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鄂钢大、小沥青炉衬砖生产车间内沥青烟尘弥漫,严重污染环境,危害职工健康,1987年被列为湖北省限期治理的重点项目之一。沥青烟尘的特性是粘性大,腐蚀性强,含苯、焦油、硫硅、烃类衍生物等多种有害成分,并能与碳碱质剂料相吸附。因此,在确定治理方案时,重点考虑了上述特性,并结合车间生产过程中物料运动、作业特点及烟尘散布危害的基本状况,因地制宜,以技术、经济的协同效果为出发点,通过多种方 相似文献
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对沥青烟采用湿法(用水或油)进行洗涤,除了能清除沥青烟尘外,还可以吸收其他有害气体,如氟化氢、二氧化硫等。 鞍山焦耐院对炉衬砖生产中(搅拌机)产生的沥青烟气进行了湿式洗涤试验(见图1)。 洗涤塔体直径为800毫米,内部交叉装置6层半圆形筛板,其上钻有 12毫米的小孔。采用水洗涤时的净化效率为90.2%,采用柴油洗涤时的效率为97.4%。 首钢铸造厂将铸管浸涂沥青改为喷涂,大大减轻了劳动强度,防止沥青烟气直接对工人的损害。沥青烟由密封喷涂室抽出后送入喷雾室内(见图2),喷雾洗涤净化率可达80%以上。喷雾室定期进行清理,并通入蒸汽融化凝结于… 相似文献
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1 概况 某炼钢厂现有20t氧气顶吹转炉两座,设计年产量25万t,炉气处理为未燃法,“两文一塔”湿式除尘。近几年,该厂在原有设备的基础上,年产量达40万t,大大超过了原设计产量。转炉炉衬以镁碳砖取代了白云石材料。反映在除尘循环水系统上,出现以下特点: (1)由于钢产量的提高,循环水的使用较过去频繁,水中的各种杂质含量比过去大为提高。 (2)炉衬材质的改变,补炉频率的增加,从根本上改变了除尘废水的水质。大量碳质尘粒和沥青油进入水体,使除尘废水变黑、变浑,悬浮物大幅增高并极难沉降。 这些变化使除尘循环水系统堵塞、结垢等事故频繁发生,影响整个炼钢生产的正常进行。为了有效去除水中的悬浮物,保证除尘循环水系统正常运行,该厂曾广泛试用了各种水处理药剂(如阴离子聚丙烯酰胺,阴离子水解聚丙烯酰胺,聚丙烯酸钠等),效果不理想。1996年5月,在广泛小型试验的基础上,用我们研制的WA高分子絮凝剂进行了现场试验,取得良好效果。 相似文献
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对含粉尘的沥青烟采用机械分离有一定的效果。上钢一厂对制沥青砖拌砂工序中产生的沥青烟尘,采用了扩散式重力除尘器加蒸汽雾化的方法 (见图)。通入蒸汽可以增加凝并作用,这时沥青油雾及微细粉尘成为冷凝核,蒸汽冷凝于核上,使颗粒增大,然后在直径为1,200毫米的旋风除尘器中清除下来。加蒸汽的另一个作用是使箱体保温,软化粘附在除尘器及烟囟壁上的沥青,使其顺器壁滴入接收槽内。 对于φ1,000 × 1,100毫米的拌砂机,采用这种系统每天可回收废沥青油60公斤,油尘、粉尘200公斤。机械分离法净化沥青烟@谭天佑… 相似文献
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炼钢转炉所用的沥青砖,在浸焙后开盖取砖过程中,往往产生大量沥青烟,严重恶化作业环境。为此,我厂在原有设备基础上增设了一台2英寸水泵,与原保温套组成冷却循环水系统,进行冷凝消烟,取得了良好的效果。冷凝消烟系统如附图所示。其工作过程 相似文献
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转炉煤气回收是冶金企业生产中的重要环节,通过转炉煤气回收可以减少能源浪费,是企业节能降耗的重要措施之一。但在转炉煤气回收过程中涉及许多安全控制问题,如果回收的各个环节控制不当,就会发生煤气爆炸、中毒等重大事故。本文对某钢厂转炉煤气回收系统的安全控制进行分析,重点论述煤气回收系统中的电气控制问题。 相似文献
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三、转炉煤气生产(回收)与净化安全转炉煤气生产(回收)净化的一般流程是:转炉吹氧炼钢过程所产生的转炉煤气(一氧化碳和氧含量符合规定要求的),通过活动烟罩和烟道进入蒸气锅炉回收物理热后,到溢流文管(一文)进行冷却和除尘,经脱水装置进入喉口截面可调的文管(二 相似文献
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干电池生产过程中,沥青烟尘的来源主要是沥青的溶炼熬制。沥青的主要成分为游离炭、烃类及其衍生物,加热后产生3,4-苯并芘、苯并蒽、苯并菲、芘、萘并芘等十几种致癌性物质。1990年以前,我厂的沥青烟尘排放浓度一直超过国家规定的排放标准,严重影响工人的身体健康,污染周围环境。目前,国外对干电池生产中的沥青烟尘已采取了治本的治理措施。例如,日本用改革原材料的办法,以塑料封口取代沥青封 相似文献
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转炉煤气的主要成份 CO 含量为59%,转炉煤气爆炸下限18.22%,爆炸上限83.22%。邯郸纵横钢铁有限公司拥有一个5万立方米转炉煤气柜,主要作用为炼钢厂大包烘烤、中间包及铁水包烘烤、混铁炉保温和锅炉提供燃气,是邯郸县的最大危险源。一次设计漏项2004年6月23日煤气柜建成后,生产安全部针对转炉煤气加压站后无防爆 相似文献
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本文主要介绍了安钢焦化厂10万立方米转炉煤气柜的现场检测仪表,通过PLC控制系统实现在线监测和安全联锁控制,保障转炉煤气的安全回收和利用。10万立方米煤气柜采用了干式威金斯橡煤气柜,由于转炉煤气是一种有毒、有害、易燃、易爆、极易中毒的危险性气体,因此保证转炉煤气柜的安全生产尤为重要,因此在仪表安全检测设计上主要分为以下几部分:柜前后含氧量分析、柜位活塞平衡、柜位测量、柜内CO检测等几方面实现,针对投产一年多仪表在生产运行中出现的问题经过多次方案研究、仪表改造,目前所用的各种检测仪表和阀门调节、联锁控制准确可靠,基本上无需人工干预,自动化安全程度达到国内先进水平,实现了预期目的和效果。 相似文献
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转炉汽化冷却系统的安全稳定运行对于转炉实现高产、稳产是非常重要的,在连续生产过程中影响汽化冷却系统安全运行的因素较多,但常见的问题可以概括为"腐蚀、结垢、堵塞、操作"4类.结合现场实际对这4类问题提出了具体的解决对策,经过实践完善后取得了较好的效果. 相似文献