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相似文献
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1.
曝气池的池型受到多种因素的制约。不同的结构参数会导致基建费用出现很大的差别。本文对曝气池的结构优化方法作了进一步的研究,并采用复合形法对约束方程进行寻优计算。研究结果表明,曝气池的确存在着结构优化的必要性。采用结构优化可比一般方法节省15%左右的投资。  相似文献   

2.
本文运用最优化理论,对推式曝气池的结构优化设计作了探讨。通过对比分析,得出优化结果比一般方法节省投产20%,而且随着曝气池规模的增大,节省增大。  相似文献   

3.
在我国大中型炼油厂中,污水处理场的生物氧化二级处理设施大部分采用完全混合型曝气池和活性污泥沉淀池合并的圆型“合建式”生化加速曝气池结构。经过20多年实际运行表明,原设计污水处理量150t/h的该类型曝气池,实际上仅达到70t/h左右,相差较大。运转稳定性不够好,耐冲击  相似文献   

4.
昆明船舶公司生活区污水处理站采用改进型的A2/O工艺,直接利用其生活污水培养污泥,并随时观察和分析工艺中的微孔曝气池运行状况。结果表明:采用自然培菌的方法,通过近3个半月的污泥培养,顺利实现微孔曝气池的启动。其中,COD、NH3-N的去除变化反映了曝气池启动的进程,至曝气池启动结束,COD和NH3-N的去除率分别达到了78.4%、75.7%。  相似文献   

5.
本课题研究曝气池温度,pH 和溶解氧(DO)浓度对活性污泥可滤性和可压缩性的影响。采用实验室规模的,半连续的曝气池(反应器),进料为合成废水。每种情况都保持其他参数不变,研究温度为15,20,25,30,35℃,PH 值为5.7,7.2,8.2,9.0以及 DO 浓度为0.5,1.0,1.5,2.0,5.0mg/1时的影响。结果表明,随着曝气池运行温度的提高,过滤阻率增加。温度上升到25℃时,观察到污泥的可压缩性下降,而高于25℃,污泥的可压缩性变大。类似地,当曝气池的 PH 提高时,污泥的可滤性下降。曝气池 PH 提高,污泥变得较容易压缩。另一方面,曝气池溶解氧浓度低时,污泥可滤性也低;并且生成不易压缩的污泥和质量不好的出水。DO 浓度越高,可滤性越高,出水质量越好,污泥越容易压缩。  相似文献   

6.
常州东方红染厂采用表面曝气完全混合活性污泥法处理漂染污水,在研究池型结构的基础上。1971年以80M~3园形曝气池和26M~3平流式沉淀池组合系统投入运转。后污水处理工程分两期进行:第一期工程为合建式曝气沉淀系统,于1974年投入运转;第二期工程为分建式曝气沉淀系统,计有720M~3调节池1座。288M~3方形曝气池  相似文献   

7.
一、基本情况:1、概况:全国大部分炼油厂采用完全混合型表面加速曝气池(少部分厂采用普通曝气池)。绝大部分为圆形钢筋混凝土水池(万型曝气池只武汉炼厂有,尚未投产)。表面曝气机叶轮有平板与泵型两种,后者为多,其中大部分采用金州重型机械厂生产的 BQ15.A 及 BQ15型产品。  相似文献   

8.
本文根据污水处理厂曝气池的相关技术参数及声学原理,通过对污水处理厂曝气池封闭,转蝶电机设置隔声罩、对盖板进行隔声覆盖、曝气池设置进出风消声器,能有效地对主要噪声源进行控制。同时,对曝气池进风消声器的特殊要求进行讨论。  相似文献   

9.
为研究石化污水处理场生化处理过程中微生物相的特性与曝气池运行状态、处理效果之间的关系,选用锦西石化分公司污水处理场合建式完全混合曝气池为研究对象,以其活性污泥做样品直接进行镜检。通过观察丝状菌、游离细菌、钟虫、变形虫、鞭毛虫生长繁殖变化,分析各种微生物对应水质条件,得出活性污泥微生物对合建式曝气池运行状态和水质的指示规律。  相似文献   

10.
基于欧拉-欧拉架构下,采用欧拉双流体模型耦合PBM(群体平衡模型)对活性污泥这一非牛顿流体下的实验室尺度塔式曝气池气液两相进行数值模拟,探讨不同污泥浓度下,塔式曝气池内气液两相流速度场、气含率、动力黏度等流体动力学行为,发现低速下塔式曝气池内时均气相体积分数分布呈倒梯形柱状,时均流场及速度场均对称分布.随着污泥浓度增大,曝气池中下部气相体积分数高值区面积收窄,液相垂向速度峰值不断增高.低浓度污泥时,x方向液相速度呈现与牛顿流体相似的周期性摆动;污泥浓度越大,曝气池时均气含率越小,以水为介质时会高估曝气池内气含率;污泥浓度为10.2g/L时,动力黏度峰值最大,且曝气池中央黏度低值区呈"V"字形分布.  相似文献   

11.
推流式曝气池计算模式的探讨   总被引:2,自引:1,他引:2  
本文对推流式曝气池的计算模式进行了推导,提出了该模式中Vmax及Ks的求值方法,并对该模式的应用进行了讨论。在污水处理工程中,由于推流式曝气池具有操作管理经验成熟、处理效率高、运行方式灵活等优点,正日益被人们所重视和采用。在设计过程中,一般以污泥负荷法或容积负荷法来计算曝气区容积,参数的大小由经验确定。本文根据活性污泥动力学原理,对推流式曝气池的计算模式及模式中动力学参数的确定作一些探讨,以供设计和运行时参考。  相似文献   

12.
微孔塔式曝气用于石化废水处理的研究   总被引:8,自引:2,他引:8  
利用微孔气体分布器对石化工业废水进行活性污泥曝气 ,并和传统曝气池进行了对比。考察了温度、气速、初始CODCr浓度和反应器结构 (鼓泡塔和环流塔 )对这种废水生物降解过程的影响。结果表明 ,微孔塔式曝气与传统的曝气池相比 ,具有降解时间短 ,占地面积小 ,有利于保持曝气过程的适宜温度等优点  相似文献   

13.
采用两个小型的推流式鼓风曝气池进行试验,第一个生化曝气池与传统的曝气池相同,是一个不加分隔板的单元系统,第二个生化曝气池可任意分隔为几个曝气室。空气分别由各池的一侧经分布器鼓入池内。活性污泥均驯化过半个月以后再投入试验。废水由葡萄糖(代替 COD),氯化铵(代替 N),磷酸二氢钾和磷酸氢钾(调 pH=7.2,并提供 P)等组分加水配制而成。  相似文献   

14.
合建式曝气池存在着处理量达不到设计要求,抗冲击能力差等问题。分析了存在问题的原因。提出合建式曝气池改造主要从提高供氧能力和氧的利用率着手,并借鉴燕山、镇海、大庆等炼厂合建式曝气池改造的经验,对曝气池改造提出了看法。  相似文献   

15.
OCO污水净化装置简介丹麦环境与能源代表团技术座谈会于1994-06在北京召开。其中,Puritek公司开发的污水处理工艺─—OCO工艺,较有新意。OCO污水净化工艺流程由OCO曝气池及二沉池组成。曝气池由3个相互联接的圆形结构及带有半圆形隔板的结构...  相似文献   

16.
合建式完全混合曝气池改造的途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过对曝气池的主要设计参数进行复核,查出影响曝气池达到不设计处理能力的主要原因是充氧过量过低,进而对曝气池进行了改造,使污水处理能力提高了25%,出水水质明显改善。  相似文献   

17.
卡鲁塞尔(Carrousel)曝气池系统是氧化沟的一种发展形式,它保持了氧化沟原有的特点,但采用低速表面曝气器取代转刷,可进一步降低能耗,增加池深,以减少占地。世界上第一座卡鲁塞尔曝气池于1968年在荷兰Osterwolde 建成。此后,在欧洲有成百座建成和运行,并普及到非洲和美国等地。世界上最大的卡鲁塞尔曝气池1974年建于德国BASF化工公司,处理化学工业废水及生活污水,规模为114万米~3/日(相当于人口当量750万,每人口当量BOD_5为50克)。卡鲁塞尔曝气池系统的概况典型的卡鲁塞尔曝气池的构造如图2所示,曝气器要放在曝气池的端部,位于两流槽的  相似文献   

18.
以上海竹园第二污水处理厂二级处理A/O工艺的曝气池为研究对象,采用活性污泥比耗氧速率在线测定仪动态测试曝气池沿程点位的耗氧速率(oxygen uptake rate,OUR),通过定量核算OUR与耗氧量,评价生物处理单元的优化潜力并提出分段调控初步构想。分析结果发现,OUR沿程逐渐下降,在60,120 m处出现明显的拐点,不同生化反应平均碳降解OUR、氨氧化OUR、亚硝酸盐氧化OUR的比例为4.4∶2.65∶1,好氧池第1廊道与好氧池第2廊道的平均耗氧量的比例为1∶0.485,东池、西池整体处理能力平均理论可提升潜力分别为28.1%、21.98%。结果表明,该生物好氧处理单元具有较大的优化潜力,OUR可作为动态指标指示基质降解阶段,分段调控的提出可为城市污水厂的定量设计与运行优化提供借鉴与参考。  相似文献   

19.
横向流中曝气气泡生成动力学及模拟研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
李彦鹏  关卫省 《环境科学学报》2006,26(10):1751-1755
采用水平集方法和变物性的单一流体运动方程,结合显式时间步进的ICE数值算法,三维模拟了推流式曝气池内气泡的生成过程.重点研究了横向水流对曝气气泡生成动力学的影响.模拟的气泡形状演变过程与国外学者的可视化实验符合较好.模拟结果显示,与在静止水流中气泡的生成相比,曝气池内水横向流动对气泡的生成过程有重要的影响.由于受到水流施加的横向曳力作用,气泡逐渐倾斜向下游生长;气泡生成的时间明显缩短;生成气泡的体积也显著地减小.  相似文献   

20.
固定螺旋曝气及组合填料技术的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
大庆石化总厂炼油厂污水处理场自1989年以来,针对圆形合建式机械表面加速曝气池实际运行中的缺点,进行了合建式曝气池固定螺旋曝气技术和组合填料技术的开发与研究,并对本厂八座圆形合建式曝气池进行了改造。改造后,污水处理能力提高了25%,提高了充氧能力,污泥回流好,回流缝不易堵塞。净化效率高、耐冲击能力强、能耗成本下降,操作维护方便。  相似文献   

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