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目前,在我国,宽间距电除尘器技术正得到重视和应用。有些单位正在进行深入的试验研究工作。我国引进外国电除尘技术的厂家都被告知,用400mm 的同极间距取代300mm 的同极间距。400mm 是不是最佳极间距,在什么条件下采用宽间距较为合理,这是人们颇为关注的问题,也是有待于研究解决的问题。本文仅就飞灰中可燃物对宽间距电除尘器的影响进行初步讨论。 相似文献
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一、问题的提出电除尘器异极距误差的大小,对电除尘器的设计、制造、安装、调试和运行等的影响很大,它是决定电除尘器工作电压、工作电流和除尘效率的主要因素之一。误差太小,会使制造、安装困难,增加成本;误差太大,会大大降低除尘效率。目前,同样结构型式的电除尘器中,有的大规格与小规格,较宽间距与较窄间距的异极距误差一样,甚至大规格比小规格的异极距误差还小得多。特别是新设计的电除尘器,由于没有一定的确定方法,给合理地确定异极距误差带来了困难。因此,笔者对异极距误差以多大为宜,如何确定等问题进行了初步探讨。 相似文献
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电除尘器喇叭口气流分布仿真分析 总被引:1,自引:0,他引:1
根据N-S方程建立电除尘器工作时喇叭口空腔内气体分布的简化模型,将求解的速度结果转化为标准偏差值.通过计算流体动力学(CFD)方法对除尘器运作时喇叭口断面的气流分布状态进行数值计算.结果表明,对安置双层分布板的电除尘器模型,在不同喇叭口长度(0.26 m、0.24 m)与不同分布板间距(0.1 m、0.11 m)条件下,简化模型与CFD数值计算结果吻合.研究表明,气流分布简化模型为除尘器的设计提供了简易、可行方法. 相似文献
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电除尘器净化除尘效率较高,处理烟气量大及阻力低,日常运行费用低等优点而得到了广泛的应用。通过实验确定宽间距长芒刺电除尘器的各项参数,并且动用最优化原理从理论上加以论证。 相似文献
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为了探索线板式电除尘器在高压放电过程中离子风的流动特性,使用Fluent软件对电除尘器进行三维数值模拟研究.通过用户自定义函数(UDF)编写实现了电场、流场以及颗粒场的耦合,讨论了在不同电场风速、运行电压和板间距下,离子风对流场特性的影响.结果 表明:在离子风的影响下,电晕极附近会形成对称的涡旋,电场风速较低时涡旋更明显;随电场风速增加离子风对主流气流的影响减弱,当电场风速大于0.8 m/s时,离子风的影响较弱;离子风对主流气流的影响也会随运行电压升高而增大,随板间距增大而减小. 相似文献
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纵横复合收尘极板电除尘器除尘性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
常规电除尘器体积大,成本高,限制了其应用.本文提出了一种新型电除尘器--纵横复合收尘极板电除尘器.通试验,比较了纵横复合收尘极板电除尘器和常规电除尘器的一些影响因素,即极板电流密度的大小和均匀性,流场分布均匀性,不同电压和不同电场风速下的除尘效率等.试验结果表明,在相同条件下,纵横复合收尘极板电除尘器的极板电流密度及流场分布更均匀,除尘效率明显高于常规电除尘器.本研究对减小电除尘器体积、降低电除尘器成本和推进电除尘技术的发展有较大的现实意义. 相似文献
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根据粉尘粒子在电场中荷电较快、沉降缓慢的特点,水文以收尘电场为目标函数建立线间距的优化模型;以料子有效驱进速度为目标函数建立线-板间距的优化模型。同时对优化模型进行实例模拟计算,对优化结果进行实验分析。并在此基础上提出了电除尘器电场结构参数设计的建议。 相似文献
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宽间距长芒刺静电除尘技术的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
宽间距长芒刺静电除尘技术是国家“九五”科技攻关课题所取得的成果之一。由于采用宽间距、长芒刺放电极结构和极板涂敷特种防腐涂层 ,降低金属材料消耗的同时 ,降低了宽间距电除尘器电压工作范围 ,避免了使用超高压电源所致的绝缘难题 ,大大减少了静电除尘器的初期投资。笔者将该成果应用于某水泥厂生料磨系统 ,现场使用效果表明 ,该除尘技术不仅可有效改善作业环境 ,且工作电流、电压稳定 ,收尘效率高 ,设备阻力低 ,运转稳定可靠。 相似文献
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随着电除尘器的广泛应用和对电除尘器除尘机理的研究的深化,人们对改善供电机组的性能,提高电除尘器效率的重要性的认识也越来越深化。目前,我国电除尘器整流电源供电机组的生产厂家也正研制适应不同工况条件的供电机组,使用部门对原有不匹配的机组也在纷纷探索改造的可行性。总之,对整流机组性能的探讨已成为普遍感兴趣的一个问题。本文主要介绍我们在探索整 相似文献
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为了确定电除尘器气流分布的最佳结构形式,促使进入电除尘器的气流分布均匀,本文阐述了三种气流分布板不同的结构形式,并利用其在电除尘器模拟实验台上多次实验的结果,得出了一种最佳结构形式的气流分布板。 相似文献
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中国硅酸盐学会水泥专业委员会环境保护学组于7985年4月15~20日在河南平顶山电除尘器厂召开了电除尘器学术讨论会。主要议题是:如何降低电除尘器造价、提高电除尘器效率和如何解决立窑废气的净化。与会代表认为:要降低电除尘器造价,首先应从降低整机重量着手,主要是电除尘器外壳自重太大,不成比例,应该从设计计 相似文献