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LS系列硫磺回收催化剂工业装置使用总结 总被引:2,自引:0,他引:2
对比总结了LS系列催化剂的使用情况,结果表明,在一级转化器均装填LS-931Al2O3基催化剂的前提下,二级转化器上部装填LS-971脱氧保护型催化剂,下部装填LS-811Al2O3催化剂后,与单纯使用LS-931催化剂相比,单器转化率由64.1%提高到70.1%,有机硫水解率由96%提高到接近100%,两项合计使装置总硫转化率由95.1%提高到96.2%,若与两个转化器全部使用LS-811催化剂相比,则装置总硫转化率可由94.49%提高到96.2%使用效果更加显著。 相似文献
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LS—931Al2O3基硫磺回收催化剂的工业应用 总被引:1,自引:0,他引:1
LS-931催化剂是新开发的Al2O3基硫磺回收催化剂,经洛阳炼油厂5000t/a装置使用考察结果证实其具有高活性和稳定性运行的特点。在第一转化器使用LS-931Al2O3基催化剂及在第二转化器仍然使用旧的LS-811Al2O3催化剂的情况下,与原来单纯使用LS-811Al2O3催化剂相对比,装置总硫转化率可提高1%左右,有机硫水解率达到96.4%,尾气中的硫化物含量则稳定地降至1%(V)以下。 相似文献
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王有义 《石油化工环境保护》1986,(1)
硫磺回收装置过去一直使用福建漳浦铝矾土作制硫催化剂,经多年实践,该催化剂基本满足生产要求,成本较便宜但存在着下列缺点,(1)填装劳动强度大,损耗大,两吨矾土只能顶一吨左右用。(2)对有机硫水解能力差、转化率低。(3)天然铝矾土杂质较多,抗硫酸盐生成能力差,失活快,影响使用寿命,一般工厂使用寿命仅 相似文献
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为了变废为宝,增加经济效益,提高资源的利用率,减少环境污染,经摸索出采用"溶解——蒸馏法"从硫磺废渣回收硫磺的工艺方法.此方法工艺简单、投资省,操作容易,经济效益高等特点,比较成功地解决了硫磺废渣的污染问题,现将此方法介绍如下:一、生产原理及工艺流程1. 原理硫磺废渣中含有大量硫的成份,利用二硫化碳能溶解硫的特点,使硫与其它杂质分开,蒸馏已溶解硫的二硫化碳的液体,使磺硫结晶出来得到利用. 相似文献
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林正平 《石油化工环境保护》1991,(4):39-41
硫磺回收装置在试运中出现问题,影响产品质量和收率。通过对罐、管线、塔盘、捕集器、法兰等的改造,使试车成功。通过对转鼓式成型机转动方式、刮刀材质及刀口处理方式、支座、转速、伴热方式的改造,得到高质量的片状硫磺。 相似文献
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顾国培 《石油化工环境保护》1993,(3):48-50,34
针对硫磺回收装置处理量低,系统阻力大,大量酸性气污染环境这一现状,对部分工艺流程及设备进行了改造。减少了 H_2S 气体排放,降低了系统压力降和装置能耗,取得了一定的经济效益和环保效益。 相似文献
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MCRC硫磺回收技术 总被引:1,自引:0,他引:1
林宵红 《石油化工环境保护》1998,(2):37-41
介绍MCRC硫磺回收装置工艺特征,结合装置历次考核标定的情况,对装置负荷、回收率及尾气排放问题进行分析,并介绍了装置整改和完善情况。 相似文献
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大量工业废催化剂的丢弃,不仅是一种资源的浪费,而且对环境也会造成一定程度的污染,针对工业废催化剂的回收利用进行了探讨,着重介绍了几种工业废催化剂的综合回收技术。 相似文献
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硫磺回收装置扩能改造 总被引:2,自引:0,他引:2
董进 《石油化工环境保护》2004,27(3):46-48
随着中压加氢的投产酸性水量的增加。汽提装置所产酸性气也随之增加,而原有硫磺回收装置没有增加负荷的能力。扩能改造势在必行。同时也是解决焚烧H2S产生有害气体的有效途径,对创造枉会效益和环境效益有着深远的意义。 相似文献
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硫磺回收装置生产总结 总被引:1,自引:0,他引:1
冯凤全 《石油化工环境保护》1994,(1):39-40
我厂硫磺回收装置1992年的原料量少,且因多种原因开停工次数多,为保持系统各点的温度、维持装置的正常运行、降低能耗,我们采取了加大配风量。停工时吹净液硫、改造保温夹套等措施。1992年生产出296.2t硫磺。目前正在改造单塔侧线抽氨脱硫装置为流回收增加原料。 相似文献
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林本宽 《石油化工环境保护》1986,(1)
一、概述硫磺回收工艺虽然硫的转化率和收率得到不断提高,但终究不能将原料酸性气中H_2S 全部转化成元素硫并且得到回收。例如一般采用掺合法的两级转化器的硫磺回收装置硫收率为90~94.0%;采用间接加热的两级转化器的硫收率为93~96.9%三级转化器的硫收率为95~97.8%,所以尾气中必然存在 H_2S、SO_2等有害气体,一般硫化物浓度约 相似文献
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夏秀芳 《石油化工环境保护》1989,(1)
在石油上业中,净化天然气和炼厂气普遍采用克劳斯(claus)法回收硫磺。其总反应式为2H_2S O_2=2S 2H_2O。在克劳斯催化反应器中,125℃时 H_2S 转化率接近100%。然而在通常所采用的温度下,硫收率却受热力学平衡的影响。要使硫收率达到99%以上,采用的温度必须低于硫的露点温度。但这样,硫将凝结在催化剂表面上使其活性降 相似文献
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张武星 《安全.健康和环境》2014,(5):39-42
介绍了HAZOP技术应用的有关法规要求和技术要点,并将该技术应用于在役硫磺回收联合装置,系统识别了装置存在的工艺危险和可操作性问题,利用风险矩阵评估了事故场景的风险等级,提出了建议措施。 相似文献
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陈金长 《石油化工环境保护》2004,27(1):29-32
介绍了荷兰超级克劳斯—99工艺技术在安庆分公司炼油厂工业应用的设计特点、自动控制系统、装置运行状况和影响平稳生产的主要因素,同时提出改进意见。 相似文献
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我国炼油企业第一套硫磺回收尾气净化处理装置在山东齐鲁石油化学工业总公司煤油厂建成并投入生产.这套装置采用加氢新工艺,设计能力每小时净化处理尾气四百标准立方米,与该厂年回收五千吨硫磺的装置配套.投产后,经标定,尾气中硫化氢脱除率达到98.95%.净化后,尾气中总含硫量大大低于国家 相似文献