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一、概况由于玻璃生产工艺的要求,需制造冷煤气。秦皇岛耀华玻璃厂煤气车间设有四台韦尔曼型煤气发生炉,煤气炉产生的650℃高温煤气在通过洗涤塔洗涤净化的过程中产生了含酚污水,煤气洗涤工艺见图1。 相似文献
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在此较详细地介绍了唐钢一炼钢厂 2× 15 0t转炉煤气回收湿法除尘工艺和系统的技术特点。该系统设计吸收了国内外大型转炉煤气回收的经验。经近 18个月的生产实践 ;认为效果良好 ,煤气回收率近 80 % ,热值近 80 0 0kJ Nm3,放散排放浓度小于 80mg m 相似文献
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目前采用的红外取暖炉,有人誉之为经济实惠,使用方便的取暖器。这种取暖器,确有一定优点,但使用不当,会产生较大的缺点。红外取暖炉的热源为煤气。它包括:液态烃(通称液化气)、城市煤气(也称管道煤气)、炼厂气(也称干气)和天然气(包括气田气、油田气、沼气)。 相似文献
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在烟煤炭地下气化模型试验的基础上,研究了气化炉温度、气化工艺等对硫转化的影响;在纯氧气化工艺条件下,煤气中含硫气体的形态和含量主要受温度的影响,产生的H2S浓度在600~700℃达到最大值为7400mg·m-3,SO2在1000℃时达到最大值为270 mg·m-3.在纯氧-水蒸气工艺阶段,煤气中的含硫气体形态主要受煤气中氢气含量的影响,但在纯氧-水蒸气工艺后期,含硫气体量又转变为温度的函数.煤炭地下气化过程中,煤中的硫大部分以含硫气体的形式分布在煤气中;只有小部分硫分布在灰渣、焦油和冷凝水中. 相似文献
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在褐煤地下气化模型试验的基础上 ,研究了褐煤中汞的赋存形态 ,褐煤地下气化煤气中汞含量的变化及存在形态 ,以及气化工艺的影响 ;分析了地下气化过程中汞的析出及反应机理 .实验结果表明 ,汞在试验褐煤中主要以硫化物结合态和残渣态形式存在 ;褐煤地下气化煤气中汞含量随气化时间的变化而变化 ,且主要以Hg0 (g)的形态存在 ;水蒸汽的存在会降低Hg0 (g)被其它气体氧化为Hg2 (g)的趋势 ;与地面气化及燃煤过程不同 ,煤地下气化产物中 ,气态汞占总汞比例低于 2 0 % ,明显低于地面气化及燃煤 相似文献
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概述了岫岩镁业概况 ;介绍了煤气发生炉的工作原理以及应用其治理轻烧镁窑的工艺原理 ;分析了煤气发生炉的应用效果 相似文献
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煤气废水是煤气加压气化后的废弃产物,物质成分复杂,是污水处理的难题。树脂法水处理广泛应用在水处理中。依据树脂吸附原理,采用大孔径吸附树脂、超高交联树脂和络合吸附树脂,对煤气废水的处理过程及使用效果进行了一系列试验研究,确定了固定床吸附工艺是煤气废水生化水处理的前提及其经济适用性。 相似文献
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热煤气用于倒焰窑焙烧陶瓷砂轮,在国内外均属于首例。实践证明,热煤气热值较高,能够满足倒焰窑焙烧陶瓷砂轮的工艺要求,热工制度稳定,产品质量理想。热煤气在窑炉内燃烧完全,烟气黑度低,烟尘排放浓度小,减少了大气污染。 相似文献
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通过对焦化厂全负压净化回收煤气新工艺流程的介绍和新、旧回收工艺的比较,总结出全负压净化回收煤气工艺控制污染的特点与效果,焦化全负压回收利用硫化氢生产硫酸,氰化氢生产黄血盐,从生产工艺上消除了SO2,NOx对大气的污染,解决了硫铵生产紧缺的硫酸,实现了焦化厂煤气净化,回收的清洁生产。 相似文献
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在高炉炼铁生产过程中,从高炉炉顶冒出大量可燃性气体和灰尘,以及其他杂质和气体,统称为荒煤气。若直接排入大气,不仅是浪费能源,还将严重污染环境。所以,高炉煤气都应净化降温后,作为钢铁厂的二次能源加以回收利用。成熟的煤气净化工艺是用水清洗煤气。清洗以后的水称为高炉煤气洗涤废水。这种废水量较大,水质较差,并含有酚、氰等有毒物质,直接外排是不允许的。国内外的高炉煤气洗涤水多设置循环供水系统,一般都设有沉淀池和冷却构筑物。 相似文献
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以Al2O3和CaCO3为原料用焙烧酸溶制备工艺合成新型高效的聚合氯化铝钙,研究结果表明,提高焙烧温度,原料配比为(Al2O3)70%,酸溶时间为3h,酸用量为(20g原料)70mL时有利于新型絮凝剂制备合成反应。并以本钢转炉煤气洗涤废水为处理对象研究混凝效能。结果表明,新工艺制备的聚合氯化铝钙混凝效能优于工业聚铝。 相似文献