际生产应用。… 相似文献
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本文研究了旋流板塔烟气脱硫石灰吸收 SO_2的反应过程,以及操作条件对脱硫效果的影响,腐蚀结垢试验等。并采用试验得出的技术参数在新汶矿务局泉沟煤矿4t/h 锅炉进行现场工业性试验。试验结果表明:脱硫率达90%,同时兼有除尘效果。 相似文献
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一、前言冶金、化工、轻工等工业某些生产过程所排放的废气,往往成份杂、气量大、浓度低,因而,回收处理较为困难。目前,对于工业废气的处理,大多采用湿法,主要是通过塔设备的吸收操作。常用的塔设备甚多,有喷淋填料塔,湍球塔,旋流板塔等。虽然,各种塔设备有各自的适应对象,但对其总的要求必须是生产能力 相似文献