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药厂阿斯匹林废水的治理 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用铁屑/烟道灰过滤-混凝-臭氧氧化组合工艺处理药厂阿斯匹林废水,COD去除率可达96.5%,脱色率可达99.5%,处理后的废水COD低于50mg/L,色度低于2倍,水质清澈透明,各项水质指标均符合国家排放标准。 相似文献
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驯化活性污泥处理有机溶剂废水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
利用驯化活性污泥对有机溶剂异丙醇废水进行有机物降解试验,驯化活性污泥法对该废水的处理效果表明:该有机溶剂废水的BOD.CODCr比值为0.40左右,可生化性良好;在该废水CODCr进水浓度为2000-3000mg/L范围内,CODCr去除率可达84%-85%左右,BOD5去除率可达89%-90%左右。 相似文献
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生物接触氧化——生物炭流化床在毛纺印染废水浓度处理中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
“生物接触氧化--生物活性炭流化床”“串联装置”处理北京清河毛纺厂印染废水,处理后出水水质良好,色度CODCr,BOD5,悬浮物的去除率分别达到73-90%;70-89%;86-94%;78-79%。证明了这套工艺对毛纺行业印染废水深度处理效果良好,水质符合洗涤用水回用的标准要求。 相似文献
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水葫芦—水草人工湿地系统在再生浆造纸废水处理中的应用研究 总被引:20,自引:0,他引:20
通过对水葫芦--水草人工湿地处理再生浆造纸废水的试验研究表明,在进水pH:7.12-7.49,BOD5、CDOCr、SS浓度分别为440.5mg/L、354.2mg/L、290.7mg/L,水力负荷0.05m/d条件下,BOD5、CODCr、SS的去除率分别为98%、93%和89%。系统性能稳定,出水水质达到排放标准且可用于农灌,具有一定的经济效益和较好的环境效益。 相似文献
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制革废水处理及回用一元化技术 总被引:4,自引:0,他引:4
制革废水是一种含多种污染物的混合废水,经碱沉淀法回收后,废水中CODcr>2000mg/L,BOD5>1000mg/L,S^2^->0-100mg/L。经气浮→氧化沟法处理后,CODcr去除率>90%,BOD5去除率>95%,S^2^-去除率≥98%。经处理后的出水,进一步采用混凝→沉淀→过滤一元化技术处理后,其水质达到回用水的各项指标,水的循环回用率可达50%。 相似文献
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厌氧—好氧—吸附处理偶氮染料废水的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
可生化性试验表明,偶氮染料废水对微生物有抑制作用,但该类废水对驯化性污泥并无明显的抑制作用,废水经过流式厌氧污泥床的处理,可去除50%-60%的COD,处理系统内形成颗粒污泥,BOD5/COD增加到0.42厌氧出水经生物接触氧化法,可去除60%COD,再经吸附,出水COD可降至150mg/L以下,达到废水排放标准。 相似文献
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利用超细γ-Al2O3/CuO催化剂催化降解染料废水的研究 总被引:9,自引:0,他引:9
采用超细γ-Al2O3为载体,担载CuO,制备去除难生化降解有机废水COD用的高效催化剂(γ-Al2O3/CuO),以水溶性偶氮染料活性艳红X-3B为处理对象,研究了操作参数对X-3B去除率的影响,以此形成有效的染料废水降解工艺,并用于指导实际废水的处理。利用制备的多相催化剂处理COD为5700mg/l、色度为3100位的实际染料废水,COD和色度去除率分别约为77%和99%。 相似文献
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棉浆粕生产综合废水的生化一物化处理试验表明,采用驯化活性污泥法可用效地除废水中易生物降解的有机物,当浆粕废水进水CODcr,浓度1200~1800mg/L范围内,CODcr负荷1.8~2.8kg/m^3·d时,CODcr去除率可达58%~64%,BOD5去除率可达85%-89%,生化出水经投加化学混凝剂进行物化处理后。CODcr可进一步去除65%-75%左右,可满足排放标准的要求。 相似文献
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厌氧酸化—好氧法处理高浓度洗毛废水尾浆试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用厌氧酸化-好氧工艺对高浓度洗毛废水尾浆进行处理。试验结果表明,对于COD为25000mg/L的原废水,经1d的厌氧酸化和1d的二段串联的间歇活性污泥法好氧曝气处理,COD和BOD5的总去除率分别达到92%和99%以上,生化处理出水COD为1500~2000mg/L,BOD5<60mg/L。 相似文献
11.
植物油精炼废水处理工艺研究 总被引:8,自引:0,他引:8
采用PFC物化混凝破乳及PAC生物处理技术,对炼油、皂脚混合废水处理工艺进行了研究。结果表明,该废水在PH为9-13.CODCR为1万-10mg/L时,采用PFS混凝破乳,PAC生物处理后,CODCR和BOD5总去除率分别为99.6%和99.4%。废水经过处理,含渍量,CODCR、BOD5、色度,PH等指标中达标排放。 相似文献
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甲胺磷农药废水絮凝处理的生物可降解性 总被引:7,自引:0,他引:7
甲胺磷生产排放废水COD在1-1.5×10-^4mg/L左右,经用聚合硫酸铁絮凝处理后废水COD下降12%,经紫外分光扫描,絮凝后废水与原废水相比有机物呈均匀下降趋势。在活性污泥法的生化条件下的对比试验表明,在絮凝后甲胺磷废水COD高达4000mg/L以上,仍可进生化池处理,生化过程甲胺磷降解速度快,生化周期缩短一半。 相似文献
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采用混凝-SBR生化-砂滤工艺,以超滤处理后的冷轧废水进行了处理。结果表明,CODcr为590 ̄1000mg/L的冷轧超滤废水经该工艺处理后,CODcr和BOD5的平均去除率分别为82.5%和94.3%,出水达到国家排放标准。 相似文献
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铁屑过滤—SBR工艺处理棉纺印染废水 总被引:5,自引:0,他引:5
采用铁屑过滤-SBR工艺处理棉纺印染废水,结果表明,当进水COD为500-1300mg/L,色度为100-200倍,BOD51120-300mg/L,时,COD去除率可达85%,BOD5去除率和脱色率均在90%以上,出水达到了排放标准,该工艺较适合于中小型印染厂废水处理。 相似文献
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用A—A—A法处理羽绒加工废水 总被引:2,自引:0,他引:2
用缺氧-厌氧-好氧(A—A—A法)处理工艺治理羽绒加工废水。原废水的COD1000~2000mg/L,BOD400~500mg/L,SS>1000mg/L,经治理后,COD<100mg/L、BOD<30mg/L、SS<70mg/L、pH6~9,达到新、扩、改国家一级排放标准。该法处理羽绒加工废水具有运行稳定可靠、耐冲击负荷,出水水质好、无污泥排放等特点。 相似文献
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仿真丝生产中碱减量及染整废水的治理 总被引:9,自引:0,他引:9
采用“物化-兼氧水解-好氧-絮凝沉淀”处理合纤物仿真丝生产的碱减量,印染废水。碱减量废水在pH〈14,CODCr17800mg/L,水量50t/d的条件下,经预处理后与其余废水混合组成混合废水,水量1858t/d,pH6.6,CODCr,966mg/L,BOD5310mg/L的条件下,进入2000t/d的生产装置处理,出水pH6.5,CODCr65.8mg/L,BOD7.54mg/L,SS19.9 相似文献
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味精稀废水水解—接触氧化—混凝处理 总被引:2,自引:0,他引:2
采用水解-膜法-混凝处理系统,进水CODcr,2300mg/L调节废水PH至7.5,以水解14h,以气水比25:1曝气22h后,出水CODcr140mg/L,CODcr去除率达94%。 相似文献
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在染料中间体红色基B,紫酱色基GP的生产过程中,全产生降解处理的废水,采用中和隔油-生物接触氧化-电解脱色工艺处理可达标准排放。试验结果表明,硝化废酸液和水解母液的混合废水经过中和隔油处理后,CODcr的去除率可达到56%以上,而BOD5/CDOcr的比值可在从0.22提高到0.5以上;再经生物接触氧化处理后,CODcr的去除率在88%以上,BOD5的去除率在92%以上;最后,电解处理能使CODc 相似文献