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841.
842.
本文分析了一个中成药制药废水治理项目,采用以微动力系统为核心的厌氧水解——缺氧反硝化——曝气氧化工艺,可以稳定高效地达标排放。地埋式结构紧凑,投资少,每吨废水处理费用合计仅为0.45元。  相似文献   
843.
电除尘器粉尘层反电晕击穿厚度理论与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了合理地确定静电除尘器清灰振打周期,通过理论与试验方法确定静电除尘器粉尘层反电晕击穿厚度很有必要的。首先基于静电学理论导出带电粉尘层内的电量分布和电场分布数学模型,然后根据粉尘层反电晕发生条件,得出粉尘层反电晕击穿厚度的计算式,结果表明,反电晕击穿厚度是粉尘比电阻、电晕电流密度及极配的函数。通过对高比电阻不同厚度的粉尘层的反电晕击穿试验研究,结果表明,各击穿点的连线呈较连续光滑的弧线,提出了利用伏安特性曲线确定粉尘层反电晕击穿厚度的简易图解法。  相似文献   
844.
土壤中氮素的存在状态有四种:有机氮、氨氮、硝态氮和气态氮,其相互转化的途径有很多,各途径之间是互相联系,互相影响的,影响土壤中氮素转化的因素主要有:土壤质地、土壤基质、土壤的PH、温度及含水量等.  相似文献   
845.
846.
同步硝化与反硝化(SND)好氧颗粒污泥脱氮过程初步研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
研究好氧颗粒污泥的同步硝化反硝化脱氮,寻找消除氮素对水体污染的途径。在反应器中培养了好氧条件下具有同步硝化反硝化功能的颗粒污泥,进行脱氮过程研究。好氧颗粒污泥为无载体结构,直径2~3 mm,其构成松隙,具有厌(兼)氧与好氧微生物生长代谢的环境;反应液中氨氮浓度为201 mg·L-1时,6 h反应周期内氨完全被氧化,出水中检测不到NO2--N,仅残留2 mg·L-1的N03一N,硝化与反硝化两个过程完成了脱氮反应,颗粒污泥中存在硝化细菌和反硝化细菌;改变反应器中进水有机物浓度,发现COD浓度越大,氮去除率越低,硝化细菌在高有机物浓度下反应活性受抑制,自养硝化细菌竞争氧及其他营养物质的能力弱于异养细菌;在好氧条件下(4 mgO2·L-1),进水中不加有机碳源,反应6 h后NH4+-N去除率达75%,反应过程中pH值下降,说明颗粒污泥中硝化细菌为自养型,硝化反应产酸降低反应器中pH值;在厌氧条件下,进水COD和NO3--N浓度分别为227.25 mg·L-1和103.63 mg·L-1,反应结束后,NO3--N去除率为74%,反应过程中pH值呈上升趋势,证明了好氧颗粒污泥中存在厌氧反硝化细菌,且反硝化细菌生长于颗粒污泥内部的厌氧区域,反硝化产碱使反应液pH值上升。  相似文献   
847.
反硝化在土壤及地下水中的净化作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了土壤及地下水系统中反硝化作用的研究进展,详细地介绍了反硝化作用的原理和机制,用以防治地表水和地下水的污染.  相似文献   
848.
宋锐 《电力环境保护》2003,19(2):30-31,42
介绍了EE型电除尘器在安徽准北发电厂200MW发电机组配套锅炉上的应用情况以及处理高比电阻粉尘的方法。  相似文献   
849.
反硝化处理硝氮废水的动力学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
反硝化法处理高浓度硝氮废水的动力学进行了研究,获得了最佳动力学条件,在温度为30℃左右,pH为7-8,MLSS为3g/L左右,C/N为0.95-1.0,进水硝氮质量浓度为300mg/L,水力停留时间为6-8h的条件下,出水NOx^--N的质量浓度小于20mg/L,COD小于100mg/L。  相似文献   
850.
琥珀山庄污水处理厂污泥上浮的成因与控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
污水处理厂的污泥上浮会影响污水处理系统的操作、运行和出水水质.活性污泥上浮以后,如不及时处理会造成污泥大量流失、氧化沟内MLSS值降低、微生物量锐减,导致运行彻底失败.本文以合肥市琥珀山庄污水处理厂的工艺运行为实例,寻求活性污泥上浮的原因及其控制对策.通过多年的观察与实践,认为污泥上浮的主要原因有污泥老化与腐化、污泥反硝化、冲击负荷、曝气过度、污泥携油上浮等.实践表明,气温、气压和水温的变化也是污泥上浮的重要原因.常用的控制污泥上浮的方法有增加污泥回流量、及时排除剩余污泥、降低混合液浓度、缩短污泥龄、降低溶解氧、消除沉淀池的死角区、加大池底坡度以及改进池底刮泥设备等.  相似文献   
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