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调查了河北辛集市、无极县制革企业的污水治理情况和存在问题,考察了不同规模的制革废水处理工艺和设备运行状态,重点了解制革铬鞣的分流和污泥处理。通过调查,分析了目前制革行业环保工作存在的问题。对制革废水治理的难题——铬鞣废液的处理及污泥的回收利用等问题提出了建议。 相似文献
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制革业铬回收及废水再用的试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
论述了制革业铬鞣废水回收铬的工艺及混合废水脱硫、脱色后在农渔业中的再用情况,结果表明:铬回收率高达99.9%左右,具有显著经济效益;预处理后的混合废水用于农渔业安全可行,不仅节水,而且节肥、节约饲料和改善土质。 相似文献
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一、制革废水的构成制革生产由浸水、腌制、脱灰、脱毛、去肉、软化、铬鞣、中和、染色等工序组成,各工序均需用水,而且排废水量较大,每张成品猪皮加工约排废水300~500kg,其中浸水、去肉工序排废水占总排水量的20%,脱灰、水洗占45%,浸酸、铬鞣占3%,中和、染色占30%,地面冲洗、清 相似文献
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用矿渣处理制革废水的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用经处理后的矿渣,对制革废水进行了试验研究,在电子显微下对矿渣表面微观结构进行了分析,探讨了矿渣粒度,表面结构对吸附性能的影响,并对矿渣处理制革废水的固体悬浮物除去率,COD去除率,色度除去率等主要技术指标进行了研究,探讨了其处理机理。 相似文献
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制革废水成份复杂,污染严重,治理难度大.韩国独资企业青岛信五皮革有限公司采用韩国技术,废水经物理化学法处理后,再用生物法处理,各种污染物浓度大大降低,达到了《环境影响报告书》及《污水综合排放标准》(GB8978-88)的要求.环境效益明显. 相似文献
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制革业铬鞣废水的治理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
皮革加工是以动物皮为原料,经化学处理和机械加工而完成的.皮革加工过程中产生废水分为鞣前废水、鞣制废水、鞣后废水三部分.由于裸皮经铬鞣制后,皮革革身柔软丰满、细致、湿热稳定性好,因此铬盐作为鞣制剂被广泛运用于皮革生产中,研究表明皮革结合铬约占使用量77%,过多的铬则留在废铬液中被排放.铬鞣废波是制革废水的重要组成部分,其中含有大量Cr3 (40%),过多的铬如果不经处理就直接随废水排放,将对环境造成重大影响.本文通过查阅大量资料,对国内外目前常采用铬鞣废水治理方法进行综合叙述. 相似文献
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用经处理后的矿渣 ,对制革废水进行了试验研究。在电子显微镜下对矿渣表面微观结构进行了分析 ,探讨了矿渣粒度、表面结构对吸附性能的影响 ,并对矿渣处理制革废水的固体悬浮物除去率 ,COD去除率、色度除去率等主要技术指标进行了研究 ,探讨了其处理机理 相似文献
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SBR工艺在制革废水处理中的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
SBR法即间歇式活性污泥法。这是一种近10年来发展起来的活性污泥法的新型运行方式。由于该工艺不设二次沉淀池(见图1),曝气池兼具二沉池功能;不设污泥回流设备;SVI值较低,不易产生污泥膨胀;污染物去除率高且易于管理等优点,在城市污水处理和轻工等行业的废水处理中逐步被推广使用。制革废水是轻工业中较难处理的废水,其特点是浓度高、水量大,通常每生产一张猪皮要用0.3—0.5吨水,生产一张牛皮要用1吨水左右。一般的制革工艺分为准备、鞣制和整理三大工段,污染物主要产生于前两个工段。制革废水由强碱性的浸灰脱毛废水和弱酸性的鞣革废水… 相似文献
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采用微气泡臭氧化深度处理实际制药废水和制革废水,比较处理性能并分析废水水质对处理性能的影响.结果表明,微气泡臭氧化可有效氧化降解实际制药废水和制革废水中主要有机污染物并去除COD,其深度处理COD去除量与臭氧消耗量之比分别为0.77和1.02,同时明显提高可生化性并降低生物毒性.废水中有机污染物类型影响微气泡臭氧化处理性能,制药废水中存在较多难降解复杂芳香族有机污染物,臭氧化降解难度较大,因而微气泡臭氧化深度处理制药废水性能不及制革废水.废水中无机阴离子不利于臭氧气液传质和分解以及·OH产生,进而影响微气泡臭氧化反应效率以及可生化性改善,降低阴离子浓度有助于提高微气泡臭氧化处理性能. 相似文献
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María-Vicenta Galiana-AleixandreJosé-Antonio Mendoza-Roca Amparo Bes-Piá 《Journal of Cleaner Production》2011,19(1):91-98
The use of large quantities of sulfuric acid and other sulfur-containing chemicals causes high sulfate concentrations in the wastewater of a tannery. The aim of this work was reducing the sulfate concentration in the final wastewater from a tannery. For that, firstly a study about the main sulfate sources in a tannery was carried out and the total sulfates load in the tannery wastewater was evaluated. Two measures for sulfates reduction were studied: the recycling of unhairing wastewater to the soaking drums and the reuse of the chromium sulfate from the tanning washing wastewater after its separation by nanofiltration (NF). The first measure proposed was studied experimentally in laboratory drums of 5 L of volume. Two series of experiments with different volumes of unhairing wastewater in the soaking bath were carried out. The quality of the final leather was evaluated by means of mechanical tests. NF experiments were carried out in a laboratory pilot plant with a spiral wounded membrane element. Concerning the results, the combination of 50% unhairing wastewater and 50% of fresh water was appropriate in order to obtain leather with an acceptable quality. Besides, it drove to a diminution of approximately 10% in the addition of sulfide in the unhairing. Related to the NF experiments, 97% of the sulfates were rejected by the membrane. The separated ions could be recycled to the tanning drums. The application of the two measures (firstly the recycling of the unhairing wastewater and secondly the NF of the tanning washing wastewater) drove to a reduction of 14.82 kg SO4−2 t−1 of raw hide. 相似文献
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制革废水中含有大量的硫化物,试验研究了催化曝气,混凝沉淀,混凝气浮及生化法等工艺的脱硫效果,并考察了工艺的综合作用。结果表明上述工艺均可全部或近于全部除去废水中的硫化物,并对COD、总Cr等也有综合的去除功能。 相似文献
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CAF空穴气浮—生物接触氧化工艺在制革废水处理中的应用 总被引:14,自引:1,他引:14
介绍了一种皮革废水处理新工艺,即CAF空穴气浮—接触氧化工艺。经预处理的制革综合污水采用CAF系统混凝气浮,生物接触氧化工艺处理后,CODCr、BOD5、TSS、FOG、硫化物以及总铬的去除率均在95%以上,可达到回用标准。 相似文献
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碱性工业废水在锅炉烟气脱硫除尘中的应用 总被引:11,自引:2,他引:11
介绍了利用印染废水、造纸黑液、制革废水等碱性工业废水进行锅炉烟气脱硫除尘的工艺,阐述了废水pH值、液气比、进气SO_2浓度对脱硫效率的影响.利用碱性工业废水脱硫除尘,其脱硫率平均可达80%~90%,除尘率达95%. 相似文献
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针对现有制革废水处理工艺难以使氨氮达标排放的问题,引入多段A/O工艺(MAOP)作为制革废水二级生物处理单元,探讨分段进水、水力停留时间(HRT)以及污泥回流比(R)对其COD和氨氮同步去除的影响.结果证明,无论是否分段进水,四段MAOP对制革废水一级生化出水均有良好的COD去除效果,当污泥停留时间(SRT)为18d、HRT不小于24h时,其出水浓度都可保持在300mg/L以下,满足GB8978-1996二级排放标准.在各段进水比为4:3:2:1、R 100%、HRT 48h、SRT 18d条件下,MAOP对制革废水一级生化出水的氨氮去除率高达97.7%,出水浓度3.6mg/L左右,达到GB8978-1996一级排放标准.MAOP同时具备反硝化、短程硝化反硝化、同步硝化反硝化等多种脱氮机制,是一种颇具前景的制革废水生物脱氮技术. 相似文献
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针对现有制革废水处理工艺难以使氨氮达标排放的问题,引入多段A/O工艺(MAOP)作为制革废水二级生物处理单元,探讨分段进水、水力停留时间(HRT)以及污泥回流比(R)对其COD和氨氮同步去除的影响.结果证明,无论是否分段进水,四段MAOP对制革废水一级生化出水均有良好的COD去除效果,当污泥停留时间(SRT)为18d、HRT不小于24h时,其出水浓度都可保持在300mg/L以下,满足GB8978-1996二级排放标准.在各段进水比为4:3:2:1、R 100%、HRT 48h、SRT 18d条件下,MAOP对制革废水一级生化出水的氨氮去除率高达97.7%,出水浓度3.6mg/L左右,达到GB8978-1996一级排放标准.MAOP同时具备反硝化、短程硝化反硝化、同步硝化反硝化等多种脱氮机制,是一种颇具前景的制革废水生物脱氮技术. 相似文献