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针对机械加工企业酸洗磷化废水,采用"隔油+中和沉淀+生化+混凝沉淀+活性炭吸附+超滤+反渗透"工艺进行处理,通过工程实例分析了组合工艺处理效果与运行成本。结果表明,组合工艺出水COD、总磷、总铁、TDS达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923—2005)工艺与产品用水标准要求,出水电导为50~150μs/cm,吨水直接运行成本为6.605元。 相似文献
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目前,纺织印染业作为工业废水的排放大户,据不完全统计,2010年前后全国的印染废水排放量约为每天300万400万吨,且呈逐年上升趋势。印染废水中的污染物主要包括棉毛等纺织纤维上的污物、盐类、油类和脂类,以及加工过程中投加的各种浆料、染料、表面活性剂、助剂和酸碱等。印染废水具有产生量大,废水性质复杂,可生化性差,色度高,盐分高等诸多特点,因此极难处理,特别是如何使达标处理后的废水实现中水回用的模式尚处于摸索阶段。本文结合实际印染废水中水回用工程项目进行探讨,从而提供一条切实可行的工艺路线。 相似文献
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针对电镀等表面处理行业废水的水质特征,以浙江台州某表面处理有限公司为例,介绍了高压脉冲电凝机处理电镀综合废水与膜法反渗透中水回用工艺,经过近年的运行及实践证明,该工艺先进可行,效果好,不仅确保出水达标,而且75%中水回用,操作性强,工程投资和运行费用较低,无二次污染,是一种较实用的治理电镀综合废水与中水回用新技术。 相似文献
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采用超滤/反渗透双膜法工艺处理浙江绍兴某纺织企业的印染废水并回用,工程实践结果表明系统运行良好。经过该工艺处理后,出水COD及色度几乎检测不出,电导率小于22μS/cm,浊度小于0.1NTU,COD去除效率达到99%以上,色度及浊度的去除率均接近100%,对盐分的去除率在99%以上,总回用率达到85%。系统运行稳定可靠,处理效率高,出水水质能满足印染企业分级回用要求,经济和社会效益明显。 相似文献
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《资源节约与环保》2015,(9)
随着我国的经济不断发展,水资源的大量开采使用,使得水资源匮乏问题日益凸显,企业用水成本逐年增加。同时随着污水处理量的增加导致各类污水处理后产生的中水量大量增加,中水的回用成为弥补水资源缺口的重要来源。但是在我国污水综合排放标准GB8978-1996中的一级排放标准要求COD<100ppm、BOD5<30ppm、氨氮<15ppm等具体指标,就算经过污水处理后,水质指标达到国标一级排放标准要求,也不符合回用到生产生活中的水质要求。如何对不同类型的中水处理回用,成为新兴课题,得到广泛研究和探讨。本文根据具体应用案例分析几类常用的中水回用处理工艺及处理效果。 相似文献
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文章主要针对丝绸印染过程中产生的废水进行治理,采用兼氧(A)/好氧(O)+砂率+超滤/反渗透(RO)膜系统进行处理,处理出水达到回用标准. 相似文献
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介绍一种先进的废水回用工艺.在煤制油CTL废水回用中采用了BACF和超滤、反渗透双膜的新工艺进行了成功回用.氧气由安全廉价的工业氧气瓶提供,采用新式增氧法替代了传统臭氧. 相似文献
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高静 《石油化工环境保护》2006,29(4):31-34
采用生物曝气滤池+超滤的方式对石化企业外排污水进行深度处理,以达到回用于循环冷却水系统的目的。阐述了生物曝气滤池及超滤的主要工艺特点和主要工艺流程,并分析了项目实施后取得的经济效益及环境效益。 相似文献
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通过在一个百万吨级化学浆厂进行废水的中试试验,研究了回用预处理工艺和反渗透运行效果,探讨了反渗透浓水的处理方法,表明制浆废水膜法回用技术上可行。 相似文献
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MBR在中水回用领域的工程应用研究 总被引:6,自引:0,他引:6
MBR(膜生物反应器 )作为一种新型的污水处理工艺 ,在生活污水处理领域得到了广泛的应用 ,某培训中心的生活污水的中水回用采用此种工艺 ,通过合理地设计运行参数 ,系统运行稳定 ,出水水质好于《沈阳市中水水质标准》 ,可在多种场合进行回用。 相似文献