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1.
从腐蚀机理及容器内件安装不当,分析了造成碳化塔内表面电化学腐蚀冲刷腐蚀及应力腐蚀裂纹产生的原因,及采取的应对措施.  相似文献   
2.
一、前言 2005年8月下旬~9月上旬,我们对闽北某合成氨厂进行部分压力容器全面检验时,其中对一台直径2800×18/20×15600mm碳化塔采用GB11344-1989《接触式超声波脉冲回波法测厚》标准和测厚仪使用要求进行布点测厚并根据新标准TB/T4730.1~4763.6-2005《承压设备无损检测》的标准规定进行超声波探伤,检验发现该碳化塔部分水箱10#槽钢支架两端与塔壁直接焊接部位的筒体,出现有不同程度的呈阶梯型钢板分层,并多为夹层端部产生的倾斜状裂纹,又称为倾斜缺陷,这种缺陷在下筒体第一、二筒节内的水箱槽钢支架两端与塔壁直接焊接周围并与简体、主焊缝热影响区更为明显.  相似文献   
3.
碳化塔是碳化工段是主要的设备,在塔内进行着CO2吸收、碳化反应以及碳酸氢铵的结晶过程,所以同时存在着气体、液体和固体。为了较好地进行吸收,在结构上要求气体分布均匀,并有充分的时间使气液接触良好。由于碳化反应是一个放热反应,不利于吸收和结晶,结构上要求不断移走热量,降低塔内液体温度,即碳化过程要求较低的温度和反应放出热量使温度增高,为解决这一矛盾,采用冷却水箱,通过对冷却水量及其流动方向的控制,使塔内温度的变化适应碳化过程的要求。为使气体分布均匀、气液接触良好,塔底安装有下端为锯齿形齿缝的锥形气体分布器。所有齿缝都是为了破碎气泡,进一步均匀分布气体。我市某化肥厂的一台碳化塔,1994年投用,2001年全面检测,发现下封头局部严重冲刷腐蚀,冲刷腐蚀深度达约7mm,在筒体内表面存在多处坑腐蚀,有的腐蚀深度高达5mm,同时在上部筒体内表面纵缝局部有细微表面裂纹。该容器设计使用参数如下。  相似文献   
4.
梅明  陈涛  丁成程  孙侃  汤家焰 《化工环保》2014,34(2):155-159
采用化学沉淀法,以模拟联碱厂碳化塔洗水为原料,制备磷酸铵镁,并采用SEM和XRD技术对产品的晶形和成分进行分析。通过正交实验和单因素优化实验确定较适宜的反应条件为:反应液pH 9.5,n(Mg)∶n(P)∶n(N)=1.2∶1.1∶1.0,反应温度25 ℃。在此条件下,处理氨氮质量浓度为7 500 mg/L的联碱厂碳化塔洗水,氨氮的利用率为97.4%,制备的磷酸铵镁产物晶形比较规则,呈斜立方正交结构。1 t氨氮质量浓度为7 500 mg/L的联碱厂碳化塔洗水可生产磷酸铵镁0.139 2 t,产品收益约为320.2 元,药剂成本为352.3 元,即废水的处理费用约为32.1 元/t。  相似文献   
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