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对国内外常用的两种航空煤油(简称航煤) 精制工艺——加氢工艺和非加氢工艺进行了介绍,结合各自的工艺流程对“三废”排放情况进行了分析,并提出了相应的污染防治措施。分析结果表明:与加氢工艺相比,非加氢工艺相对简单,对反应的控制要求较低;两种工艺排放的废气和废水基本相同,包括酸性水、含油废水和酸性气等;非加氢工艺产生的废渣量远大于加氢工艺,除包括加氢工艺产生的废催化剂和废瓷球外,还包括废白土、废岩盐和废脱酸吸附剂等;航煤精制工艺的有组织排放污染物可通过酸性水汽提装置和硫磺回收装置进行处理,废渣由原生产厂家回收或按性质分类送往符合资质的相应渣场处理。 相似文献
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废旧聚苯乙烯泡沫材料的再生 总被引:6,自引:1,他引:6
通过简单的工艺过程-消泡除杂,造粒,后处理,使废旧聚苯乙烯泡沫材料获得再生。采用本法,消耗原,辅料较少,生产成本较低,生产过程中不产生废气和废渣,仅排出含少量Ca^+和H^+的废水,经简单处理后即可达到国家排放标准。 相似文献
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采用氧化—还原法对某钢厂的粗铬渣进行提纯回收,对各项工艺参数进行了优化,探讨了铬渣零排放处理工艺的可行性。实验结果表明:在氧化温度80 ℃、氧化时间1.5 h、双氧水加入量2.35 mL/g(以铬渣计),还原时间15 min、还原pH 1.5、NaHSO3加入量0.445 g/g(以铬渣计),沉淀pH 8.0,煅烧温度1 050 ℃、煅烧时间1 h的条件下,所得废渣的w(Cr)为1.29%,回收铬绿产品的w(Cr2O3)为97.20%,铬回收率为94.40%;处理后废水的ρ(总铬)约为0.06 mg/L,低于GB 13456—2012《钢铁工业水污染物排放标准》中规定的1.50 mg/L,既可作为循环用水,也可排放;处理后废渣中含大量硅元素,可作为生产水泥发泡节能砖或砌块的原料;整个回收过程清洁无污染,零排放,且具备一定的盈利空间。 相似文献
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采用浸取—抽滤分离—减压蒸发—结晶的方法处理三烯丙基异氰脲酸酯(TAIC)合成废渣,回收其中的氯化钠。通过单因素实验和正交实验探讨了液固比、浸取温度、搅拌时间对氯化钠回收率的影响。实验结果表明,在浸取温度为30℃、搅拌时间为30 min、液固比为15的最佳工艺条件下,氯化钠回收率为81.53%。回收氯化钠产品符合GB/T 5462—2003《工业盐》精制工业盐一级标准。采用本工艺每处理1 t TAIC合成废渣可节约费用3 064元,经济效益显著。 相似文献
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皮蛋白生产废渣中铬的回收利用皮蛋白是各种饲料的添加剂,它可以取代昂贵的进口鱼骨粉。皮蛋白的主要生产原料是制革厂的下脚料。鞣革时需加入铬酸盐,皮革下脚料中的铬在皮蛋白的生产过程中被富集在废渣中。这种废渣有的被作为肥料,有的被丢弃,造成环境污染和铬资源的... 相似文献
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厦门电化厂“含铜废酸水的治理和铜的回收中试”在厦门科技局主持下,于今年6月19日通过技术鉴定。与会专家确认:这项技术是科学的、合理的。它利用本厂的废渣——钙镁泥为处理剂,处理含铜废水,使厂总排放口废水的含铜量从原来的550毫克/升左右下降至1毫克/升,达到国家排放标准。又进一步回收含铜废渣制成氯化铜,回收率达95% 相似文献
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我厂年产4万t苯酐装置精制工序K201精馏塔馏出的轻组分,主要由苯酐、苯甲酸、少量的顺酐及微量的柠糠酐组成,颜色呈淡黄色。K202精馏塔馏出的重组分,主要由苯酐和胶质组成,颜色呈灰黑色。两股物料混合排入废渣罐。该废渣虽然可以通过升华的方法进行回收,但回收的产物仍是苯酐和苯甲酸的混合物,不能作为规范产品销售。我们开发的苯酐废渣综合利用技术,可利用K201精馏塔馏出的轻组分或者两塔所排混合渣料的回收物作为原料,生产苯甲酸改性醇酸树脂,并用此树脂与氨基树脂等调合生产出氨基醇酸烘漆。该漆是我国工业涂装主… 相似文献
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3,3‘—二氯联苯胺生产废水与废渣的处理 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了甲醛-水合肼法合成3,3'-二氯联苯胺(DCB)时,排出的废水和废渣的处理方法和效果。废水经相互中和、重氮化、中和除锌预处理,除去水中的硝基苯类、邻氯苯胺、DCB、锌以及肼等难生物降解物,再经生化处理,排出废水达到国家二级排放标准。废渣采用焚烧法处理,排出烟气中苯胺类<0、5mg/m^3、硝基苯类<0.03mg/m^3、DCB<0.3mg/m^3。 相似文献
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3,3'-二氯联苯胺生产废水与废渣的处理 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了甲醛-水合肼法合成3,3'-二氯联苯胺(DCB)时,排出的废水和废渣的处理方法和效果。废水经相互中和、重氮化、中和除锌预处理,除去水中的硝基苯类、邻氯苯胺、DCB、锌以及肼等难生物降解物,再经生化处理,排出废水达到国家二级排放标准。废渣采用焚烧法处理,排出烟气中苯胺类<0.5mg/m ̄3、硝基苯类<0.03mg/m ̄3、DCB<0.3mg/m ̄3。 相似文献
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从 1 98 1年起 ,我公司水泥厂就开始利用本公司合成氨厂的废渣做原料生产水泥。经过近 2 0年的不断探索 ,水泥厂不仅消化利用了公司合成氨厂的废渣 ,而且还利用了邻近县、市的工业废渣。工业废渣占水泥原料的比例在 35 %以上 ,被利用的废渣有 :合成氨造气渣、锅炉渣、干煤灰、湿煤灰以及外厂的煤渣、硫酸渣、锅炉渣和碎砖、氟化渣 (氟化钙经硫酸处理制取氢氟酸后的废渣 )和瓷坯。 1 999年又研究出利用合成氨干煤灰和湿煤灰做水泥燃料 ,生产水泥不需燃料煤的无煤生产工艺 ,取得了良好的环境效益和经济效益。1 理论分析 硅酸盐水泥熟料主… 相似文献
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磷酸生产废水经絮凝-旋流分离工艺处理后,再回用于生产过程,实现了磷酸生产废水的闭路循环,不仅回收了废水中的磷酸,还了大量工业用水。 相似文献
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