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相似文献
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1.
天津大港发电厂从意大利引进两台汽压178公斤力/厘米2、汽温540℃/540℃、亚临界强制循环、中间再热微正压的1,025吨/时燃油锅炉,用于发电机组。1979年2月1日投产运行,同年3月11日其中一号锅炉发生了炉膛爆炸,直接损失50万元以上,间接损失约1,000万元。 事故经过的简况是:3月11日下午,司炉发现运行中的一号锅炉的水位下降,汽压由116公斤力/厘米2下降到100公斤力/厘米2,燃油和总风量同时上升,各风压表都达到最大值,炉膛电视虽无火,但一、二层点火器仍表示有火焰。这种情况,司炉误以为是送风机挡板失灵(因挡板已开到100%),风量太大造成的。当…  相似文献   

2.
1981年8月27日,宁波冷冻机厂杭州动物园特约修理部为杭州链条厂检修一台2F-10制冷压缩机时,发生爆炸事故。缸体、缸盖、活塞、缸套、缸座全部爆裂炸飞,一名检修工当场炸死,另一泥水工人严重烧伤;机房和两间平房被爆炸的气浪摧毁,经济损失达4万元。 这次事故是检修工违反用氧安全规程造成的。当时检修工用柴油清洗了机件重新组装,往曲轴箱内注入了5公斤冷冻机油。随后将一根尼龙导管(直径6毫米,长约2米)一头接在压力为150公斤/厘米~2氧气钢瓶瓶嘴上,另一头接在制冷压缩机截止阀的吸入口上。打开氧气瓶阀门,错误地往蒸发排管输送高压氧气进…  相似文献   

3.
锅炉受压元件强度计算直接关系到锅炉安全运行和使用寿命,设计时必须予以重视。 卧式快装锅炉虽然是一种烟水管锅炉,但它是烧锅壳的,除联箱应遵照 JB2194-77《水管锅炉受压元件强度计算》外,其它受压元件应按《火管锅炉受压元件强度计算暂行规定》(简称《暂行规定》,下同)进行。 三支点的确定 卧式快装锅炉前后管板非管孔区,当采用拉撑时,管板壁厚的计算公式: 式中:S──壁厚,毫米; d─—三支点或二支点确定的最大假想圆 直径,毫米; K──系数; σB─—材料抗拉强度,公斤力/毫米2; P─—工作压力,公斤力/厘米2。 支点的确定: 1.距管板扳…  相似文献   

4.
1、概述 柴油发电机组被广泛应用于企事业单位以及施工场所,运行时的噪声高达100~115dB(A),呈低频特性,严重污染周围环境。同时,机房内的工作人员感到震耳欲聋,头昏脑胀,降低工作效率,危害身心健康。2 发电机组运行时产生的噪声与振动2.1 排气噪声及其特性。 柴油发电机组的排气噪声呈明显的低频特性,是发电机组运行时的主要声源。它是由排出气体的压力脉动产生的。当发电机组柴油机运行时,柴油在气缸内燃烧产生压力,排气阀开始工作后,发生剧烈的压力脉动。这种压力脉动以声波的形式传播,便产生周期性的排气振动噪声,它的声压级大小主要取决于机组的功率、排气量、气缸数、气缸内平均有效压力以及排气口截面积,转速等。功率越大,转速越快,气缸内平均有效压力越大,排气量也越大,排气噪声与振动也随之增大。一般发电机组的排气噪声为98~110dB(A),声能量大多在50~250Hz的频率范围内。  相似文献   

5.
1984年11月23日凌晨三点半钟,马钢一钢厂原料车间甲班备完一炉废钢料后,班内其他人员均乘工作间隙时间进入休息室。这时大组长、老工人闵自春根据自己的安全职责,对炉前平台的废钢槽逐个进行检查。当检查到第四个料槽时,发现其中有个长50厘米、直径122毫米的圆长形物,重约20公  相似文献   

6.
去年,我省衡南县氮肥厂一台KZG2-13型锅炉因烧干锅爆炸。汽浪将两块重达数公斤的炉排片从炉膛内冲出11米远,外包层3处损坏,当班的一名司炉工被烫伤。锅壳下部钢板严重变形,变形部位纵向长1,820毫米,环向弧长1,880毫米。破口部位臌包高度达210毫米,长度600毫米(见图 1),最宽处73毫米,最簿处钢板从13毫米拉薄到1毫米。烟管大部分弯曲变形,前烟箱管区内的管板变形凸出,不平度达10毫米。部分胀口松动,水冷壁管及锅壳未变形部位的钢板呈蓝色,有明显过烧现象。经鉴定认为锅炉已无修理价值,应予报废。 这台包括安装费在内耗资三万多元、运行时间…  相似文献   

7.
湖北省第四地质大队三分队4号钻机在下钻时,因工作台提引的钢丝绳折断,使工作台及其平衡重锤同时坠落,把台上操作的一名钻工摔死。这次事故值得吸取的教训是: 1.钢丝绳是旧钢丝绳的再生品,质量差,强度低,直径只有7.5毫米(按规定应为9.3毫米)。供应部门把钢丝绳交给机台使用时,也没将上述情况交待清楚。 2.对钢丝绳的使用、保管不善。钢丝绳领来后,半年多来,一直放在露天,经过风吹雨淋,水与泥浆的浸泡,锈蚀严重。事后检验,钢丝的扭转强度指标仅为正规钢丝绳的四分之一。 3.出现事故征兆但没有及时检查。在断绳前一周,操作人员离开工作台时没…  相似文献   

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福建省邵武县合成氨厂一台蒸发量10吨/时、工作压力 13公斤力/厘米2、SHF 10-13-W型全沸腾锅炉(附图),安装投运仅7个月,于1980年12月4日发现右侧连接沸腾管和悬浮段受热面的联箱有汽水喷出,并发出“嘶-嘶-”巨响,由于当班工人及时采取停炉措施,幸免了一起联箱爆管事故,但锅炉被迫停炉大修,导致全厂停产。 联箱损坏情况的调查 联箱材质是采用日本JIS标准STS38,其化学成份和机械性能与国产10号钢管相当(见表)。 该联箱经割取损坏部分外观检查,在离联箱端部1米处有3条长为20毫米左右穿透性环向裂缝,联箱内表面无结垢无腐蚀痕迹,有两条明显…  相似文献   

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1971年11月,上海某锅炉厂为上海某县小化肥厂提供了一台年产3,000吨的 150公斤/厘米2压力的绕带式氨合成塔,并于1972年三季度投产运行。今年初停车大修,发现塔外保温层破碎,合成塔外层缠绕的八根16锰容扁平钢带,因严重腐蚀而全部断裂 (见图1)。这事 虽未酿成严重恶 果,但却是千钧 一发,发发可危。 对此,这两 个厂共同进行了 检查分析。他们 发现该塔八根钢 带的断口,均远 离钢带两端与高 颈法蓝和底部封 头的连接焊缝, 并有规律地断裂 在有严重腐蚀的好材上,断口呈腐蚀断裂状。绕带筒身和塔顶高颈法蓝的腐蚀氧化铁层厚达5毫米,并可随手大块…  相似文献   

10.
我厂薄板车间煤气站采用AД13型煤气发生炉,精洗煤气装置为直径3.5毫米、高20.5米、壁厚8毫米的圆筒结构洗涤塔。1977年9月3日在输气过程中,突然发生洗涤塔整体扭曲变形,全塔报废,被迫停产。据了解,鞍山、上海等地也发生过类似事故,但都是小面积变形。像我厂洗涤塔这样严重的损坏,尚无先例。事故的经过:当日煤气站各系统启动运转后,煤气调节正常。在输送煤气前,对各流向系统(如煤气管道、静电焦油捕集器、洗涤塔等)按顺序进行了蒸汽冲洗。在冲洗洗涤塔约3分钟时,发现蒸汽气压较低(只2~3公斤/厘米~2),随后蒸汽中断,即将放  相似文献   

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1980年9月16日,大连机车车辆厂发生了一起7L—100/8型空气压缩机重大爆炸事故。气缸、气缸盖、气缸座爆破,管道和阀门也爆裂破损。死亡2人,重伤2人,轻伤3人。直接经济损失达4万余元。 事故发生后,市劳动局邀请大专院校、科研单位专家对事故的起因进行了调查。经过调查发现: 1.7L—100/8型空气压缩机气缸润滑油耗量,比规定每小时几乎多一半,有一定数量的油随压缩空气带进管道。事后对管道内未经燃烧的积碳进行化学分析,发现其含油量高达32.88—35.49%。 2.空气压缩机没有装设后冷却器,送风管道又与蒸气管道并列在一个密闭的地沟里,致使管道…  相似文献   

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我厂一台WCZ65/39 —6型锅炉,停炉检查时 发现了壁管泄漏。在标高 17.2米的防爆门下方两根 水冷壁管上各有一条形状 不规则的沟槽,每条沟槽 内都有一个黄豆大小的洞 (见图1)。 该炉为微正压炉,采 用膜式水冷壁,管子为φ60 ×5毫米,外观检查没有 发现管子变色、蠕胀、裂 纹等现象。因此,管子过 热损坏不可能是由水质不 好或水循环不良引起的。 该炉为中压炉,汽包 的额定工作压力为43公 斤/厘米2(表压)。这个等 级的锅炉的水冷壁管,通 常采用φ60×3.5毫米或 φ60× 3毫米的管子,而 该炉的管子为φ60× 5毫 米,强度裕量很大。从沟 槽弯曲、…  相似文献   

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2011年3月1日11时10分,浙江省某电厂许可一家工程公司,进行本厂1号机组大修及预防性试验,计划于201 1年5月4日23时30分结束. 2011年3月27日13时30分,工程公司检修工作负责人魏云(化名),带领两个工作班成员进行1号机组4号流变预防性试验准备工作,准备拆除1号机组4号流变二次的连接线. 当日14时8分,魏云一行3人开始拆除1号机组C相组合开关柜盖板螺丝,拆除完毕后,将开关盖板向1号机机组侧平行移动,露出约40 cm空隙.  相似文献   

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1982年10月29日,北京市西郊烟灰制品厂生产灰砖用的一台容积为170米3的蒸压釜发生爆炸,死伤多人,直接经济损失34万元。 这天下午1点开始给一号蒸压釜送汽升压,两小时后釜内压力升到8公斤/厘米2即行保压(设计压力为10公斤力/厘米2)。在恒压运行中这台蒸压釜于17点5分突然爆炸,釜盖圈和无折边球形封头连接焊口全部开裂,直径2.8米、重约一吨的球形封头向斜上方飞出,击破厂房屋面板后落在天车上。蒸压釜内24,000块灰渣砖象霰弹一样从釜内飞出,最远达185米。釜前8辆钢轨运砖板车被冲出四五十米远。 事后经分析,这台蒸压釜在爆炸前正常运行,没有超…  相似文献   

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去年,安徽滁县地区纤维板厂的一台KZL4-13型锅炉的左侧联箱上的快开排污阀一个月内连续发生了两起爆炸事故。 两起事故都是在排污阀关闭状态下发生的,没有超压(排污阀公称压力为16公斤力/厘米2,第一次爆炸时工作压力为11公斤力/厘米2。第二次为7公斤力/厘米2,爆破口在阀体的一侧中部,状似菱形(见照片),爆破口面积第一只为1,800平方毫米,第二只为2,400平方毫米。 排污阀第一次爆炸以后,厂领导在没有认真分析事故原因的情况下,就换上同型号的排污阀,当天又投入使用。运行7天后,新换上的排污阀再次发生爆炸。 经检查发现,锅炉前后管板共有40…  相似文献   

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目前国内对快装锅炉前后管板的加固型式有不同的见解,本文就当前采用的三种加固型式提出一些看法,与工业锅炉设计单位的同志们共同讨论。 第一种加固型式是前后管板用偏角约为2度的焊接的圆钢长拉撑连接(见图1)。这种加固型式有如下的缺点: (1)焊接的圆钢长拉撑是刚性结构,不利于圆钢长拉撑、烟管管束和锅筒受热自由膨胀。经计算其伸长量约6毫米。此膨胀力与锅筒内部压力重叠作用在不退火的焊接部位,其次前后管板上的孔眼为斜孔,焊接部位的内应力很高,很可能导致焊缝裂纹的产生。(2)目前采用的焊接的圆钢长拉撑都是20号钢,直径一般在45毫米…  相似文献   

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《安全与健康》2020,(3):32-32
2月10日16时,装载2252吨易燃易爆气体丙烯的利比里亚籍"天才"号货船在福州市江阴港靠泊并准备卸货时,发现其1号货舱输送泵出口处出现一道约3厘米长的裂缝,并发生气体泄漏。接报后,福州市、福清市两级党委、政府高度重视,立即启动应急预案,当晚就将该轮拖带至8海里外的港区危化品待泊锚地避险.  相似文献   

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对蒸发量在2吨/时以下、蒸汽压力在10公斤/厘米2以下的火管锅炉、立式水管锅炉或老式锅壳锅炉,可以用加药罐往炉内加药的办法,进行水处理。采用这种办法处理水质要加强管理,严格控制加药、排污、清洗可以做到少垢或薄垢运行。 加药罐的制作 加药罐由筒体,上、下封头,外丝接头,漏斗组成。简体可用 159 × 4无缝钢管制作或用4毫米薄板 卷制(长350毫米)。上、下 封头用4毫米薄板加工成 椭圆形,板边(长10毫米) 与上、下筒体焊接。锥形 漏斗用3毫米钢板制成。 1英寸外丝接头要车制5 支。最后进行组装。详见 图1。 加药罐的安装 蒸发量≤2吨/时的 …  相似文献   

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三、使用柴油设备的坑内风量计算 (一)按稀释有害气体的浓度计算柴油机所排放的废气中,CO与NO_x是主要稀释对象,其他有害成分稀释所需风量较少,不一定都加以计算。计算步骤如下: 1.确定废气排量。柴油机的废气排量在坑内工作时测定较困难,可按下式确定: G=0.06K_1K_2Vnγ+G_0,公斤/时(1) 式中 G—柴油机废气排量,公斤/时; V—柴油机气缸每循环一次的排量, V=(πD~2/4)LN/10~(-6)升 (2) D—缸径,毫米;  相似文献   

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《蒸汽锅炉安全监察规程》第13条规定:“锅炉安装前,安装单位对部件质量应进行检查。”但是在过去一段时期内,我们三门峡市在锅炉安装验收中发现,不少安装单位因为怕影响水压试验的密封,往往对人孔、手孔、法兰等部件不进行拆装检查,因而给以后的安全运行留下了隐患。 这里举出两个典型事例来说明。一件是今年4月,灵金县乳品厂一台 KZL 4-13型锅炉单独进行省煤器水压试验发生的问题。由于该设备存放时间较长,安装前又未进行必要的检查,结果在试验时,尽管给水压力达20公斤/厘米2,省煤器进口压力达19.5公斤/厘米2,但出口压力表却没有显示。…  相似文献   

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