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相似文献
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1.
根据“合乎使用”的原则,对在用压力容器检验过程中发现的用复合钢板制造的、焊接存在严重超标缺陷的高压反应釜进行分析,得出可以继续使用的结论,避免因返修带来的经济损失。  相似文献   

2.
本文通过对在役压力容器发现焊缝内裂纹消缺后再次发现超标缺陷,进行了综合分析和判断,指出缺陷消除过程中的注意事项,对避免多次返修提出了建议。  相似文献   

3.
针对某公司使用的天然气球罐,在检验过程中发现并通过其他检测方法验证了超标缺陷较多,为了进一步了解该球罐的继续服役能力,对发现的超标缺陷通过失效模式分析、断裂与塑性失效评定、损伤容限分析、疲劳分析等几个方面进行了安全性使用分析评价,得出了超标缺陷不影响该球罐在正常工况下安全运行的结论,并提出了定期复查的建议。因此,在探知有缺陷存在的情况下,快速准确评估球罐缺陷对保障球罐安全运行具有重要意义。  相似文献   

4.
分析了冶金企业储气球罐焊缝内部裂纹和未熔合等面积型缺陷的产生原因,提出了面积型缺陷的检测方法和控制手段,指出超声波检测比射线检测更适宜检测球罐面积型缺陷,针对07MnCrMoVR低合金高强钢制造的球形储罐安装制造阶段应在对接焊缝100%射线检测的基础上,增加100%超声波检测,投入使用后的首次定期检验应进行100%超声波检测,对于超声波检测严重超标而射线检测没有发现缺陷部位要做返修处理。  相似文献   

5.
对1台200m^3液氨球罐使用过程中产生裂纹的原因进行了分析并提出了相应的返修方案。  相似文献   

6.
对于危及在用形球压力容器安全的内部深埋超标缺陷,一般需要进行返修焊接处理。由于现场返修焊接条件比制造时要恶劣,并且球形容器普遍采用低合金高强钢制造,壁厚大,刚性拘束大,加之返修焊接处于全封闭状态,使焊接质量难以保证,有可能产生新的焊接缺陷、应力集中以及接头组织性能恶化。此外,压力容器焊缝的返修次数,  相似文献   

7.
焊接质量直接影响到压力容器的运行安全,而焊接的超标缺陷又不可避免,通过分析焊缝缺陷产生的原因,实施焊接返修和控制,以保证产品质量。  相似文献   

8.
球罐是工业上广泛使用的一种特种设备.其优点是在相同直径和压力的压力容器中.壁厚只有圆筒形容器的一半,且同容积下表面积小.因此钢材的消耗量少、占地面积小、基础工程简单、风力系数小等。球罐的直径一般都比较大,不适宜整体运输.需要在现场组焊,施工质量受风雨、温度、湿度等环境因素的影响.故要求焊接、制造技术严格。南通市某公司共有7台2000m^3液化气球罐.其中B号球罐在1996年投入使用.2006年检验中发现几处线性缺陷,该球罐设计操作参数如表1:  相似文献   

9.
本文简单介绍了15MnNbR球罐历次检验情况,本次全面检验中应用TOFD检测技术对环焊缝进行检测,从检测面的选择、检测工艺参数的设置、检测发现缺陷,采用射线方法复验、缺陷性质返修确认为裂纹,说明TOFD技术应用于球罐焊缝裂纹缺陷的检测是一种行之有效的方法,不仅能检测内部裂纹,而且能发现扫描面盲区内的近表面裂纹。  相似文献   

10.
在球罐现场安装过程的各工序中,焊接是决定球罐安装质量的一道特殊工序。球罐的现场焊接与制造厂房内压力容器的制造过程有一定差异,焊接质量受制于各种环境条件和工艺要求的影响,如果安装单位的现场焊接质量控制不严,以及监检单位的监检工作不到位.势必会给球罐遗留下不同程度的各种焊接缺陷,造成球罐产生先天性质量问题,  相似文献   

11.
2006年11月8日至11月30日,江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院对南通华盛港口有限公司一只2000m^3液化石油气球罐(B罐)进行了开罐检验。在无损检测中发现了累计长约420mm的四条裂纹,对缺陷部位进行了返修处理。  相似文献   

12.
介绍了4台经安全评定的球罐进行定期检验的情况,对检验结果作了分析,对检验重点及如何看待保留的“超标”缺陷等问题进行了探讨.  相似文献   

13.
本文阐述一台现场组焊球罐经无损检测发现一处焊接裂纹,对裂纹进行成因分析及处理,确保了球罐制造质量和使用安全性。  相似文献   

14.
1 前言 为了保证球形贮罐的安全运行,必须对已检验出的危险缺陷进行返修。因返修补焊必须在原有结构上进行,其补焊工艺必须考虑原有结构的高拘束条件、焊接应力变形及其组织状态,并应考查补焊工艺的抗裂纹能力及工艺性缺陷。同时,还应考虑补焊的特殊性以及多次返修焊缝对组织性能的影响和后续的热处理工艺。  相似文献   

15.
为进一步研究返修次数对焊接热影响区组织与性能的影响,本文借助S30408不锈钢氩弧焊焊接接头的返修,针对焊接接头进行显微硬度测试、室温拉伸试验、夏比冲击试验,并观察和分析了焊缝断口形貌。结果表明:焊缝返修次数不超过2次的情况下,焊接接头显微硬度略有下降,焊接返修3次时显微硬度明显降低;在不超过3次返修的情况下,焊接接头的强度、塑性和韧性随着返修次数的增加未出现明显的恶化趋势,返修次数与焊缝及热影响区金属的力学性能之间没有明显的相互关系。  相似文献   

16.
随着球形压力容器(以下简称球罐)日趋大型化,工作环境日益恶劣,要在制造、运输,安装和使用过程中完全避免裂纹的潜在和存在是困难的。探伤设备的不断完善,虽能检出越来越小的缺陷,但是,并不是所有的缺陷均对球罐有实质性的损害;有些被判为缺陷超标的球罐,在一定条件下也不是都不能使用,而继续使用又担心不安全。因此,亟需一套能在球罐使用过程中检测其裂纹发生、发展和诱发裂纹的高应力和应力集  相似文献   

17.
某制造厂一台型号为YGL-700m的内外盘管式有机热载体锅炉,使用两年后发现有漏油现象.后由原制造厂返修。  相似文献   

18.
通过对超厚、大直径16MnⅡ锻件法兰拼焊过程中产生的超标缺陷进行超探,总结出对超厚度、大直径16Mn锻的焊接的超探方法,提高了超声波探伤定位的准确度.  相似文献   

19.
球罐焊缝由于受拘束应力条件及焊接残余应力等因素的影响,产生裂纹及遗留严重缺陷的倾向性是严重的,其中表面裂纹比内部裂纹具有更大的危险性。球罐支柱角焊缝(见图1)形状特殊,受力状况复杂,尖角部位应力易集中,产生缺陷和表面裂纹的可能性更大。对于球罐支柱角焊缝表面缺陷,常用的射线探伤,超声波探伤方法是无法检测的,磁粉探伤法对其焊缝的下部也无能为力。鉴于此,我们在承担上钢五厂、上钢一厂和宝钢总厂的10台  相似文献   

20.
采用应力分析设计方法对一台现场制造的1000m^3氮气球罐较大范围错边超标处进行结构应力强度评定,评定结果合格,决定保留错边不做处理,避免了采用补焊方法处理错边超标缺陷所带来的人力物力损失,为今后解决类似问题积累了经验。  相似文献   

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