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1.
北京市第一铜管厂熔化车间有5台0.5吨/时低频感应电炉和2台保温炉。过去没有通风净化设备,化铜产生的氧化锌烟尘犹如雪花飞舞,车间内的空气含尘浓度为47毫克/米3,天车顶上含尘浓度高达108毫克/米3,超过国家卫生标准9.4-21.6倍。 1980年夏,我们为该车间做了通风净化设计,根据风量分配要求,划分为两个系统,如图1所示。该设备于去年初投入运行,情况良好。电炉在熔化及倾炉时的烟尘均能得到有效控制,车间内环境及工作条件有了根本改善,车间内空气含尘浓度降至3.8毫克/米3,天车顶上含尘浓度降至5.05毫克/米3,基本上达到了国家卫生标准(车间内氧化…  相似文献   

2.
我厂铸造车间砂处理工部原来设备简陋,一个操作班需7—8个人,基本上都是手工操作,劳动强度大,矽尘浓度高,原来粉尘浓度达 100毫克/米3。1975年以后,我们对它进行了改造,井采用了射流控制技术,使砂处理系统实现了自动化和密闭化,现每班仅需2人监视,劳动强度减轻,彻底改变了该工部矽尘飞扬的恶劣环境,使车间内粉尘浓度降低到1.3毫克/米3。 这套砂处理系统(见图)设有射流控制中心室,它所控制的范围是:砂子(新、旧砂)真空吸送,粉料真空吸送,配料碾砂,型砂输送。该系统运行各部分述如下: 砂子(新、旧砂)真空吸送装置 由两套真空吸送装置分别把新…  相似文献   

3.
天津市第二电机厂铸造车间的煤粉陶土上料除尘机组除尘效果好。安装后,作业点粉尘浓度由安装前的 384毫克/米3降至 2毫克/米3。 煤粉陶土上料除尘机组由三部分组成,见图1。下部是低压发送器,发送罐直径800毫米,容积0.4米3,采用3英寸无缝钢管,每小时可发送6吨料。中部是拆包机,由进口四功位拆包机改成二功位拆包机,外形尺寸3500 × 2,000 × 700毫米。整包料由皮带机输送,散包料由人工填装。拆包机上部的机械振动扁布袋除尘器,以及尾部卸料的四台机械振动扁布袋除尘器,都是根据英国 DCE公司(灰尘控制设备公司)生产的除尘器改进设计而成。其…  相似文献   

4.
我矿干燥车间过去由于工艺和除尘设备、设施的缺陷以及管理不善等原因,车间粉尘污染严重。1975年经技术改造后,车间作业面平均粉尘浓度由原来的105.9毫克/米3降低到6毫克/米3,效果显著。 干燥机组的改造 根据当时全矿生产能力的平衡,干燥机组的技术参数确定为,干燥矿石量为30吨/小时,原矿最大湿度10%,排矿湿度1.5%,最大给煤量600~700公斤/小时,煤的低位热值4.500~5,000大卡/公斤,炉膛容积19.6米3,排出烟气量30,000米3/小时,排烟温度90~110°C。 改造后的干燥机组示意图见图1。 在改造中,将原煤粉球容机改用一台φ800风扇磨代替。风扇磨…  相似文献   

5.
我厂日均消耗燃料煤、焦粉约300吨,消耗原料土焦约500吨。原料车间上料时,岗位上粉尘笼罩,能见度极差,开着的300瓦灯泡只能看出一个小红点,人在5米远就认不出模样。一个班下来,岗位地面粉尘厚度达20~30毫米。这不但影响生产,更重要的是直接危害工人身心健康。 恶劣的生产环境,引起了厂领导的高度重视。1984年,厂里投资20万元,在焦场安装了两台扁袋除尘器,与焦场原安装的3台离心式除尘器和2台扁袋式除尘器同时并用,粉尘弥漫状况大为改观,但粉尘含量仍严重超标,最高时还达628毫克/米3,最低61毫克/米3,各岗位平均粉尘含量为147.1毫克/米3。且…  相似文献   

6.
我厂梳棉车间部分梳棉机仍使用弹性针布,在抄车时散发出大量纤尘和烟雾,污染车间环境。针对这一问题,我们研制了一台抄车吸尘器。经用仪器测定,同一机台附近的含尘量可由原来的46.79毫克/米3降到 9.62毫克/米3,达到了国家标准规定。 这台吸尘器(见图)靠4个小车轮悬挂在房架下的  相似文献   

7.
宁夏石炭井矿务局三矿通风队,从一九七○年起,试行煤壁注水预湿煤体防尘新工艺。 几年来在实践中不断提高和发展,至今已在6个不同煤层的56个回采工作面实行了注水。煤层注水的防尘效果显著。注水前,工作面煤尘浓度为 102~571毫克/米3,注水后降为 35~55毫克/米3。如果在机巷洒水的条件下,工作面的浮淤煤尘浓度可降低到25~30毫克/米3或更小些。煤体注水是在尚未开采的原始煤层中通过钻孔注入压力水,使之渗入煤体内的微细孔隙中,预先湿润煤体。这样不仅可以把煤尘消除在开采和运输等过程之前,还可以预防矿井煤尘的燃烧、爆炸等事故,深受广大…  相似文献   

8.
目前,气力输送技术在铸造行业的应用日益广泛,但高真空吸送原砂在国内还不很成熟,主要是吸送过程中难以连续进行卸料。我厂铸钢造芯工部112型混砂机的料斗,距砂库水平距离70米,最大高差18米,吸送前用一部汽车运砂,需用两次装吊,卸料时产生两个扬尘点,粉尘浓度高达 170毫克/米~3,严重危害工人健康。我们设计出真空吸送与连续卸料装置,输送距离远,不扬尘,消除了粉尘污染。 该装置工作时,通过吸头把原砂从砂库经输料管吸送至卸料器,再经重力卸料和旋风卸料两种方式卸料后,含尘气体进入双级旋风除尘器除尘,余气再经过水浴罐进一步净化,然后进入…  相似文献   

9.
我厂30吨L128×4震动落砂机粉尘严重。据测定,上风头粉尘浓度194.4毫克/米~3,下风头粉尘浓度1,623毫克/米~3,大大超过国家标准。今年年初改革了除尘系统,采用了除尘罩,粉尘浓度上风头降为6.65毫克/米~3,下风头降为8.72毫克/米~3。除尘罩具有设备简单、投资少、节约车间面积、操作简便、节省罩壳开闭时间等优点。 结构的改革 原来用的30吨4×7.5落砂机移动式密闭罩(即HMT687—1)结构复杂,占地面积大,加工要求高,移动罩底部轮子设在一个底部不连结的龙门结构的底部,轮于与轮子之间的轨间距以及直线度很难保证,罩子为焊接件,容易变形二另…  相似文献   

10.
我厂为彻底解决锰粉中毒的危害,于一九七七年底建成了自动控制密闭调粉楼。 从近一年来使用的情况看,采用调粉楼,投资少、上马快、耗能低、效果好。使用后,锰粉浓度大大降低,由人工手拌的1,311多毫克/米~3,降到2.45毫克/米~3(粉尘浓度最大的锰粉料仑口)和0.83毫克/米~3(乙炔黑料仑口)。调粉机拌粉时,机旁粉尘浓度1.16毫克/米~3。振动喂料双层筛在筛粉时,工人操作岗位的粉尘浓度只有1.25毫克/米~3。初步解决了拌粉工人锰粉中毒问题。 劳动强度大大减轻。过去,拌粉工人每天要搬动2吨左右的粉料;现在,拌粉工人把料包放在小推车上,由货梯送…  相似文献   

11.
除尘简讯     
无锡铸造一厂铸钢车间的3吨电炉在冶炼过程中排放出大量的烟气和粉尘,污染环境,危害工人健康。我们从去年5月起采用炉盖炉门结合控制烟尘方法,烟尘净化达98%以上,还做到造价便宜,操作简便。 (刘登明) 无锡油泵油咀厂将一台 ZZZ4-13型锅炉由振动炉排改造成往复炉排,尘粒浓度从 1,009.7毫克/标米3干烟气降至391毫克/标米3千烟气,尘粒排放量由 6.76公斤/时减少到3.7公斤/时,下降了 60%,达到国家排放标准。锅炉热效率从56.86%提高到74.16%;每吨蒸汽的耗煤量从187公斤减少到143公斤,全年可节煤500多吨,改炉费用当年就可从节煤费中收回。 (工会)…  相似文献   

12.
电石破碎是聚氯乙烯生产的头道工序。从电石炉生产的大块电石,经破碎后送乙炔工段发生乙炔气,供合成氯乙烯使用。 电石极易风化,破碎中又有粉尘产生,所以电石车间一般受粉尘污染较为严重。无锡县电化厂电石车间过去工作地点空气中粉尘浓度有时高达300-400毫克/米3,严重威胁工人健康。现在安装除尘设备后,粉尘浓度已降到10毫克/米3,大大地改善了工人的劳动条件。 电石破碎的工艺很简单,由电石桶来的大块电石经颚式破碎机破碎,由斗式提升机提至小料仓,再由仓内卸到电石罐中。在颚式破碎机的进料口,提升机下部入料口和小料仓的下料口设三个吸尘…  相似文献   

13.
我厂油脂回收车间使用纯苯作溶剂萃取羊毛油脂。正常生产过程中循环用苯量在10吨以上。在苯的蒸馏回收工序,使用的是外卡子式内搪瓷反应罐。由于该型号反应罐在制造厂生产过程中,热加工的罐盖、罐体接口圆面有变形,加之搪瓷厚度不均匀,使加封衬垫密封十分困难,应用中苯蒸汽逸漏现象比较严重。 我们曾对反应罐的盖、体密封进行了几次改进,但无论用厚石棉纸或特制的石棉胶衬垫,效果都不好。后来我们自己编织石棉绳辫垫并涂填甘油红丹粉混合剂,结果仍密封不严,操作空间空气含苯量仍达到200毫克/米3左右,大大超过国家卫生标准(50毫克/米3),生产…  相似文献   

14.
用烘箱烘烤油漆时,会散发出大量含苯有机蒸气,这是造成油漆工人苯中毒的主要毒物来源之一。我们从去年八月份开始,组成三结合科研小组,在厂党组织的领导下,开展了对大型烘箱散发出的含苯有机蒸气进行加热自燃净化的研究。经过三个多月的努力,我们完成了苯净化的全套设备,做到了一次投产成功。据正常生产运转测定,烘箱内的甲苯浓度最高是6,667毫克/米3,经燃烧净化后,排出口的浓度是15毫克/米3,净化效率达到了99.8%;室内甲苯浓度降低到了60毫克/米3(国家规定:甲苯在车间内最高允许浓度不得超过100毫克/米3)。同时,还可提高产量三倍,节省电力五…  相似文献   

15.
港口煤炭专用码头装卸过程中,如无防尘措施,煤尘则会满天飞扬。据测定某码头,在场地空气中粉尘浓度高于50毫克/米3,变电所和控制室内为5-10毫克/W3,船仓口内高达150-200毫克/米3,都大大超过国家规定标准。这些粉尘不只威胁工人的健康,影响附近居民的生活,并且会使控制仪器失灵,发生电气事故,同时造成了大量原煤飘失。因此,对煤炭码头采取防尘措施,既可改善作业条件;保护环境,又可节煤。 为了防止煤尘的产生,通常从两个方面着手:一是制止和减少粉尘飞扬;另是把飞扬的粉尘沉降下来,减少空气中的含尘量。常用的方法有水湿防尘和机械防尘。 *as…  相似文献   

16.
福建龙海县农药厂采用了陶土的气流干燥和气流冷却新工艺,改善了劳动条件。原来用平板炉干燥陶土靠人工操作,独轮车载土称量投料,劳动强度大,粉尘浓度高。改革后,陶土干燥与冷却、运输紧密结合,生产效率提高,粉尘浓度下降。如陶土干燥与冷却工序由原来的6,000毫克/米3下降到10毫克/米3;混合包装工序从 2,000毫克/米3下降到2.4毫克/米3。 (吴其春) 青岛港务局第一作业区是个专业煤码头,每年有数百万吨煤从这里装卸运输。为消除煤尘危害,这个区建成码头喷水除尘设备。水泵一开,32支水枪立即洒水喷雾,6,000多平方米的码头上雨雾茫茫,作业时煤尘…  相似文献   

17.
无锡制刷厂(区属集体)的刷柄蘸漆,十多年来全系手工操作,劳动强度大。同时为了保证加工质量,需要把车间窗户紧闭。车间里虽然采用吸、排毒措施,但空气中的含苯浓度仍高达2,000毫克/米3以上,严重影响操作工人的健康。 为了改善劳动条件,该厂在有关部门的支持下,于去年 5月,设计制成了 M7810型液压封闭蘸漆机。经过运转使用,情况良好,主要技术经济指标基本上达到了设计要求,车间内含苯浓度已降到17毫克/米3,不仅从根本上消除了含苯有毒气体对工人的影响,而且也提高了产量、质量,降低了生产成本。 M7810型液压封闭蘸漆机由电气液压控制柜、“…  相似文献   

18.
在皮毛加工的行业中,毛尘危害是个严重问题。内蒙古昭乌达盟翁牛特旗皮毛厂,革新成功“闭封式风送弹毛机”。使用一年多来,效果良好。 这个广的主要产品是毡子,制毡的基础工序是弹毛,每年弹毛量上百吨。以往,弹毛工艺落后,车间毛尘浓度高,弹毛车间工人患尘肺病的人数占全旗总数的50%。 去年初,工厂把改善弹毛车间生产条件列为重点革新项目,成立革新小组攻关。他们自力更生,修旧利废,就地取材,苦战了3个月将原来的老设备革新成封闭式风送弹毛机,不仅改善了劳动条件,而且提高了劳动效率。毛尘浓度由590毫克/米8降到6.01毫克/米3。低于国家规定…  相似文献   

19.
精陶是日用陶瓷中的一种,在对坯件表面进行修整磨光操作时,会产生大量粉尘。工人呼吸带粉尘浓度高达23.4~267.6毫克/米3。 去年我们重新设计了通风除尘系统,使该车间粉尘浓度大幅度下降。经测定,粉尘浓度最高点仅为0.67毫克/米3。 我们具体采用了以下几项防尘技术措施 一、通风系统的设计 将18台修坯辘轳车集中到一个新车间分成三组,等距离安装,每组6台,设计成一个有6只吸尘罩口的独立的通风除尘系统。 1.管道的布置。原来主管道均为空间布置,现改为地面布置,见下图。改进后的优点为:(1)主管道短,支管左右对称,阻力平衡容易,总阻力小。(2)…  相似文献   

20.
北京市机制煤厂过去由于缺少有效的防尘措施,车间内煤尘浓度一般都超过国家标准(10毫克/米3)几倍、几十倍,有的甚至几百倍,室外空气也遭到严重污染。 北京市煤炭公司在北京市劳动保护科学研究所的协助下,在北京市煤炭公司三厂、大红门机制煤厂、西直门机制煤厂进行了除尘试点。经过两年来的努力,已取得较好效果,煤尘浓度降到国家规定标准以下,见附表。 为了控制机制煤厂的煤尘,我们在转筛、料仓、配料机、粉碎机、皮带后滚筒以及成型机等6个主要部位采取了措施。首先封闭扬尘点,然后在主要扬尘点安装吸尘罩和吸尘管路,借助风机的吸力将煤尘…  相似文献   

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