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本文论述了AADR—A/O工艺处理头孢类制药废水,研究了该工艺的设计、运行及工艺特点。经运行结果表明,当高浓度废水浓度CODCr为28864~34623mg/L,BOD5 12438~15790mg/L,pH3.9~4.5,SS≤110mg/L,处理水量为96~210m^3/d;低浓度废水CODCr为225~350mg/L,BOD5 106~142mg/L,pH7.0~7.5,SS≤100mg/L,处理水量为1250~1502m^3/d时,处理后出水CODCr≤150mg/L,BOD5≤60mg/L,SS≤100mg/L,NH4-N≤25mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的二级标准。对该工艺实际运行成本考核得知:运行处理费用为2.33元/m^3水。 相似文献
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水解酸化-二段式接触氧化处理生物制药废水 总被引:5,自引:1,他引:4
采用水解酸化 二段式接触氧化池 (H O2 )处理某生物制药厂废水 ,处理设施已稳定运行 2a ,表明废水中有机质去除效果显著 ,运行稳定 ,抗冲击负荷强 ,无剩余污泥产生 ,一体化设施占地面积小 ,投资少 ,运行费用低等特点 ,当废水CODCr80 0~ 1 2 0 0mg L ,BOD52 0 0~ 30 0mg L ,SS 2 0 0mg L时 ,其去除率分别为CODCr90 7% ,BOD592 4 % ,SS 87 6 %。出水水质 (平均 )分别为CODCr80 6mg L ,BOD51 5 1mg L ,SS 2 3 7mg L。 相似文献
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采用酸化-生物接触氧化工艺处理大型啤酒企业生产废水。工程运行表明在进水SS、CODCr、BOD5平均浓度分别为516mg/L、572mg/L、288mg/L的条件下,排出水的SS、CODCr、BOD5平均浓度分别为46mg/L、36mg/L、6.2mg/L,处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级排放标准。本工艺具有运行稳定可靠,容积负荷高,处理效果好,运行费用低,污泥产量小;不发生污泥膨胀等特点。 相似文献
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采用“铁碳微电解-混凝沉降”-水解酸化-接触氧化-“PACT—SBR”工艺处理对羟基苯乙基甲醚项目废水.工程运行结果表明,在废水CODCr,BOD5,硝基苯类,苯胺类浓度分别为15000,1500,3400,1500mg/L的条件下,排出水的CODCr,BOD5,硝基苯类,苯胺类分别为86,17.8,0.3,0.09mg/L,符合排放要求。 相似文献
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生化—混凝沉淀—砂滤工艺处理毛巾印染废水 总被引:3,自引:0,他引:3
根据毛巾印染废水水质特点 ,选择了厌氧折流板反应池 -生物接触氧化池 -混凝沉淀 -砂滤处理工艺。运行结果表明 ,在进水水质为 :CODCr5 89~ 2 980 mg/L、BOD5 2 49~ 5 3 4 mg/L、SS12 3~ 190 mg/L、色度 3 0 0~80 0倍、p H8.76~ 9.5 6时 ,出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》( GB42 87— 92 )一级标准。该处理系统耐冲击负荷 ,运行稳定、简单 ,基建和运行费用较低。 相似文献
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高温脱氨-吹脱法处理高浓度氨氮废水的工程实践 总被引:2,自引:0,他引:2
对于氨氮含量在1000.00mg/L-2500.00mg/L以内一般意义上的高浓度氨氮废水,采用普通的吹脱法基本可达到出水要求;对于氨氮含量在9000.00mg/L以上,CODCr浓度在25000.00mg/L~30000.00mg/L以上的高浓度染料化工废水,此法则不能达到预期效果,而采用高温脱氨-吹脱法处理,其处理出水氨氮浓度达到300.00mg/L以下,CODCr浓度达到5000.00mg/L~9000.00mg/L以下,即废水氨氮去除率在95%以上,CODCr的去除率也可达60%以上。工程实践表明,该系统具有去除效率高,操作简单方便,占地面积小,系统运行稳定的优点。 相似文献
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徽电解-生物接触氧化处理中药废水 总被引:10,自引:2,他引:10
扬州中药厂综合废水CODCr400-2000mg/L、水量70-90m^3/d 。在清洁生产、清污分流的基础上采用微电解-生物接触氧化工艺处理后,废水排放达到(GB8978-1996)中一级标准,运行成本不超过1.10元/m^3。 相似文献
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UASB反应器处理精制棉废水的试验研究 总被引:3,自引:1,他引:2
采用颗粒污泥接种UASB厌氧反应器处理精制棉生产废水,对其可生化性及能降解程度进行研究。通过近1个月的运行可知:在进水CODCr质量浓度为5000—6000mg/L,HRT为24h,容积负荷在4.5~6.2kg/(m3·d)的范围时,有机污染物的去除率稳定保持在70%~80%的范围内,并且运行稳定。 相似文献
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采用电解氧化和Fenton技术耦合的电解催化氧化法对毒死蜱废水进行处理,考察了该法对毒死蜱废水的处理效果和出水的生化性能。结果表明:采用H2O2溶液用量逐步增加的方式,经过420 min电解催化氧化反应,废水CODCr仅由初始的7 920 mg/L降至5 880 mg/L,反映出毒死蜱废水的难降解特性。电解氧化单独处理毒死蜱废水时,在初始20 min内CODCr迅速下降,削减量为1 892 mg/L,随后CODCr变化不大;反应至80 min时,随着Fenton氧化反应的加入,废水CODCr开始逐步下降,有机物得到进一步降解。结合电解催化氧化出水的可生物降解CODCr(BCODCr)和废水处理要求(生化出水预期CODCr为500~600 mg/L,满足DB 33/923—2014《生物制药工业污染物排放标准》排放限值),将其分别稀释3和4倍后进行好氧生化试验,反应动力学常数分别为383.4和298.3 min -1,该好氧生化反应过程可能更多受浓度控制而非毒性抑制。电解催化氧化出水稀释3倍后进行21 d水解酸化-好氧连续流试验,出水CODCr为512~673 mg/L,去除率基本保持在60%以上;出水TP浓度后期稳定在20~30 mg/L,去除率在45%左右;出水NH3-N浓度为2.8~5.3 mg/L,去除率可达95%以上。 相似文献
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ABR反应器处理高浓度头孢抗生素废水实验研究 总被引:2,自引:2,他引:0
抗生素类制药废水的有机污染物浓度高,可生化性差,微生物不易降解,处理难度很大。采用动态试验对厌氧折流板反应器(ABR)处理某头孢类制药厂废水进行了研究。结果表明,当进水CODCr负荷控制在2.67—3.0kg/(m^3·d),温度控制在35.4-0.5℃时,ABR对该废水CODCr的去除率可达在50%,且其可生化性得到了有效的提高,促进了废水进一步后续生化处理的运行稳定性。 相似文献
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采用锅炉节能节水近零排放成套技术对企业锅炉系统进行改造,保证企业锅炉在零排污工况下的安全、经济运行,降低了企业能源和水资源消耗,减少污染排放,降低企业生产成本,增强企业竞争力,具有安全、节能、节水、减排等特点。实践证明:锅炉吨蒸汽补水量从1.5m^3下降到0.073m^3;吨蒸汽废水排放量从1.4m^3下降到0.004m^3;吨蒸汽耗煤量由168.3kg下降到152.3k;锅水溶解固形物从3000mg/L下降到2100mg/L;碳钢腐蚀率≤0.001mm/a、阻垢率≥99.95%。2台35t/h中压锅炉年可节约费用825.3万元。 相似文献
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采用铁碳微电解池-离子交换柱组合工艺对黄连素含铜制药废水进行预处理中试试验。在投加一定量铁屑和活性炭情况下,考察了中试系统对废水中CODCr和Cu2+的去除效果,并设计了金属铜回收的工艺流程。结果表明:采用铁碳微电解池-离子交换柱组合工艺连续处理初始CODCr浓度为60 000~80 000 mg/L,初始Cu2+浓度为12 000~18 000 mg/L的黄连素含铜制药废水,当铁碳微电解池中铁屑和活性炭投加量均为300 g/L时,铁碳微电解池水力停留时间120 min,离子交换柱水力停留时间60 min,CODCr的去除率达44%以上,Cu2+的去除率超过79%。使用该工艺处理每t废水可回收铜12~13 kg,实现了金属铜的循环利用。 相似文献
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采用MBR-超滤-反渗透(MBR-UF-RO)组合工艺深度处理化学合成橡胶生产废水。MBR单元水力停留时间(HRT)为5 h,处理生产废水水量1 181 m3/d,进水CODCr为158~451 mg/L(平均258 mg/L),出水CODCr为5~101 mg/L(平均31 mg/L),出水浊度小于0.2 NTU,出水水质满足超滤进水水质要求。每15天交替进行高、低浓度在线化学清洗可有效控制MBR膜污染。MBR出水与430 m3/d的循环冷却排污水混合后进行超滤和反渗透处理,反渗透出水电导率稳定在30~45 μS/cm,满足企业回用冷却水水质要求。整套废水处理系统废污水回用率为62.8%,回用水的制水成本为4.34元/m3。 相似文献
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李文杰 《环境工程技术学报》2020,10(4):606-612
针对某化学制药企业的生产废水总氮(TN)、氨氮(NH3-N)浓度高,含有大量难生物降解的有机物,水质pH变化大等特点,采用两级氨氮吹脱+综合调节+水解酸化+两级A/O+混凝沉淀处理的组合工艺对其进行处理。分析并研究了氨氮吹脱的最优工艺参数,调节pH至11.5,控制气液体积比为3 500∶1,吹脱率可以达到90%以上。结果表明,氨氮吹脱处理单元NH3-N及TN去除率均达到94%,经过两级A/O和二沉池处理,化学需氧量(CODCr)、NH3-N及TN去除率分别达到91.1%、96.3%及91.0%。组合工艺处理后的出水CODCr≤50 mg/L,NH3-N浓度≤8 mg/L,TN浓度≤15 mg/L,SS浓度≤10 mg/L,水质达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准,工艺处理成本为2.429元/m 3。 相似文献
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杜松 《环境工程技术学报》2019,9(4):384-388
通过小试试验研究芬顿法、序批式活性污泥(SBR)生化法和电催化氧化法对己内酰胺废水中有机物的去除效果;采用SBR-电催化组合工艺现场中试,研究其对己内酰胺废水中有机物的去除效果,分析其运行的稳定性与经济性。结果表明:芬顿法在氧化剂投加量为3.0%时,CODCr去除率可达90.0%,但氧化剂成本较高;SBR生化法在适宜能耗时对CODCr的去除率为56.1%,单一工艺难以达到处理要求;电催化氧化法在适宜能耗时对CODCr的去除率为43.5%,单一工艺难以达到处理要求且单位耗电量较大;SBR-电催化氧化组合工艺对CODCr的去除率超过90.0%,出水CODCr降至200~300 mg/L,废水处理成本降低至5.15元/m 3,技术与经济方面均可行。 相似文献